编号:SM-ZD-53936
对于水轮发电机组振动的 原因及处理方法的研究
Orga nize en terprise safety man ageme nt pla nning, guida nee, in spect ion and decisi on-mak ing,
en sure the safety status, and unify the overall pla n objectives
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精编安全管理 | SAFETY MANAGEMENT
对于水轮发电机组振动的原因及处
理方法的研究
简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查 和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目 标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。
水轮发电机组振动是水电站存在的一个普遍问题,有设 计、制造、安装、检修、运行等方面的原因。水轮发电机组 的振动,在理论上涉及很多学科领域,在机组运行中如何监 视,极早发现异常情况,防止因振动产生的事故是十分重要 的工作,这需要丰富的实践经验结合科学的理论,在维护检 查工作中全面加强设备的动态管理,确保水轮发电机组的安 全稳定运行。
随着我国水电工程的快速发展使得我国能源结构调整 奠定了良好的基础,同时也对我国水电企业设备维护与养护 工作提出了更高的要求。在现代水电站的运行维护中,水轮 发电机组异常振动是常见的异常现象。如何快速的判断振动 源并进行相应的措施是有效保障机组运行安全的关键,也是 目前水电站设备维护与运行安全的重要工作。在现代水电站 运行经验总结中可以看出,水轮发电机组的振动对水电站机 组甚至厂房的安全、经济效益都有着重要的影响。
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在现代水 轮发电机组向高转速与大容量方向发展的今天,水轮发电机 组的振动影响更为明显。加快电厂机组振动研究以及对策已 经成为我国水利水电发展的关键。
机组振动的原因及相应的处理方法
各种干扰力对水轮机的作用是使水轮机产生振动的主 要原因。水轮机的振动可分为水力振动、机械振动和电磁振 动。在机组运转的状态下,流体 响的。
1.1. 引起振动的水力因素
1.1.1. 尾水管中水流涡带所引起的压力脉动诱发的水 轮机振动。混流式水轮机在偏离最优工况运行时,尾水管中 将出现涡带,由此引起水轮机振动,并伴有响声,常发生在 30%〜60%额定负荷范围内。强烈的涡带还可能引起厂房振 动。
1.1.2. 卡门涡列引起的振动。当水流流经非流线型障碍 物时,在其后面尾流中分裂出一系列变态漩涡,
即卡门涡列
-机械-电磁三部分是相互影
这种涡列交替地作顺时针或反时针方向旋转。在其不断形成 与消失过程中,会在垂直于主流方向引起交变的振动力。当 卡门涡列的频
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率与叶片固有频率接近时,叶片动应力急剧增 大,有时发出响声,甚至使叶片根部振裂。
1.1.3. 转轮止漏间隙不均匀引起的振动。为了减少高水 头水轮机转轮的容积损失,通常采用梳齿形止漏装置。但当 结构不合理或间隙过小时,即使主轴很小的偏心或止漏环少 量的几何形状误差(如椭圆度、不均匀磨损等),都会引起间 隙内压力的变化和波动。间隙大处其流速较小而压力较大, 间隙小处则相反。因而造成间隙内的压力不均匀分布和侧向 水推力,引起转轮偏心变大和振动。
1.14 冲击式水轮机尾水上涨引起的振动。正常时,冲 击式水轮机的尾水位与转轮必须保持一定距离,尾水应无压 流动。如果尾水渠壅水回溅到水斗上,扰乱水头与射流的正 常流程,也会引起机组效率下降和振动。此外,运行时处于 转轮附近的空气,会被高速射流带走并从尾水渠中排出,机 壳上的补气孔太小或冒水就有可能使尾水位抬高甚至淹没 转轮,使尾水形成有压流动,不仅产生强烈振动,而且危及 机组安全。
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1.2. 引起振动的机械因素
机械方面的因素有:由于主轴弯曲或挠曲,推力轴承调 整不良,轴承间隙过大,主轴法兰连接不紧和机组对中心不 准引起空载低转速时的振动;转轮等旋件与静止件相碰而引 起振动加剧并伴有声响;由于转动部分重量不平衡引起的振 动,随速度上升振动增大而与负荷无关,这是一种常见的现 象。 由机械原因引起的振动,只要查清振动原因,采取
相应的措施,如通过动平衡,调整轴线或调整轴瓦间隙等, 就能消除。
1.3. 引起振动的电磁因素
振动的电磁因素是指振动中的干扰力来自电机电气部 分的电磁力,弓I起电磁振动的主要原因有:转子绕组短路、 空气间隙不均匀、定子三项电流不平衡等。这些情况的直接 后果是造成磁路不对称,从而造成磁拉力不平横引起机组振 动。
转子空气间隙不均匀分为静态不均匀和动态偏心两种。 气隙静态不均是指发电机定子中心与转子轴心不重合时,定、 转子之间的空气间隙出现的偏心现象,过大的偏心值将在发 电机气隙中产生很
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大的单边磁拉力,一般情况下偏心误差不 允许超过气隙平均值的 10 %。气隙动态偏心是由于发电机转 子不圆或运行时转子产生弓状回旋而产生,它引起的单边不 平衡磁拉力,随着转子的旋转而引起空气间隙周期性的变化, 单边不平横磁拉力沿着周围作同期性移动,引起机组振动。
机组振动试验分析 2.1.转速试验
分别使机组在 0.6〜I.ONr的各种转速下旋转,测量机 组各轴承的振动和摆度值,发现振幅不大,改变转速对振幅 影响不大,则排除了以下引起振动的可能原因:轴线曲折, 盘车摆度未调好,导轴承不同心等。在一些机组测量过程中, 发现机组振幅随转速增高而变大,且基本上与转速平方成正 比,分析其主要原因是转动部件静 (动)不平衡引起的。为此, 进行动平衡试验加以处理。 混流式机组运行工况多, 转速高,
试验时从低转速到高转速对各种工况都要进行动平衡试验, 并综合考虑配重位置和配重块质量。
初次配重时,根据动平衡试验仪所测的各轴承最大摆度 及其相角,
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估算出配重块的质量和配重方位,初次配重质量 与摆度值的对比10kg /200p. pm,加配重后,低速运行机 组,并记录摆度值及其相角。根据新的记录值再进行配重, 并试验和新的摆度和相角。根据新的记录值再进行配重,并 试验和记录新的摆度和相角,分析几次的试验结果,得出发 电机各轴承在转子不同位置配重后各自的摆度和相角的变 化规律,最终进行合理的配重。
2.2. 励磁试验
在额定转速下测量机组振动值,然后,给转子磁极加励 磁电流,发现振幅并不随励磁电流加大而变大,则排除了磁 力不平衡(匝间短路、气隙不均)引起机组振动的原因。
2.3. 负荷试验
从小到大给机组带不同的负荷,如果振幅随负荷增减而 增减,并且水轮机导轴承处的振幅变化比上导轴承处的振幅 变化敏感,则水力不平衡是引起机组振动的主要原因。
24调相试验
使运行机组转为调相工况,如果振幅减小很多,则振动 的干扰力主要是水轮机的水力部分,若振幅没有什么变化,
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则干扰力主要是机组的机械部分和电磁部分。
总之,除上述论述的故障原因外,水轮发电机组振动产 生还有许多因素。在实际的故障诊断与排除中,需要维修人 员根据以往经验以及对机组各部件工况以及部件更换时间 进行相应的排除,以此避免振动故障造成的机组安全隐患, 保障水轮发电机组的安全、稳定运行。
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