锅炉岗位风险管理作业活动清单
单位:机修车间 编制日期:2017年11月29
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 作业活动 锅炉点火 锅炉升压 锅炉并汽 正常运行过程中主要参数调节 岗位巡检 交 锅炉停炉 紧急停车 停水 停电 检修前的工艺处理 活动频率 开车时进行 开车时进行 开车时进行 频繁进行 频繁进行 每班2次 检修前进行 紧急情况进行 停水时进行 停电时进行 检修时进行 备注
12 13 14 15 泵切换 启动压缩机 锅炉切换 停止压缩机 运行泵故障,每季度1次 开车时 需要时停 编制人: 审核人:
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工作危害分析(JHA)分析记录
单 位:机修车间 工作岗位:锅炉 作业活动:锅炉点火 分析人员:黄风钢、邵作安 2017年11月30 : 序号 工作步骤 风险评价 危险源 主要后果 现有安全控制措施 可能性严重性风险度L 对锅炉及附属配件全面检蒸汽与水泄出查,班长确认签字 严格执行操作规程; 锅炉班长负责现场打压;机S R 等级 建议改进措施 点火前1 的打压试漏 升压速度太快,承压设备超压爆破 导致人员烫伤; 2 4 8 3级 设备损坏、 修车间排入监打压工作。点财产损失 火前做爆破试验,检测氧含量。
严格执行操作规程;对 安全阀故障起跳,蒸汽及热水喷出 烫伤 锅炉及附属配件全面检查,班长确认签字,减低压力。 超水压试验,水位计烫伤; 严格执行操作规程;对2 3 6 4级 2 3 6 4级 未连锁,水位计破设备损坏; 锅炉及附属配件全面检裂,热水喷出。 水压试验过程中人员进行检查,承压设备泄漏,汽水喷出。 烫伤 财产损失 查,班长确认签字 打压过程中禁止检查; 人与锅炉保持一定距离班长负责监督 严格执行操作规程; 2 3 6 4级
打压结束后,检查不细致,设备有漏点未设备损失 发现,影响开车 放空阀未打开,起火后压力上升过快 2 省煤器再循环阀未设备损坏 操作工仔细检查签字; 班长确认签字; 车间监督 开车确认单逐项检查 2 3 6 4级 2 3 6 4级 点火前打开,省煤器过热损设备损坏 的检查 坏 未燃烧废气排放异常 开车确认单逐项检查 2 3 6 4级 固定式监测探头,人员人员中毒 定时手持便携式监测仪巡检 2 3 6 4
转动设鼓、引风机的试运3 备试运行,人员未撤离,人行 员绞入 机械伤害、触电 启动时现场监护, 电机联轴器有防护罩保护, 2 3 6 4级 4 点火前炉膛或烟道内可燃的准备 气体超标 锅炉爆炸,灼点火前强制通风5分钟; 烫; 财产损失 严格执行操作规程。点火前炉膛取样分析 现场设置了煤气泄漏报2 4 8 3级 5 引煤气 煤气管道连接有泄人员中毒、火漏 灾 警器,严格执行操作规程;操作人员携带便携式CO检测器,全面罩和隔热服等个人防护 2 2 4 4级
引风机未开导致火焰喷出 6 锅炉起火 严格执行操作规程; 灼烫 全面罩和隔热服等个人防护;点火前检查 2 3 6 4级 2 3 6 4级 点火时升温速度太设备损坏; 严格按照操作规程、作; 快,设备热应力增大 财产损失 点火时煤气加入过设备损坏; 量,造成锅炉爆炸 人员伤亡 尽量延长升温速度 严格按照操作规程作;观察压力表煤气压力, 2 3 6 4级
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单 位:机修车间 工作岗位:锅炉 作业活动:锅炉升温
分析人员: 黄风钢、邵作安 2017年11月30 : 序号 工作步骤 风险评价 危险源 主要后果 无法引入煤气压力流量仪表泄漏 升压前的准备 煤气泄漏引起中毒无法提升区温度 现场设置了煤气泄漏报气动阀泄漏、阀门卡漏出煤气引警器,操作人员携带便涩 起中毒 携式CO检测器,联锁保护装置 2 3 6 4 定期检查,发现问题及时处理 现有安全控制措施 可能性严重性风险度L S R 等级 建议改进措施 2 3 6 4 1
检查安全阀、水位计、压力表、排污阀是否内漏。 人员烫伤、无法升温、锅炉无法正常启动 人员中毒、遇明火引起火灾爆炸 现场设置了煤气泄漏报警器,操作人员携带便携式CO检测器,联锁保护装置 及时停炉,劳动保护用品穿戴齐全,严格执行操作规程 2 3 6 4 2 3 6 4 及时处理 2 3 6 4 2 升压过阀门破损,煤气泄程 漏, 3 升压后工作 升温过快,检查锅炉泄漏蒸汽将及附属设施不正常 人烫伤
升温完成未仔细观防止意外事故察设备设施是否正发生造成安全常 事故财产损失 升温完成观察1小时,严格执行安全操作规程 2 3 6 4
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单 位:机修车间 工作岗位:锅炉 作业活动:锅炉并汽 分析人员:黄风钢、邵作安 2017年11月30 : 序号 工作步骤 风险评价 危险源 主要后果 现有安全控制措施 可能性严重性风险度L S R 等级 建议改进措施
1 并气前准备 管道泄漏 蒸汽泄漏人员烫伤 劳动保护用品穿戴齐全,严格执行操作规程、2 及时处理泄漏点 劳动保护用品穿戴齐全,严格执行操作规程、2 及时处理泄漏点 劳动保护用品穿戴齐全,严格执行操作规程、2 及时处理泄漏点 劳动保护用品穿戴齐全,严格执行操作规程、2 及时处理泄漏点 3 6 4级 3 6 4级 3 6 4级 3 6 4 未按要求逐渐开启 2 开始并气 各分支管道阀门发生泄漏 蒸汽泄漏人员烫伤 逐渐加大送气量过蒸汽泄漏人程中 员烫伤 3 并气后设备正常运转不正设备损坏、人工作 常 员烫伤
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单 位:机修车间 工作岗位:锅炉 作业活动:正常运行过程中主要参数调节 分析人员:黄风钢、邵作安 2017年11月30 : 序号 工作步骤 风险评价 危险源 主要后果 现有安全控制措施 可能性严重性风险度L 现场设置了煤气泄漏报警S R 等级 建议改进措施 1 调节煤气管线或阀门法兰处引入量, 泄漏煤气 人员中毒 器,操作人员携带便携式CO检测器,联锁保护装置 2 3 6 4级
2 调节蒸汽压力 劳动保护用品穿戴齐蒸汽泄漏 人员烫伤 全,严格执行操作规程、2 及时处理泄漏点 劳动保护用品穿戴齐蒸汽泄漏 人员烫伤 全,严格执行操作规程、2 及时处理泄漏点 人员烫伤或中毒、设备超压损坏 3 6 4级 3 6 4 3 调节温度 观察各4 参数是否稳定
煤气或蒸汽压力不稳定 严格执行安全操作规程工艺指标, 2 3 6 4 乌海市华资煤焦有限公司焦化厂
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单 位:机修车间 工作岗位:锅炉 作业活动:岗位巡检 分析人员:黄风钢、邵作安 2017年11月30 : 序号 工作步骤 在涉及1 煤气区煤气管道泄漏 域巡检 在蒸汽2 管道附接触蒸汽管道 近巡检 烫伤 煤气中毒 风险评价 危险源 主要后果 现有安全控制措施 可能性严重性风险度L 定时巡检、配有气体 检测装置及空气呼吸器 S R 等级 建议改进措施 2 3 6 4 配有烫伤药、按要求穿戴劳动防护用品 2 3 6 4级
3 高处巡楼梯、护栏、走台、 检 挡板不完善等处作业 摔伤,高处坠落 加强对设备的安全装置的检查力度,发现隐患立即处理,严禁倚靠护栏,上下楼梯扶稳踏牢 2 3 6 4 油污地面 4 、雨雪天气 日常巡检 高空坠物、砸严格执行安全操作规程,组注意力不集中情况下 伤 织学习提高自我防范意识、地面楼梯有油污打滑 滑倒,跌伤 经常进行卫生检查、 发现问题立即处理 2 2 4 4 5 2 3 6 4 、磕伤、碰伤 牢记“四不伤害”原则
6 疲劳状态 高空坠物、砸疲劳操作 伤 磕伤、碰伤 遵守安全操作规程、做好绝触电 缘防护,电气安全检查,发现问题立即处理 高空坠物、砸经常检查,将照明调制合适照明不良情况下 伤 磕伤、碰伤 亮度发现问题 立即处理 严格执行作息制度 2 3 6 4 7 电气设电器开关设备附近作 备 业 2 3 6 4 8 夜间巡检 2 3 6 4 9 日常巡检 设备损坏、人严格执行安全操作规程,组违章操作 员 伤亡 织学习提高自我防范意识、牢记“四不伤害”原则 2 2 4 4
运转设10 备处巡检 11 噪音区巡检 高温区巡检 压力容泵房等运转的设备附 近作业 防护罩、经常检查, 绞伤、死亡 发现问题立即处理, 做好自我防护 耳鸣、听力下降 配备耳塞 2 3 6 4 噪音区域作业 2 2 4 4 12 高温区域作业 中暑 配有烫伤药、按要求穿戴劳动防护用品 2 2 4 4 定期年检。班组定时 爆炸 巡检发现问题;立即 处理 13 器处巡压力容器 检 2 3 6 4
不平整14 地面巡地面凸起物 检 精神不15 集中情况下 误操作 摔伤、磕伤、碰 伤 火灾、爆炸、设 备损坏 定期检查,发现问题 立即处理 2 2 4 4 严格执行安全操作规程。 2 3 6 4
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单 位:机修车间 工作岗位:锅炉 作业活动:交 分析人员:黄风钢、邵作安 2017年11月30 :
序号 工作步骤 风险评价 危险源 主要后果 现有安全控制措施 可能性严重性风险度L 发生事故 执行公司交管理制度 2 S 2 R 4 等级 建议改进措施 1 本班生产生产负荷不了解,可造情况 成操作失误 工艺指标4 2 工艺指标控制超标 执行情况 事故事件生产事故、安全事故 执行公司交管理制度 2 2 4 4 3 原因和处事故处理情况和结果不理情况及明 结果 造成次生事故 执行公司交管理制度、事故事件管理制度 2 3 6 4
设备运转4 及维护情况 温度、压设备运行故障未及时处理 发生事故 执行公司交管理制度、设备维护保养管理制度 2 3 6 4 5 力、是否在控制范围 温度压力不正常 火灾、爆炸 执行公司交管理制度、 2 3 6 4 6 室内外卫卫生差有杂物造成人员生情况 绊倒滑倒 记录表填写不完整,当人身伤害 执行公司交管理制度 2 3 6 4 7 记录表填写情况 班人员不能正确分析指发生事故 标运行情况 执行公司交管理制度 2 3 6 4
应急救援8 器材使用应急救援器材失效不备事故扩大化、执行公司交管理制度、和备用情用, 况 人员伤亡 应急救援器材定期检查 2 3 6 4 现场设置了煤气泄漏报有无跑冒易造成人员警器,操作人员携带便毒、烫伤/火灾携式CO检测器,联锁爆炸 2 3 6 9 煤汽蒸气跑冒滴漏 滴漏现象 4 保护装置,当班人员每两小时检查
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单 位:机修车间 工作岗位:锅炉 作业活动:紧急停车 分析人员:黄风钢、邵作安 2017年11月30 : 序号 工作步骤 风险评价 危险源 主要后果 现有安全控制措施 可能性严重性风险度L 设备损坏、财产损失 严格执行安全操作规程,一人操作,一人监护 劳动保护用品穿戴齐全,严格执行操作规程、2 及时处理泄漏点 3 6 4级 2 3 6 4 S R 等级 建议改进措施 1 停车 误操作 2 停车后 未关闭蒸汽阀门、关蒸汽泄漏人 闭不到位、阀门内漏 员烫伤
现场设置了煤气泄漏报煤气泄漏人警器,操作人员携带便未关闭煤汽阀门、关员中毒、遇明携式CO检测器,联锁2 3 6 4级 火火灾爆炸保护装置,劳动保护用闭不到位、阀门内漏 造成人员伤品穿戴齐全,严格执行亡、财产损失 操作规程、及时处理泄漏点 锅炉满水、设现场连锁装置。严格执水泵未停止运行 备损害/锅炉行安全操作规程,两人爆炸 操作,仔细确认, 2 3 6 4 未通知相关蒸汽使造成停产财严格执行安全操作规用单位 产损失 程, 2 3 6 4
无法启动应应急器材是否齐全急救援行动有效 造成人员伤亡财产损失
日常检查、每隔两小时检查,发现问题及时处理 2 3 6 4 乌海市华资煤焦有限公司焦化厂
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单 位:机修车间 工作岗位:锅炉 作业活动:停水 分析人员:黄风钢、邵作安 2017年11月30 : 序号 工作步骤 风险评价 危险源 主要后果 现有安全控制措施 可能性严重性风险度L S R 等级 建议改进措施
停水前准备工作 1 确认供水时间 原水储备不充足,锅影响生产锅炉缺水 炉烧干爆炸 每两小时检查保证原水储备充足,锅炉自动连锁报警、停泵连锁装置 1 4 4 4 造成锅炉缺未按时供水 水,影响生产,锅炉烧干爆炸 仔细确认,必要时停炉锅炉自动连锁报警、停泵连锁装置 1 4 4 4 2 关闭阀未及时关闭阀门、或备用水箱水仔细检查阀门否关闭,门 阀门未关闭到位 倒流 班长确认签字 2 3 6 4
阀门关闭不灵活、阀门本体泄漏 仔细检3 烫伤 穿戴防护用品,定时对阀门检查保养 2 3 6 4 查做好未做好恢复供水准导致停炉。影仔细检查,确认准备工恢复供水工作 备工作 响生产。 作,班长确认签字 1 3 3 5
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单 位:机修车间 工作岗位:锅炉 作业活动:停电
分析人员:黄风钢、邵作安 2017年11月30 :
序号 工作步骤 风险评价 危险源 主要后果 现有安全控制措施 可能性严重性风险度L 2 S 2 R 4 等级 建议改进措施 1 停电准未做好停电准备工无法正常停停电前仔细检查做好停备工作 作 电 煤气泄漏人停止锅按停停炉按钮阀门炉运作 未彻底关闭, 员中毒、遇明火火灾爆炸造成人员伤电准备。主任签字确认 现场设置了煤气泄漏报警器,操作人员携带便携式CO检测器仔细检查发现问题及时处理,4 2 2 3 6 4 现场配有空气呼吸器等亡、财产损失 应急器材。
温度骤降 锅炉严重受损 严格遵守安全操作规程,缓慢降温,控制好各项工艺指标 2 2 4 4 2 3 6 4 停止蒸汽输送 仔细检3 查做好未做好恢复供电准恢复供电工作
影响生产、财提前与生产车间沟通、产损失 采取停气措施 备工作 影响生产。 仔细检查,确认准备工作,班长确认签字 2 3 6 4
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单 位:机修车间 工作岗位:锅炉 作业活动:检修前的工艺处理 分析人员:黄风钢、邵作安 2017年11月30 :
序号 风险评价 工作步骤 危险源 主要后果 现有安全控制措施 可能严重性风险度性L S R 等级
未达到检修要求 人员受伤、设备损坏 严格执行安全操作规程作业人员进行审核签字。 2 2 4 4 2 2 4 4 2 3 6 4 2 3 6 4 2 3 6 4 1 工艺参数 工艺参数不稳定 严格执行安全操作规程,调人员受伤、设备损坏 整合格观察2小时。 严格执行安全操作规程确认设备损坏、人员受伤 连锁灵敏有效 对应急救援器材定期进行检查、维护保养。 编学习制了公司生产安全应造成人员伤亡 急救援预案,对预案进行学习培训 自动切断连锁失效 应急救援器材不到位失效; 造成人员伤亡 2 应急准备 未组织人员进行应急救援培训,应急能力下降 3 设备设施安全附件没有定期检测造成确认 失效 火灾、压力容器爆炸 安全附件定期校验,检查 2 3 6 4
备用设备不备用 影响正常开车 单机故障造成系统无法开车 制定了备用设备管理制度,定期盘车检查 逐台设备进行开车前试运行 2 2 4 4 单机未逐台试车 2 2 4 4 压力表、流量计等仪表没有造成操作失误,工艺校验、检测,不准确 工艺联锁失效,达不到本质仪表系统安全 确认 UPS电源不保电,供电系统停电,造成DCS系统瘫痪 指标超标 定期校验、检测、检查 2 3 6 4 发生事故 定期检查、制定了联锁保护管理规定 2 3 6 4 4 发生事故 定期检查 2 2 4 4 DCS系统故障 停车、发生事故 定期检查、制定了DCS系统管理制度 2 3 6 4
岗位应急照明故障, 5 应急系统确认 低压配电室配电柜及线路发生短路、漏电 人员伤害 定期检查、有备用应急照明灯 2 2 4 4 局部装置跳闸、触电 定期对电气、线路检测 2 3 6 4 蒸汽管线有漏点,保温破损灼烫、工艺指标不稳6 供汽系统蒸汽压力达不到负荷要求 确认 供汽系统压力表、温度表失效 灭火器材配备数量不足、压7 消防设施 消防水系统压力不足、消防设施丢失,延误灭火时间 清扫不彻底,系统存有爆炸8 蒸汽清扫 性混合气体 力不够 定 定期检查 2 2 4 4 爆炸事故 定期对压力表等进行校验,定期检查 定期维修更换、定期检查 定期检查 对置换系统按时进行取样分析 2 3 6 4 火灾事故 火灾事故 火灾爆炸 2 2 2 2 2 4 4 4 8 4 4 3
未对有毒有害、易燃易爆气9 取样检测 火灾爆炸、人员中毒 按特殊作业要求定时做分析 体做检测, 2 3 6 4
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单 位:机修车间 工作岗位:锅炉 作业活动:泵切换 分析人员:黄风钢、邵作安 2017年11月30 :
风险评价 序号 工作步骤 危险源 主要后果 现有安全控制措施 可能性严重性风险度L 1 备用泵启未做好切换方严格执行安全操作规程切换2 3 6 4 S R 等级 建议改进措施 案、未做好安全安全事故、设备损坏 前做好安全风险评估、做好动前确认 风险评估。 切换方案
未对泵及其附属部件做好充份检查 设备损坏、无法正常切换、影响生产 严格执行操作规程;对泵及附属配件单独逐项全面检查,班长确认签字 2 3 6 4 切换中泵及其附无法正常切换、影响严格执行操作规程;立即停属部件发生异常 生产 事故处理完毕,未符合切换条件 启动备用启动过程设备发泵 生异常情况 止切换并恢复原来运行方式 2 3 6 4 安全事故 严格执行操作规程确认符合切换条件切换 2 3 6 4 2 启动前仔细检查泵及附属设设备损坏、人员损伤 施 2 3 6 4
开备用泵出口阀,切换过程发生异关运行泵常情况 出口阀 切断电源、强行停止仔细检设备损坏 查维修,经班长确认签字为下次切换做好准备 严格按照操作规程作;仔细设备损坏、财产损失 观察2小时待运行正常后。 2 3 6 4 严格执行操作规程;立即停止切换并恢复原来运行方式 设备损坏 2 3 6 4 3 停运行泵 切换过程发生异常情况 4. 切换完成 泵运行异常 2 2 4 4 乌海市华资煤焦有限公司焦化厂
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单 位:机修车间 工作岗位:锅炉 作业活动:锅炉切换 分析人员:黄风钢、邵作安 2017年11月30 :
序工作步号 骤 风险评价 危险源 主要后果 现有安全控制措施 可能严重风险等性L 性S 度R 级 切换前未做好切换方案、未做好安全风险评估。 切换前准备 安全事故、设备损坏、财产损失 严格执行安全操作规程切换前做好安全风险评估、做好切换方案,报厂部经同意有总工及车间同意后由车2 间组织切换 严格执行操作规程;对锅炉及附属配件单独逐项全面检查,班长确认签字 42 3 6 级 2 3 6 3 6 4级 4级 建议改进措施 1 对备用锅炉及其附属设备损坏、无法正部件做好充份检查 常切换、影响生产 切换中锅炉及其附属部无法正常切换、影严格执行操作规程;立即停止切换并恢复原来运行方件发生异常 响生产 式
事故处理完毕,未经经总工确认符合切换条件 4 安全事故 严格执行操作规程经总工同意车间组织切换 2 4 6 启动过程设备发生异常设备损坏、人员损情况 伤 启动前仔细检查泵及附属设施 2 3 6 4 4引风机的试运行,人员人员绞入机械伤未撤离。 害、触电 启动时现场监护, 电机联轴器有防护罩保护, 点火前强制通风5分钟; 严格执行操作规程。点火前炉膛取样分析 现场设置了煤气泄漏报警器,严格执行操作规程;操2 3 6 级 3 2 启动备 用锅炉 炉膛或烟道内可燃气体锅炉爆炸,灼烫;超标 财产损失 2 4 8 级 4级 引煤气过程煤气管道连接有泄漏 人员中毒、火灾 作人员携带便携式CO检测器,全面罩和隔热服等个人防护 严格执行操作规程; 全面罩和隔热服等个人防护;点火前检查 2 2 4 引风机未开导致火焰喷出 2 3 6 4级 灼烫
点火时升温速度太快,设备热应力增大 设备损坏; 财产损失 严格按照操作规程、作; 尽量延长升温速度 严格按照操作规程作;观察压力表煤气压力, 严格执行操作规程;立即停止切换并恢复原来运行方式 42 3 6 级 42 3 6 级 点火时煤气加入过量造设备损坏; 成锅炉爆炸 停现运人员伤亡 3 切换过程发生异常情况 设备损坏 行锅炉 切换完成 2 3 6 4 4 4 运行参数不稳定 设备损坏、人员伤严格按照操作规程作;仔细观察2小时待运行参数正亡财产损失 常后。 2 4 8 及
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单 位:机修车间 工作岗位:锅炉 作业活动:启动压缩机 分析人员:黄风钢、邵作安 2017年11月30 : 序号 工作步骤 风险评价 危险源 主要后果 现有安全控制措施 可能性严重性风险度L 阀门开启不灵活,自动起跳不正常,油位不在正常范围,空压机电源指示不正常、仪表不清晰指示不准确 设备损坏 连锁装置,自动切断装置 1 3 3 5 2 S 3 R 6 等级 4 建议改进措施 1 启动前检查
用手转动压缩机、电机 机械伤害,绞伤手 连锁装置,自动切断装置,按要求穿戴防护用品,严格执行案操作规程 1 4 4 4 2 启动压缩机 压缩机未正常启动 设备损坏/烧坏按要求穿戴防护用品,严格电机 执行案操作规程 锁装置,自动切断装置,按设备损坏 要求穿戴防护用品,严格执行案操作规程 1 3 3 5 各项参数不正常、有易声 1 3 3 5 气动阀打不开,空压机人员损伤/设备无法启动,管道崩裂 损坏 每两小时检查压力表 1 4 4 4 观察压力3 机的各部件 不正常 设备损坏 启动后试车1小时,观察各部件是否正常运作 1 3 3 5
单 位:机修车间 分析人员:黄风钢、邵作安
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工作危害分析(JHA)分析记录
工作岗位:锅炉 作业活动:停压缩机 2017年11月30 :
序号 工作步骤 风险评价 危险源 压缩机未按要求停止 主要后果 现有安全控制措施 可能性严重性风险度L 设备损坏 日常维护保养,发现问题及时修理 日常维护保养发现问题及时修理 日常维护保养发现问题及时修理 日常维护保养发现问题及时修理 2 S 3 R 6 等级 建议改进措施 1 4 2 停压缩机 阀门未关闭到位, 设备损坏 2 2 4 4 阀门转动不灵活 打开泄压阀无法泄压 设备损坏 2 2 4 4 3 设备损坏 2 3 6 4
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