1.1 B相机构合闸不成功,三相不一致动作
2016年11月4日11时15分,运行操作人员在保护屏上对220kV白马变电站220kV白兴4658断路器操作时发现机构箱出现异响,该断路器B相出现开关合闸不成功现象,随即三相不一致继电器动作,A、C两相跳闸,重复操作3次后仍未能成功,运行人员完成相关安全措施后,检修人员及厂家人员现场检查后,打开B相机构箱发现合闸拐臂断裂痕迹,机构箱底部存在有合闸拐臂震碎残片,合闸缓冲器存在一定的渗漏油痕迹。
1.2 储能指示不成功,电机回路无法断开
2016年3月2日14时05分,泰州运维站变电检修人员在对220kV生祠变电站220kV母联2610断路器进行分、合闸操作试验时,发现母联2610断路器储能电源开关合上后,A相机构箱内在储能过程中发出“咯哒咯哒”异常响声,储能指示未成功,储能电机持续处于转动状态,储能回路无法切断,断路器无法正常分合操作,B、C两相储能电机工作正常,储能指示无异常,机构箱内无烧焦异味。
(a)合闸拐臂断裂点 (b)BW小轮脱落位置
图1 事故现场状态
2 现场勘查
2.1 分闸拐臂及分闸挚子断裂
检修人员到达现场后,经过勘查发现:220kV白兴4658断路器机构箱内拉杆存在新的受合闸拐臂断裂时磕碰的痕迹,弹簧处于正常储满能状态,储能限位开关小轮在储满能位置,与储满能位置线对齐无异常,断路器处于分闸状态,断路器控制选择开关已处于就地位置,储能电机空开在合闸位置,合闸缓冲器在开关动作时,有明显渗漏油迹象,合闸弹簧检查未发现异常,现场检查接线,除BG1-19线松脱外,其他接线均未被发现有松动迹象。对分
技术与应用
合闸挚子检查,未见明显异常,现场未发现开关本体及机构其他配件存在异常,地脚螺栓、支架固定螺栓、机构与支架固定螺栓未见有松动迹象。根据现场检查情况判断,进行如下操作:检修人员更换了白兴4658断路器B相合闸拐臂,清理了机构箱内缓冲器油污,随后对该断路器三相机械特性进行测试,测试数据显示分闸2时间偏大。相关数据见表1。 2.2 储能限位滚轮脱落
检修人员对220kV生祠变电站220kV母联2610断路器A相机构箱现场勘查发现:经测试储能电机电压为217V、电阻值为8.7Ω,储能回路无异常,开关储能电机外表无明显烧黑痕迹,无烧焦气味,发现弹簧过储能,机构箱内BW小轮固定板变形,储能行程开关上固定BW小轮的一颗螺丝掉落。根据现场检查情况判断,进行如下操作:检修人员确认将220kV母联2610断路器A相储能电源分开,将控制选择开关切换到就地位置,开关操作电源在断开状态,手动确认操动机构弹簧能量已释放完毕,拆卸行程开关工作部件,并在机构箱底部找到脱落的固定螺丝,将已经受力变形的BW小轮固定板复原到正常工作状态,将脱落螺丝回装到固定板BW小轮上并复紧,检修人员将复原后固定板BW小轮回装至开关操动机构箱相应位置,随后对220kV母联2610断路器三相机械特性进行测试,测试数据显示合闸速度偏低。相关数据见表3。
3 事故原因分析
3.1 短时间内频繁操作
根据对白兴4658断路器故障描述和现场勘查,结合以往此类拐臂断裂的原因判断有5种可能因素:
1)机构过储能,拐臂受过载冲击而断裂。检查机构的储能微动开关正常,储能回路接线可靠无松动现象;核查机构储能位置,符合出厂设置,基本排除了机构过储能故障。
2)零件内部存在沙眼等铸造缺陷。经过现场检查肉眼未见明显铸造缺陷,放大镜下检查存在少许缩孔。
3)无延时分合开关,分合闸拐臂相互撞击断裂。开关在做无延时操作时,合闸拐臂与分闸拐臂相向运动,会互相撞击,导致拐臂在最薄弱处断裂。
4)空合断路器时,合闸拐臂强烈撞击分闸拐臂,导致断裂。二次空合操作的时候,合闸拐臂与扣在分闸挚子上的分闸拐臂存在接触并发生硬碰硬的撞击的可能。造成的后果是使分闸拐臂在最薄弱处 2018年第9期 105
技术与应用 断裂。 5)操作不规范。如果存在短时间内频繁操作的现象,那么两次合闸时间间隔短,多次储能结束就立即操作。断路器的标准操作时间为分—0.3s—合分—180s—合分,如多次合闸时间间隔过短,不符合操作要求,受断路器内部气体平衡、缓冲器回油、机械震动及储能时间等因素的影响,频繁操作就会对传动零件造成损伤。 造成合闸缓冲器渗漏油迹象的原因经分析是在合闸指令发出后,合闸线圈动作,带动合闸挚子和拐臂运动,此时合闸拐臂断裂,强大的合闸能量作用在合闸缓冲器上使其短时间回油。更换完合闸拐臂之后,重新操作断路器,缓冲器工作正常。 综合以上5种原因分析,造成本次白兴4658断路器无法合闸,三相不一致动作的直接原因是:运维人员对断路器操作过于频繁,未在一次断路器操作结束后180s后进行再次操作,加之合闸拐臂自身工艺存在缺陷,造成本次合闸拐臂受力断裂。 3.2 BW小轮松动、偏移、变形 220kV生祠变电站220kV母联2610断路器A相操动机构弹簧过储能故障原因,经分析是操动机构内部紧固储能限位行程开关其中一个螺丝(实际两个固定螺丝)由于断路器长期操作振动掉落,造成开关电机在储能过程中储能限位滚轮BW小轮固定板在电机转动的强大扭力下存在偏移、变形,进而造成A相操动机构过储能,引起储能电机完成储能后无法有效切断,不满足断路器合闸条件。同时卷簧本身由于过储能操作工作状态受到一定影响,断路器合闸速度不符合标准。 4 测试数据分析 1)经过检修人员对220kV白马变电站白兴4658断路器B相分合闸拐臂及分闸挚子进行更换后,在现场用开关测试仪器操作开关3次,测试数据显示分闸2操作电源动作电压在合格范围内,分闸2时间略微偏长,相关数据见表1。检修人员随即现场调整分闸2线圈动作行程后,缩短重新对开关三相 表1 调试前后开关机械特性参数 合闸 合闸 分闸 分闸 分闸分-合 时间/ 速度/ 时间1/ 时间2/ 速度/时间/(m/s) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)(m/s)测试标准 <30 7.4~7.8 17±2 17±2 8.0~8.726±3弹簧调试前 27.5 7.6 17.2 19.3 8.3 28.5 106 2018年第9期 动作特性进行测试,5次操作后各项参数均显示正常,相关数据见表2。 表2 调试前后开关机械特性参数 合闸合闸分闸 分闸 分闸分-合 时间/速度/时间1/ 时间2/ 速度/时间/(m/s)(m/s)(m/s) (m/s) (m/s)(m/s)测试标准<307.4~7.817±2 17±2 8.0~8.726±3弹簧调试后27.47.5 17.5 18.6 8.2 26.7 2)经过检修人员对220kV生祠变电站220kV母联2610断路器A相机构箱内储能限位板矫正并将复原固定螺丝后,经过测试发现220kV生祠变母联2610断路器A相合闸速度为7.1m/s,不符合正常工作标准。相关数据见表3。经过重新校准合闸弹簧弹力后,母联2610断路器A相合闸速度为7.5m/s,符合断路器工作标准,其他机械特性数据均在合理范围内,弹簧弹力调试合格。相关数据见表4。 表3 调试前后开关机械特性参数 合闸合闸 分闸 分闸 分闸 分-合 时间/速度/时间1/ 时间2/ 速度/时间/(m/s)(m/s)(m/s) (m/s) (m/s) (m/s)测试标准<307.4~7.817±2 17±2 8.0~8.726±3弹簧调试前27.57.1 17.2 17.3 8.3 28.5 表4 调试前后开关机械特性参数 合闸合闸分闸 分闸 分闸 分-合 时间/速度/时间1/ 时间2/ 速度/时间/(m/s)(m/s)(m/s) (m/s) (m/s)(m/s)测试标准<307.4~7.817±2 17±2 8.0~8.726±3弹簧调试后26.47.5 16.5 16.6 8.2 23.7 根据以上几个步骤的测试数据显示,开关各项动作特性均在正常范围以内,检修人员针对220kV生祠变220kV母联2610断路器A相故障予以排除。检修人员相继对母联2610断路器A、B、C相依次进行6次分、合闸操作,3相储能电机均无异常响声,储能时间在合理范围以内,电机未见过储能现象,开关分合、闸指示正常,现场无遗留问题。 5 结论 1)开关机构储能回路正常,而拐臂自身材料以及断路器传动过程中运维人员频繁操作是导致合闸拐臂损伤断裂的最大可能因素。 (下转第110页) 技术与应用 的设计与研究[J]. 电气技术, 2017, 18(11): 96-99, 104. [2] 翟清国. 峰值测量仪表、触摸屏结合PLC在微动开关分选机中的应用[J]. 电气技术, 2014, 15(9): 86-. [3] 石毅壮. 基于单片机的温度控制系统(上位机)设计与实现[J]. 电气技术, 2014, 15(8): 53-55. [4] 尤慧芳. 用MODBUS实现触摸屏与单片机的通信[J]. 工业控制计算机, 2008(12): 63-, 66. [5] 尹涛, 高蕾, 张庚生, 等. 基于WEINVIEW屏和MODBUS的快速展示界面设计及通信软件方案[J]. 图6 应急电源监控界面 计算机系统应用, 2016(3): 83-87. [6] 林填达, 张泉宏, 曾敏, 等. 基于Modbus协议的STM32与触摸屏通讯的实现[J]. 自动化与仪表, 2015(8): 45-48. 直接应用高度集成化的工业人机界面(HMI)触摸屏作为应急电源监控显示,减少了应急电源产品软、硬件的设计难度,降低了设计成本,提高了监控自动化程度。 参考文献 [1] 谢本建, 徐平, 林海英, 等. 电力通信电源监控系统 收稿日期:2018-03-20 作者简介 刘 晖(1971-),男,硕士,高级工程师,研究方向为电力电子技术及应用。 (上接第106页) 起的事故分析[J]. 电气技术, 2016, 17(10): 142-145. [5] 中华人民共和国国家标准. GB 1985—2004. 高压交流隔离开关和接地开关[Z]. [6] 国家电网公司企业标准. Q/GDW 1799.1—2013. 国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)[S]. [7] 杭荣付. 浅谈变电所隔离开关控制和操作[J]. 科学与财富, 2010(1): 80-82. [8] 戴诵坚. 论高压隔离开关的技术要求及常见故障的处理[J]. 科学之友, 2010(30): 49-50. [9] 韦斌. 500kV隔离开关常见的控制回路故障及分析[J]. 电力电气, 2010, 29(17): -66. [10] LTB 72.5-245E1. 单相或三相操作产品手册[Z]. 2)开关操作中,运维人员应注意在分、合储能开关时,识别开关操动机构有无异响,定期对机构内部进行检查,防止重要部件松动和脱落。 3)开关的修试过程中,检修人员应注重对储能电机异响识别能力,发现电机出现老化、卡涩等现象,必须及时处理并加强对其的保养,并应当紧固重要部件的螺丝。 参考文献 [1] 电力行业职业技能鉴定指导中心. 职业技能鉴定指导书(变电检修)[M]. 北京: 中国电力出版社, 2009. [2] 陈国恩, 李伟, 张仲孝. 电网故障诊断方法及其系统架构的研究[J]. 电气技术, 2018, 19(1): -67. [3] 刘煌煌. SF6断路器储能接点故障引起合闸线圈烧毁的分析与改进[J]. 电气技术, 2016, 17(10): 146-148. [4] 张凯, 杨佩佩, 杨军亭, 等. 一起断路器机构故障引 收稿日期:2018-01-25 作者简介 王 肖(1988-),男,硕士研究生,工程师,研究方向为电力系统稳定与控制,现主要从事高压变电设备运检工作。 110 2018年第9期
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