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旋喷桩试桩成果报告

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武清区翠亨路立交工程 旋喷桩止水帷幕试桩方案

中铁十六局集团第二工程有限公司铁建工程公司

二O一二年六月三十日

旋喷桩止水帷幕试桩成果报告

一、旋喷止水帷幕施工情况

旋喷桩止水帷幕试验段一从5月5日开始施工,5月13日止水帷幕试验段一完成,试验段二从5月30日开始施工,6月5日止水帷幕试验段二完成。

地下水位止水帷幕止水桩48根,长度11.5米,封底桩16根,长度4米,总长616米。适用于U4段。封底试验段一止水帷幕布置图

试验段一旋喷桩施打顺序图

试验段二止水帷幕分布图

试验段二旋喷桩施打顺序图

试验段一压力26-27M Pa,两排旋喷桩方型布置,试验段二压力

31-32 MPa,两排旋喷桩梅花形布置。二个试验段钻杆提速均为18cm/min,转速均为20转/min,喷嘴直径均为2.4mm,桩中心间距均为40cm,实验室提供配合比为水泥:原状土:水=199:503:159,在试喷过程中,水灰比因为粘稠度较大,易发生堵眼等状况,因此将水灰比调整至1:1。

二、旋喷止水帷幕止水效果比较

5月25日开挖试验段一,5月30日开挖至距地面5m深处,从开挖结果来看,试验段成桩效果较好,通过尺量,旋喷桩直径-55cm,桩与桩之间搭接较少,四周止水帷幕有少量渗出水,在距地面4.7-4.9m深处,为粉土层,成桩质量较差,出现1cm直径的涌水,采用水不漏将水临时堵住,在桩体咬合处上打注浆孔,用小压浆泵压注聚氨酯止水。从封堵效果来看,出水点已止住,底部仅有较小的渗水。

试验段二从6月20日开始开挖,6月25日挖到5m深的位置,试验段二开挖后,距地面1.2m段因土体较疏松,水泥浆窜浆较严重,开挖面成墙状,1.2m以下则成桩完整,桩与桩之间搭接较多,旋喷桩直径61-62cm,桩墙排列整齐,但是,桩体本身有水渗出,渗水点较多。试验段开挖至5m深处停止开挖,在开挖至4.6m-5m时,出现沙层,桩直径51-52cm,桩体本身或交接处出现四股渗流水,后一股水冲开封堵水不漏,水流变大,最后,在止水帷幕外侧施打一根注浆孔,压水泥-水玻璃双液浆,注3t水泥,两箱水玻璃,将水流封堵住。开挖底部其他地方还是有少量渗水。

施工过程中,钻杆提速均为18cm/min,转速均为20转/min,每

延米水泥用量均按配合比(按直径60cm成桩)计量,每延米用水泥199kg,不同点主要在于,试验段一压力为26-27MPa,试验桩两排同时施工,即折线形施打,两排旋喷桩成方形布置;试验段二压力为31-32 MPa,试验桩施工完一排后,再施打另一排,相邻桩最大时间间隔36h,两排旋喷桩成梅花形布置,试验段二在止水帷幕的拐角处及封底桩都作了加桩,使旋喷桩咬合更紧密。

三、旋喷止水施工注意事项 综上所述,可得出如下结论:

1、31-32 MPa压力比26-27MPa压力成桩直径要大7cm左右。 2、在旋喷桩提速18cm/min及按设计用水泥量的情况下,旋喷桩在土层中成桩效果较好。

3、在粉土中,旋喷桩成桩质量较差。在同注浆压力情况下(31-32 MPa)桩径要小于其他土层桩径约10cm。针对此种情况,当距线路较远时,旋喷施工经该地层时,可通过增强压力解决直径较小问题;当旋喷施工距铁路较近时,可通过缩小旋喷桩间距的方法来解决桩经径较小问题。

4、在同间距、同压力、同提速情况下,两排梅花形旋喷桩止水帷幕咬合要强于方形布置旋喷止水帷幕。

5、止水帷幕两排相邻旋喷桩施工时间不得间隔不得太大,最好不大于4h。

6、止水帷幕渗漏点多出现在拐角处及旋喷桩施工间隔时间较长处。因此,一、尽量减少旋喷止水帷幕较长时间中断,二、在旋喷止

水帷幕拐角处进行加桩,覆盖结合处。

7、出现渗漏点时,需及时进行封堵,避免渗漏点冲刷土、沙,形成较大水流。

8、旋喷桩垂直度是保证止水旋喷桩咬合的重要因素之一。因此必须保证钻杆的连接通直性和钻杆的垂直性。

9、作为开挖地段的旋喷止水帷幕,钻孔桩是止水的重要组成部分,因此,在原设计以外,在相邻钻孔桩的缝隙中加打一棵旋喷桩,以增强整体旋喷止水性能。

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