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机械活化强化废氧化亚镍催化剂浸出的工艺研究

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第32卷第6期 甘肃冶金 V01.32 No.6 2010年12月 GANSU METALLURGY Dec.,2010 文章编号:1672-4461(2010)06-0031-04 .机械活化强化废氧化亚镍催化剂浸出的工艺研究 王耀彬 (金川集团有限公司,甘肃金昌737100) 摘要:进行了机械活化强化废氧化亚镍催化剂浸出的研究,研究结果表明:废氧化亚镍催化剂在球磨机内机械活 化50 min后化学活性明显提高,与浸出剂反应加快,浸出时间大大缩短,浸出酸耗减少,浸出率由原来的70%,提 高到97%以上。 关键词:氧化亚镍;机械活化;氯浸 中图分类号:TFl11.31 文献标识码:A Research on Technology of Intensifying Recovery of Deactivation Nickel Protoxide Activator Lixiviate WANG Yao—bing (Jinchuan Group Ltd.,Jinchang 737100,China) Abstract:The Intensifying recovery of deactivation nickel protoxide activator lixiviate for reseal ̄h on technology.The re。 .sults showed that chemical activity of deactivation nickel protoxide activator was in proved and rate of its reaction witch chlo- rine lcaching iReleased after the mechanical activation 50 minutes in a stirring mil1.Deactivation nickel protoxide activator was rate of its reaction leaching reagents after the mechanical activation.It can greatly shorten the reaction time of deactiva・ tion nickel protoxide activator after the mechanical activation.Leaching rate was growth to 97%from 70%. Key Words:nickel protoxide;mechanical activation;chlorine leaching 1 引言 2.1.1原料粒度分布及堆积密度 试验原料为绿色粉末,取样20 kg按要求把样 氧化亚镍是硫酸生产中大量使用的催化剂,主 品全部混匀后取综合样,粗略测定综合样品的堆积 要用于SO:向sO,的催化转变,反复使用后,活性降 密度6.25 g/cm。综合样品粒度情况见表l。 低,催化能力减弱,完全失活后变成废镍触媒。废镍 表1 100 g综合样品的粒度分布 触媒中Ni品位较高,杂质元素较少,可以进入镍冶 炼企业回收处理。但由于废氧化亚镍催化剂熔点较 高(1 650—1 660 oC),若不配备碳还原(或氢还原) 设备,很难对其进行火法处理。采用湿法氯化浸出, 2.1.2 原料化学成分(见表2) 仍然存在浸出时间较长,浸出率低等问题,氯化浸出 表2 原料化学成分(%) 处理该催化剂也较为困难。本文研究了机械活化对 三! ! 翌 76 0.32 O.O16 0.0062 0.0O24 0.050 0.23 0.05 废氧化亚镍催化剂浸出的强化工艺,废氧化亚镍催 2.1.3 原料的XRD物相分析 化剂经过机械活化后,浸出时间大大缩短,浸出率在 物相组成见图l、表3。 96%以上,浸出过程得到明显强化。 表3物质组成(%) 2试验部分 堕 整塑 堡全旦堡堕垡望主 堡墨 塑±堡璺堡量 含量(%)0.21 22.87 0.40 55.03 78.51 2.1原料性质 孵ETel i 093i  856 32 甘肃冶金 第32卷 瓤O怕渤 姒 Il (111) l ∞“ _。-.-_-一 一一 一r… : 管 :=: :== 盾 钿 I=I-叫 。・_ = :=_ _ _ h _ 糯 _,-‘ 。‘ 蚺峨。。.I‘褂 :=:3:= ; : 尝 盘 图1原料的XRD衍射图谱 2.2试验方法 将原料取样20 kg,充分混匀待用,每次试验称 取500 g原料,在球磨机中经过机械活化后,放人5 3.1常规氯浸 原料不经过机械活化直接浸出,在盐酸浓度5 L烧杯中,在指定机械活化时间、盐酸浓度、浸出时 /L,液固比8/1,浸出温度9O℃的条件下(原料 间、浸出温度、液固比的条件下进行试验。浸出结束 molI=左 后过滤,滤渣充分洗涤,以镍的液计浸出率为浸出工 氯浸时放热,自热能使浸出温度维持在90 c艺的衡量指标。 3 结果与讨论 右)。浸出时间与镍浸出率之间的关系如图3所 示。常规氯浸浸出时间较长,效率较低,连续浸出 12 h浸出率只有76%左右。 80 试验使用3l%浓度的工业盐酸,工业氯气从管 道引出,变径至中l0 rflln引出供试验使用。管道出 口氯气压力0.3 MPa。 试验主要设备为XMQ一 240×90Z锥形球磨 机,容积6.25 L,转速96 r/min,球料质量比:25/1, 功率0.55 kW。给料粒度小于3 mm,出料粒度小于 0.074 rain。辅助设备为自制玻璃气体分布器、数显 电位仪等。试验工艺流程如图2。 ‘ 原料 替弓・ 75 7O 65 童6o 55 50 型45 40 35 30 25 2() 5 6 7 8 9 10 1】 12 13 浸jI;时lhJ(h) 图3常规浸出中浸出时间与浸出率的对应关系 3.2 机械活化浸出 矿物经过机械活化后使矿物化学活性提高、浸 出反应加快的文献报道和实际应用较多,见表4。 若在废氧化亚镍催化剂的浸出过程中,采用机械活 滤 渣 滤 液 化手段,强化浸出过程,或许可以解决该催化剂浸出 困难的问题,为此对该催化剂的机械活化浸出进行 了一定的研究。 图2试验工艺流程 嬲黼 ‘c0n1 第6期 王耀彬:机械活化强化废氧化亚镍催化剂浸出的工艺研究 33 3.2.1 活化时间对浸出率的影响 原料在球磨机内经过机械活化后,在盐酸浓度 5 mol/L,液固比8/1浸出时间6 h,浸出温度90℃ 的条件下,活化时间与镍浸出率之间的关系如图4 所示。原料经过机械活化20 min后,较相同浸出条 件下未经过活化(活化时间为0)的常规氯浸,浸出 率增长1倍以上,原料经过机械活化50 min后,浸 出率为98%,与常规氯浸相比浸出效率大大提高, 浸出过程得到强化。 产生这一结果的原因是原料经过机械球磨后粒 度变小,表面积增大,表面能增加,从而内能增加,使 ∞%∞l宝帅=£ ^ 砖薯 I1舯 得氧化亚镍的化学活性明显提高。在机械球磨的过 程中,钢球对原料表面不断冲击碰撞,有可能使得氧 化亚镍表面的钝化膜被打破,新鲜的反应表面充分 暴露并与浸出剂接触,化学反应速率明显加快。 图5 盐酸浓度与浸出率对应关系 90℃的条件下。浸出时间与镍浸出率之间的关系 如图6所示。原料经过50 min机械活化后氯浸,浸 出6个小时,浸出率可到96.7%。原料不经过机械 活化,直接氯浸,连续浸出l2个小时,浸出率仅为 76.7%。由此可知,物料经过50 rain的机械活化 后,在相同浸出条件下,浸出率明显提高,浸出时间 大大缩短。 图4 活化时间与浸出率的对应关系 3.2.2盐酸浓度对浸出率的影响 原料球磨50 min后,在液固比为8/1,浸出温度 在90℃,浸出时间6 h的条件下。盐酸浓度与镍浸 出率之问的关系如图5所示。3.3 mol/L盐酸浓度 下浸出率为97.5%,而相同浸出条件下常规氯浸5 mol/L盐酸浓度浸出率仅为40%。原料经过机械活 化后浸出率提高了57.5%,盐酸浓度降低了1.7 mol/L。 图6 浸出时间与浸出率对应关系 3.2.4 液固比对浸出效果的影响 原料球磨50 min后,在盐酸浓度3.3 mol/L,浸 出温度9O℃,浸出时间6 h的条件下,液固比与镍 浸出率之间的关系如图7所示。原料浸出过程中, 氯化镍在溶液中的溶解度较高,在不断降低原料浸 出液固比的条件下,分别进行浸出试验。所有试验 的浸出率均在95%以上,浸出率彼此之间差距较 小。由此可知液固比对浸出率的影响较小。 3.2.3 浸出时间对浸出效果的影响 在盐酸浓度5 mol/L,液固比8/1,浸出温度在 甘肃冶金 第32卷 mol/L、浸出温度9O℃、浸出时间6 h、液固比4/1、 浸出电位600 mV。 ^ 静 弓三 疑 图7 液固比与浸出率对应关系 浸出哇土位(mv) 3.2.5 浸出电位对浸出效果的影响 图8 浸出电位与浸出率对应关系 3.3.2平行验证试验 原料球磨50 min后,在盐酸浓度3.3 mol/L,液 固比6/1,浸出温度9O℃,浸出时问6 h的条件下。 浸出电位与镍浸出率之间的关系如图8所示。氧化 还原电位在600 mV时,浸出率在98%以上。控制 按以上工艺条件进行4组平行试验,由于浸出 后渣量较少,累积4次平行试验浸出渣混合后分析, 浸出电位,可以间接控制氯气供给量,提高氯气利用 效率,避免浸出尾气中残余氯气浓度较高。 3.3 机械活化浸出验证试验 3.3.1 工艺技术条件 试验结果见表5。4次平行试验混合渣率为5. 58%,但混合渣中含镍较高(含镍量为36.23%)。 工业生产时,可将得到的浸出渣与原料合并,再次机 械活化浸出,确保原料中的镍充分回收。 机械活化时间(磨矿)50 min以上、盐酸浓度3.3 表5 平行试验浸出结果 4 结语 废氧化亚镍催化剂应用机械活化强化浸出,镍 浸出率由原来的70%左右,提高到97%以上。缩短 甘肃冶金,2006(2):14. [5]李运姣,等.热球磨碱分解法处理黑钨精矿的研究 [z].首界全国稀有金属科技学术交流会论文集,桂林: 1992.11. 了浸出时间,降低了浸出剂浓度,使得镍的浸出反应 得到明显强化。 [6] 闰旭,等.湿法冶金新技术新工艺及设备选型应用 手册[M].北京:冶金工业出版社,2006. [7]李希明,等.细磨活化对白钨矿浸取行为的影响[J]. 金属学报,1991(6):27. 参考文献: [1]彭容秋.镍冶金[M].长沙:中南大学出版社,2005. [2] 黎铉海,等.机械活化强化ITO废料中铟浸出的动力 [8]李希明,等.机械活化对铁酸锌浸取行为的影响[J]. 有色冶金,1991(2):43. 收稿日期:2010-06-23 学研究[J].金属矿山,2006(3):46. [3]刘岩,等.含镍废料浸出条件及循环逆流浸出工艺 研究[J].矿业工程,2006(5):44. [4]’王越,等.含金矿石的机械活化浸出工艺研究[J]. 作者简介:王耀彬(1983.),男,工程师,2006年6月毕业于贵州大学 材料科学与冶金工程学院,材料科学与_[程专业。从事镍钴铜及稀 贵金属的湿法冶金工艺研究。 窝罄孵 鬻 。 

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