科技推广与应用ll 高压旋喷桩防渗墙在坝身填土加固中的应用 一、概述 35MPa,气压力0.6~0.8MPa,浆压力 孔位,用水平尺调整机身水平,保持立轴 某水库大坝为均质土坝,坝高 0.3~0.5 MPa,水灰比为1.1:1;灌浆 垂直,垫稳、垫平机架,经反复测试和验证 18.5m。坝身填土主要为中~重粉质壤 提升速度为6c ̄min,旋转速度为 无误后方可钻孔,钻孔所用钻具直径为 土、粉质粘土局部填土中夹砾石,填土 5dmin。成墙7d后对加固的桩体进行 中130mm。钻孑L过程中随时观察钻机的工 多呈软 可塑状。大坝修建于上世纪 开挖检查,结果见表2。 作状况,可在钻台上悬挂一根铅垂线,随 6O年代,筑坝施工主要采用人工挑 根据两种工艺性试验桩的检查结 时观测其钻孔的倾斜情况,确保钻孔的倾 抬、分队分组作业。填土主要是就地取 果,最终选定旋喷桩的施工桩问距为 斜率不超过l%。 材,坝身填土土料混杂、不密实,局部 1o0cm,施工水泥掺入量不小于13%, (2)下灌浆管:下喷射管前进行试 结构松散,坝身内存在着分界沟、分界 建议水灰比采用(1.10 1.30):l,其 喷,检查机械及管路运行情况后,将喷射 墙,大坝蓄水后产生较为严重的渗漏, 他各项施工参数均按工艺性试验桩的 管向下放到预定喷射高程处。 虽进行了处理,但未得到彻底解决,大 要求进行施工。 (3)喷射灌浆:当喷头下放到设计预 坝一直在汛限水位下运行。为了水库 四、施工过程中的质量控制 定的高程后,先按设计规定的施工参数进 大坝的运行安全,采用高压旋喷桩防 1.质量控制重点 行原位旋转喷射不提升,待浆液返出孔 渗墙加固大坝坝身填土,使填土达到 本工程中高压旋喷桩施工分两步 口、情况正常后开始提升旋转喷射。提升 规定的防渗要求。 进行,每步施工工序为钻孔、下注浆 速度6c ̄min。喷射灌浆开始后,质量控制 二、坝身土料的水泥土配合比试验 管、旋转喷射、提升、封孔、成墙。 人员要时刻注意注浆过程中的水、气、浆 根据设计要求,大坝加固采用高 (1)钻孑L:钻孔之前,按设计要求的 的流量和压力、提升速度、旋转速度等工 压旋喷桩防渗墙的无侧限抗压强度 防渗墙中心线放线定出孔位,放样时控 艺参数是否符合规定的要求。 q ≥2.OMPa,渗透系数不大于1 X 制钻孑L孔位与设计孑L位偏差不大于 (4)封孔:灌浆结束后,利用水泥浆 10% ̄s。依据此要求在进行水库大坝 2.0cm。钻孔时,把钻机移至孔位,对准 及时回填,直至孔口浆液不下降为止。 防渗墙施工前,对坝身填土进行配合 表1水泥土配合比试验 比试验,各种掺人比时28d龄期的各 项试验指标结果见表1。 水泥掺入量 强度(MPa) 渗透系数(cm/s) 依据设计要求的加固后防渗墙体 10% 1.06 9-38x i0-7 水泥土无侧限抗压强度值和渗透系数 12% 1.55 6.25×10 值,最终选定高喷水泥土防渗墙体的 15% 2.72 7.56x 1O-8 水泥掺入比为13%。 表2防渗墙工艺性试验墙体的检查结果 三、高压旋喷桩防渗墙的工艺性 灌浆孑乙间 巨(cm) 100 130 试验 根据大坝的填土情况,在坝身选 有效影响半径(cm) 60 60 择代表,部位进行工艺性成墙试验。试 有效搭接长度(cm) 5O~70 7~15 验采用的旋喷桩桩间距为lOOcm和 墙体整体连接情况 较好 差 130cm。试验,采用的水压力为30~ 墙体水泥土情况 墙体有水泥浆富集现象 I【科技推广与应用】l 水泥土搅拌越防滢墙在岳庄坝水库晾睑力咽巾昀应用 王玮 一、工程概况 窝;左坝肩附近约70m(0+750~ 坝脚渗水比较严重,其中桩号0+390~ 岳庄坝水库是宿州市仅有的一 0+820)下游坝脚处发生散浸渗漏。由 0+410附近曾出现跌窝险情。现场抽检33 座中型水库,位于砀山县西北部的黄 于该水库是在“三边”历史背景下兴 组土样,实验得出的压实指标结果为:坝 河故道上,距离砀山县城约13km。工 建的,受当时建设环境及资金等客观 身填土的压实度为0.79—1.0(击实实验 程于1978年10月动工兴建,1982年 条件的影响,存在的主要问题是施工 得出的最大干密度为1.65 ̄ms),合格样 l2月竣工,大坝为均质土坝,坝长 时未对水库坝基进行防渗处理,清基 本数为5个,压实度合格率仅为15.2%, 860m,最大坝高7.55m,总集水面积 不彻底,坝身填筑质量差。2003年8 大坝填筑质量很差。 1600km2,其中区间集水面积90 km2, 月,经安徽省水利科学研究院组织专 3.填筑土料不合格,渗透性大 总库容2815 X l&m ,兴利库容 家进行安全鉴定,鉴定结论为三类 大坝坝身为素填土,土质以轻砂壤 l40o×lO4m ,调洪库容1877×104m’, 坝,需对大坝进行除险加固。 土、轻粉质砂壤土和极细砂为主,局部夹 设计洪水位49.10m,校核洪水位 二、渗水原因分析 有一定的粉砂土,坝身填土松散,密实性 50.15m。该水库是以防洪、灌溉效益 1.坝址地质条件差,透水性较强 差,室内实验渗透系数平均值为4.64 X 为主,兼顾水产养殖的综合利用工 根据钻探揭露的地层,库区及坝 10%m/sec,野外钻孔注水试验平均值为 程,保护面积123 km ,保护人口5.5 址区主要为第四系全新统(O4)的泛 9.84 X 10% ̄sec,不满足《碾压式土石坝 万人,保护耕地12.3万亩,同时保护 积、冲洪积层,局部为上更新统(Q3) 设计规范》(sL274—20o1)强制条款的要 下游重要交通干线陇海铁路、310国 的泛积、冲洪积层,地层渗透性大多 求,即均质坝渗透系数不大于1 x 道及101省道的安全。 为中等透水性,是引起大坝渗漏险情 10% ̄sec。 1986年8月20日,水库水位到 的主要原因。 三、大坝除险加固方案设计 达48.30m时,大坝右段400m下游坝 2.清基不彻底,坝身填筑质量差 通过渗水原因分析,经多方案经济、技 脚处发生大范围渗漏,部分坝段发生 根据地质勘探结论,清基不满足 术比较后,设计选定采用多头小直径水泥 管涌,造成下游坝坡大面积滑塌或跌 现行规范要求,导致水库蓄水后大坝 土搅拌桩防渗墙作为大坝除险加固处理方 2.施工过程中相关问题的处理 入水玻璃进行处理,直至孔口冒浆正 防渗墙施工完成28d后,在防渗墙 (1)严格控制钻孔孔位偏差和孔斜 常后才能提升,恢复正常灌浆。 上随机选择3处进行钻孔取芯,其芯样 率,钻孔过程中发现孑L位偏差和孔斜率 (3)灌浆施工过程中,若因故中断 采取率在桩顶以下0一lOre内达到83%, 较大时。即用粘土将钻孔段回填捣实后 后恢复施工时,对中断孔段进行复灌, 10m以下的采取率为67%,防渗墙自上 重新放样定位再进行钻孔,以保证凝结 搭接长度一般在0.5—0.8m。 而下连续、完整。利用钻孔取芯后的钻孔 体的有效连续,形成封闭的墙体。 五、高压旋喷桩防渗墙的加固效果 进行注水试验得出:旋喷桩墙体的渗透 (2)严把孔口冒浆关,孔口冒浆不 1.开挖检查 系数在2.26X 10 ~7.63 X 10% ̄s。 正常或不冒浆时不能提升,要及时查 高压旋喷桩防渗墙施工完成后, 3.水泥土芯样的试验结果 找原因,采取应对措施。如坝身土体结 在坝顶对防渗墙进行开挖检查,检查 利用钻孔抽检墙体水泥土芯样,在室 构松散段可降低提升速度或原地不提 坑深2.0 2.5m,使防渗墙全部暴露, 内进行抗压、渗透和渗透比降试验,试验 升灌浆,同时加大水泥浆液的浓度,直 经量测得出:高压旋喷桩的有效影响 结果为:无侧限抗压强度qu= ̄6~ 至孔口冒浆正常为止;如坝身中夹有 半径R=O.60~0.65m,墙体的搭接处 4.52MPa,k20=5.36×10 ~3.28×10% ̄s, 碎(砾)石层,采用上述方法孔口仍不 厚度在50—70cm之间,墙体的整体 渗透比降J>50m . 能冒浆或冒浆不正常时,可采用在该 连续性较好。 (作者单位:安徽省水利科学研究院 段灌水泥粘土浆液或在水泥浆液中掺 2.钻孔注水试验 233000)