第32卷第10期(2013.10)(集输处理) 大庆油田采出水处理新技术 何玉辉 大庆油田设计院 摘要:随着聚驱工,_lk4a应用规模的逐步扩大及油田综合含水的逐步增高,使含聚污水处理 站建设规模及数量日益增加,给油田地面工程造成较大的投资压力;同时,随着喇萨杏油田 二、三类油层的动用,对回注水水质要求也逐步提高。因此,地面工程亟需对传统的大罐沉降 污水处理工艺进行优化、简化。油田自2008年开始,通过现场试验、调研等措施,逐步开展了 多项采出水处理新工艺的尝试,取得了较好的效果。 关键词:采出水污水处理;生化法;陶瓷膜;磁过滤;悬浮污泥 doi:10.3969/j.issn.1006-6896.2013.10.044 随着聚驱工业化应用规模的逐步扩大及油田综 法处理工艺的技术经济对比。最终确定采用气浮除 合含水的逐步增高,使含聚污水处理站建设规模及 油+微生物反应、沉淀+一级压力过滤的处理工 数量日益增加,给油田地面工程造成较大的投资压 艺,出水水质达到了“5、5、2”指标。该工艺设 力;同时,随着喇萨杏油田二、三类油层的动用, 计来水指标为:含油量≤1 000 mg/L,悬浮物含量 对回注水水质要求也逐步提高。因此,地面工程亟 ≤300 mg/L,原水含聚≤500 mg/L;出水指标为含 需对传统的大罐沉降污水处理T艺进行优化、简 油量≤5 mg/L,悬浮物含量≤5 mg/L,悬浮固体粒 化。油田自2008年开始,通过现场试验、调研等 径中值<2--m(低渗透层)。该工艺主要设计参数 措施,逐步开展了多项采出水处理新工艺的尝试, 如下:气浮选停留时间3—5 min;隔油池停留时间 取得了较好的效果。 2.0 h;生物反应池停留时间8.0 h,温度20~ 1 生化法处理工艺 在2008年5月规划的杏十三区产能建设中,需 新建规模为1.5×10 m。/d的含聚污水处理站1座, 出水水质达到“5、5、2”指标。为优化地面工 艺,方案阶段进行了聚驱污水常规处理工艺及生化 一45。C,生物反应池含氧量2.0 mg/L,曝氧气水比 15:1;沉淀池停留时间1.0 h;过滤罐双滤料滤速 ≤8 m/h,反冲洗强度14 L/(s・m。),冲洗时问15 min, 反冲洗后期7天;加杀菌剂20 mg/L,连续投加(1227、 HQ一126,交替);后期菌种维护费用0.1元应方米。 旦进入电场就会引起一系列不利影响。优化后工 验,温度控制范围为55 ̄60。C较为合适。 艺流程是将9座中转站和联合站的含水油进入3 沉 器进行处理。同时把污水处理站和注水站回收的污 (3)合理调整加药比。电脱水器平稳运行时, 时候是乳化液强度增大,因此可以适当提高破乳剂 降罐沉降,原油经过加热后直接进人1 、2 电脱水 加药比控制在25 ̄30 mg/L。当不平稳运行时,多数 油,卸油岗回收落地油和提捞油以及1 、2 和3 电 用量,将加药比提高至40 ̄50 mg/L,增强破乳效 脱水器放水所携带的污油全部进入2 5 000 m。污水 果,等电场恢复后再调回正常药剂用量。 沉降罐进行沉降,充分沉降后再通过曝气装置去除 (4)合理控制电脱水器油水界面高度。宋一联 掉溶液内的H S气体和过量的铁和锰,以避免在溶 合站电脱水器电极板悬挂高度为1.8 m,油水界面 液内形成硫化物,并防止由于在罐内长时间停留而 高度不超过电极板悬挂高度的一半,所以现场一般 2 ̄0.5 m较为合适。 进一步乳化。原油再经由4 高效真空加热炉加热 油水界面控制在0.后,进入3 脉冲式两用电脱水器进行处理,3 电脱 水器是专门处理老化油,平挂与竖挂电极板结合的 果。通过实行污油单独处理流程杜绝了污油回掺, 从而避免了污油回掺带来的一系列问题,也使电脱 水器物尽其用,达到最佳脱水效果。 (5)控制溶液pH值。当原油pH值大于7.5 时,可以适当加入一些络合剂,络合剂的主要成分 乳剂达到最佳破乳效果,同时络合物也能去除溶液 内的FeS等硫化物,防止由于油水过渡层加厚导致 的电流过高、电场破坏。 (栏目主持张秀丽) 脉冲式电脱水器,因此对老化油有比较好的处理效 是磷酸,可以中和溶液内的弱碱性物质,从而使破 (2)适当提高工艺温度。根据宋一联现场经 油气田地面工程(http://www.yqtdmgc.c。m) 一79— 32卷第11)lJ【J(2013.10)(集输处理) 从杏十三一l含聚污水深度处理站现场处理水 介质之间巨大的密度差使得絮体迅速下沉,在此过 和进入系统的污泥)迅速沉淀,从而去除水中的悬 质情况看,经目测沉淀池水相清澈透明,无油气 程中,磁性絮状物夹带着所有固体颗粒(包括残油 味;形成的污泥沉落底部,以微生物菌丝形式存 在,十分容易祛除。过滤出水清澈,过滤罐反冲洗 浮颗粒物。 ̄CoMag处理后,污水含油量≤5 mg/L、 周期最长可达10天。该处理工艺对油田复杂成分 同体悬浮物含量≤5 mg/L、粒径中值≤2 m。 的污水处理适应性更强,同时可以有效降低后续污 水深度处理的难度。从工艺所需建构筑物角度看, 该工艺存在在北方高寒地区大型混凝土池体容易产 生渗漏的缺点。而由于工艺自身原理决定了该工艺 油。同时,该工艺对微生物的依赖程度较高,目前 杏十_一一1站投产时间较短、含聚相对仍较低,当 原水水质发生较大变化时,出水水质的稳定性有待 于进一步验证;而好氧微生物处理后的污水,在细 菌未能100%杀灭的情况下回注,对地层是否有影 2009年11月,OPS与磁过滤系统建成,投入 运行。高j号转油站来液进单独游离水进行处理, 处理后的含聚污水经过500 m。缓冲罐缓冲后,进入 OPS气浮装置去除大部分含油及悬浮物,然后进入 准,同时含聚污水与普通污水实现工艺互通,以保 在实际生产中需要消耗原水中50 ̄100 mg/L的原 磁过滤装置处理,最终m水达到“5、5、2”标 证含聚污水站的处理负荷在70%以上。其运行情况 如下:①从目前调试运行情况看,处理后污水含油 能够稳定达标,但是悬浮物处理不能稳定达标,水 质不能达标;②设备故障率高,连续运行时间较 短。设备从2010年5月底投入运行以来,6月份由 于电破乳装置升级工艺停运1个多月,8月份又由 响仍需要进一步研究。 2 陶瓷膜处理工艺 2010年8月~2011年6月,在杏十五一1联合 于磁过滤减速器故障系统停运10天,因此设备难 以长时问连续运行,目前处于停运状态。 站含油污水处理站开展了2 400 in。/d陶瓷膜现场中 试,其技术参数见表1。 表1 一次核桃壳过滤出水为膜进水试验运行参数 4 悬浮污泥过滤技术 2009年开始在葡 联开展了SSF悬浮污泥过滤 技术改造,将一个二次沉降罐改为SSF悬浮污泥过 滤装置,处理规模为5 000 m。/d。该站于2010年4 月投产。该工艺设计来水指标为含油量≤1 000 mFJL, 悬浮物含量≤300 mg/L;出水指标为含油量≤8 mFJL, 悬浮物含量≤3 mg/L,悬浮固体粒径中值≤2 m (低渗透层)。其主要设计参数如下:①一次沉降罐 停留时间4 h;②悬浮污泥过滤装置停留时间1.0 h;③ 净水剂加药量为50 mg/L、氧化剂加药量为20 mFJL、 助凝剂加药量为1 mg/L、除油剂加药量为0.5 mg/L,4 种药剂连续投加,配制浓度为5%;④排泥周期24 h; 陶瓷膜处理工艺优点是:陶瓷膜对油田含油污 ⑤排泥量15~30 m。/h。葡三联污水站改造工程总投 水水质的适应性及稳定性较好,一次过滤后及横向 资785.87万元,其中工程费472.58万元。 悬浮污泥过滤工艺在超越两级过滤情况下,出 流出水经过陶瓷膜过滤器处理后水质均能稳定达到 “5、1、l”注入标准。其缺点是:产水率较低,一 水达到“10、5、3”标准。悬浮污泥过滤工艺优于 次核桃壳滤后试验周期内平均出水量35 m。/h,仅 常规工艺,可实现有效排泥、超越过滤工艺,取消 为设计出水量的70%;从目前现场试验效果来看, 传统的过滤及反冲洗设施,减少占地面积,实现简 化学清洗需要升温至70。C才能保证膜通量恢复 化污水处理工艺、降低生产运行成本。悬浮污泥过 滤工艺是依靠紧密的污泥层进行过滤,对来水的稳 率,增加能耗且不方便管理。 定性要求较高,因此该工艺更适合在污水深度处理 3 0PS与磁过滤技术 站应用。但悬浮污泥过滤工艺在处理污水过程中, 经过OPS处理后,污水原油去除率>99%,悬 浮物去除率>90%。磁过滤系统是利用外加磁场的 投加药剂量相对较大,处理吨水成本较高。悬浮污 泥过滤装置排泥量较大,必须配套建设污泥减量化 磁粉增强絮凝作用以达到高效沉降和过滤目的的一 设施,增加了工程投资。种高效分离微粒和超微粒的技术工艺。磁粉与工作 (栏目主持张秀丽) 一80一 油气田地面工程(http://www.yqtdmgc.corn)