工作总结
现实告诉:我成为AAC的一员已六月有余,回顾走过的几月的点点滴。1): 五月心痛的员工大罢工 。 2):六月心急的员工大量流失。 3):七,八月心酸的电力不足,员工在高温下作业。尽管如此,本人根据自己多年的注塑技术与现场管理经验进行指导,带领我部全体员工从以下几方面进行不断的改进,从而配合了AAC的飞速发展!
一, 原料的使用与管理
以前四月:
1. 大部分产品生产中只能使用新料,而回料入仓积压,如4.9吨的尼龙料,4.0吨的GTX回料,6吨多GTX块料,还有PBT,LCP等回料在库等待解决! 2. 各机台产生块料严重:其主要体现在每天有三次停机吃饭休息.工模.机台多次维修.员工,技术员的工作责任心不强,作业的不够认真细心等方面.
3. 几十台立即回收机有半数以上未投入使用,经常性多数量满桶料柄堆积/混放于机位,料房无人及时粉碎!几间料房凌乱无章!
4. 生产过程中各环节大多依经验作业,缺乏重要的文件支持与有效管控。 如今九月:
1. 经本人的整改:更换了能使用尼龙回料的螺杆,调整各产品的用料比例,建议GTX送外造粒。从而达到了4.9吨的尼龙回料早已用完,生产中原料与回料配合使用正常。在库的GTX块料与回料近10吨也已使用完,而PBT料尽量使用到4次,LCP回料也在使用和计划使用中。
2. 培训员工,技术员、管理人员真正明白,了解原料变块料,原料浪费公司需付出的生产成本,通过教育培训与整顿,生产线做到了员工吃饭不停机(注:由技术员,办公室文员,QC员,加料员,打料员轮换3台机让员工吃饭)技术员调校时尽量快速处理,少射胶块,员工操作时尽量不射胶,如此改善后现在如GTX料每台机产生的料块由以前的70-80公斤/天减少至目前的40-50公斤/天,此数据显示块料的产生已大大降低!不过要将此项管理到最理想的状态时,目前还有三点需要改善:1.降低修模次数,提高修模一次成功率!2.模具结构改良,3注塑机的料筒温控与料嘴需改良(在进行中)。4.还需努力提高员工、QC、技术员的作业质量与责任心,从而提高注塑产品的质量与生产效率!从第一线减少不良品的产生尤为重要! 3. 狠抓了现场管理,现在的现场达到了工作有序进行!能使用的机器已全部正常使用,该于机位粉碎的料柄已于机位粉碎并接受检查后当时入袋封口。不能使用的机器设备在查明原因后也及时联络维修!
4. 已做到:打料,配料,烘料的机器得到有效的日保养并记录于文件中,料房内,机位再无有满桶料柄无人处理的现象,都能当班有效作业完成,检验合格入仓!料房干净.摆放有序.标识清楚。
5. 依程序文件为支持,结合经验提高员工各环节的作业质量,确保少出差错,尽量不出差错,即或出现差错业有据可查。8月份至今无出现混料错料。
二, 员工作业与工模维护 以前四月:
大部分员工技术员对生产,工模的维护意识极差,许多工模模面胶拉丝,胶灰严重,操作中员工技术员均有人为因素导致坏模,且无法进行责任追究,每天坏模大约在6-8副以上。 如今九月:
1. 针对人为因素坏模的问题,制定培训计划与培训文件记录,对全员进行天天
宣传,讲解与演示培训。培训中要受训人承认签名并将培训人的成绩列入月考核中。
2. 根据生产需求制定了相关的工模维护程序与检查记录,结合以上的培训,生
产中各环节以及两部门之间(生产部与工模维修部)都有清楚的交接确认,做到了坏一副模,基本上都能查清楚是员工还是技术员,是修模工还是自然损坏,不再有从前的相互推卸责任,无法追究的问题,从而能有效的形成相互监督,提高大家的护模意识,也就减少了人为坏模!---要得到彻底的控制还需不懈的努力与改良模具结构/机器性能/嵌件质量!
3. 经我团队艰苦努力:人为压模率已是月月减少,月平均坏模率已控制在:1-0.87副/天.见附档.(注:冲模/塑模的维修是公司目前的最大瓶
颈!)
三、生产流程与品质改善:
以前四月:
生产现场大部分作业工位都无巡检(IPQC),导致生产的产品若有品质异常,却要待到24-30小时后才能知道异常信息,造成众多产品不良报废,也不能及时入仓,更不能准确,快速的了解到产品质、数量的信息! 如今九月:
经本人在制定完善注塑生产部相关的作业流程时,将QC作业员合理调整并放于生产加工作业的第一线起到IPQC的作用,基本达到了我们的需求目标,即不良品报废在生产第一时间得到有效的控制,不良品大大降低了,质,数量的信息随时能了解。诚然,此项工作仍有许多不足需努力完善!!!
四、管理员的工作状态、
以前四月:
生产部的部分技术/管理员的工作纪律与工作积极性较差,作业中很难尽职尽责,导致生产严重受阻! 如今九月:
经过本人的培训/整顿/处理,现在大部分人员已有较大的改善,能积极配合团队作业,但是仍有少部分人员还在混日子过!!我会加大对其教育与管理的力度,若仍不能在短期改善的我将向朱总请示给予处分!
五、设备:
以前四月:
1) 维修未受有效管理,无维修程序管控;2)零部件申请与使用
未受到有效监督;3)价格/质量未受到有效监控;
如今九月:
1)制订了完整的设备检修与作业程序;2)对零部件的申请与使用有严格管控并归档。3)要求供应商对零件价格做了三次降价调整,对其质量有严格要求。4)本人对车间各相关的请购/物料/坏模等都纳入了帐务记录(详情请见附档)。
五、北厂:
8月下旬接朱总的指示:南、北厂注塑车间的生产管理都由我负责时。本人将南北厂的各级职员工做了适当的调整。现北厂生产情况如下:
1;耳机系列产品在以前只能用全新料生产,现回料我都是全部使用完的。 2:工模安全方面: 以九月份为例每天人为坏模在0.9-1.2/天 3;产量方面: 90%的产品都能满足后工序需求.
目前:开泰注塑生产部已能满足后车间90%以上的生产需求!
诚然,以上项目虽已有整改并获得效率,但做为AAC一个主要的生产部门在AAC如今的飞速发展中,开泰注塑生产部自身还有许多方面存有问题,需要与时俱进的完善,才能有效迎接AAC将来的挑战!相信会越做越好!
谢谢!
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