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我公司降低熟料煤耗的系列措施

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2019年第4期新世他水泥导报No.4 2019Cement Guide for New Epoch中图分类号:TQ172.625 文献标识码:B 文章编号:1008・0473(2019)04・0036-05 DOIi®码:10.1600跖・cnki.l008-0473.2019.04.007我公司降低熟料髀的系列措施踞瑞喜李西洪登封市嵩基水泥有限公司,河南登封452478摘要为了降低煤耗,在工艺技术创新、设备改造和新技术的应用上做了许多工作,通过减少系统漏 风、稳定生料喂料量、稳定喂煤量、减少煤粉中的回灰量、调整生料配料、使用节煤催化剂等一系列措施,

熟料标准煤耗从104.8 kg/t降低到了 101.51 kg/to关键词煤耗漏风喂料喂煤配料节煤催化剂0引言能源消耗,关乎企业生产成本,关乎社会生

T101.51 kg/to本文就公司2018年降低熟料煤耗的 工作进行总结,以资参考。态环境,重视者众,水泥企业概莫能外。我公司为

1基本情况我公司2017年全年平均熟料标准肄104.8 kg/to

了降低熟料煤耗,在工艺技术创新、设备改造和新

技术的应用上做了许多工作:加强密封,减少漏 风;稳定生料入窑计量设备;入煤磨热风降尘技

实施一系列措施后,2018年降到101.51 kg/to 2018 年原燃材料的工业分析,生料熟料分析结果见表

改;预热器C|和C5翻板阀技改;使用节煤催化剂; 稳定喂煤量,增设煤粉中间仓技改;优化生料配 料,提咼熟料易烧性。一系列措施实施后,2018年

1 ~ 表6。2降低熟料煤耗的系列措施2.1加强密封,减少漏风烧成系统漏风现象,不少人司空见惯,视而全年平均熟料标准煤耗从2017年的104.8 kg/t降低到

表1进厂原煤工业分析/%热值/(kJ • kg-1)FQ11.982.4413.7327.51表2入窑煤粉56.320.376 2655 569工业分析/%热 Wr - kg-1)细度/%10.5Ma2.3£18.0K25.44FC*57.06Sz0.466ietad5 96180 |xm5 5255.2%表3原料化学分析结果

样品名称烧失量SiO2Ag1.071.8619.66Fe2O3CaO47.88MgO2.720.070.464.36S03K,00.47Na.0餅石灰石41.353.0691.0058.280.110.626.900.1596.8197.01高硅砂岩低硅砂岩2.519.81-3.910.370.420.241.701.400.160.201.501.47&0298.7294.87硫酸渣25.437.646.310.05362019年第4期No.4 2019谣瑞喜,等:我公司降低熟料煤耗的系列措施表4生料细度

% 不见。从回转窑锻烧熟料质量及熟料能耗上分析,水分项目细度(0.08 mm)细度(0.2 mm)任何一个漏风点都不能忽视,随着漏风点的增多,生料20.12.00.15漏风量增加,对回转窑及预热器系统的影响会随着%表5生料、熟料化学分析结果

项目烧失量SiO2A1A3.025.00Fe2O32.24CaO41.66MgOS030.46K.01.00N^Ocr98.62生料熟料35.2813.7621.602.764.010.300.273.4563.4399.06表6熟料矿物组成和率值项目fCaOKHKH-SM2.65IM1.45矿物组成/%液相量C3S48.13C2Sc3ac4af/%熟料1.510.8920.86225.647.3110.4927.37漏风量的变化与积累上升到很严重的程度,由一般 偏高。漏风也会导致分解炉内温度低,生料分解

率低,窑内热负荷增加。烧成系统漏风不但造成

的漏风问题变成较大的工艺隐患。回转窑及预热器

系统任何一个漏风点,都会使系统的热损失增加,

热能损失,还造成高温风机、尾排风机的电耗增 加叫为了减少烧成系统漏风,我公司加强了窑头

单位熟料电耗和煤耗升高。回转窑及预热器系统漏

风,使回转窑及预热器内温度下降,破坏了原有系 统热平衡,使熟料预热、生料們、熟料幄烧温度

降低,影响熟料烧成质量。窑前漏风,入窑二次风

温降低,煤在窑前的燃烧速度降低,高温带火力不

和窑尾的密封;烟室8个人孔门增设迷宫密封;预 热器系统的所有人孔门、捣料孔,一律用耐火泥掺 玻璃水密封;翻板阀传动轴等漏风点用硅胶布进行

够集中,高温带燔烧的温度降低,熟料烧结程度下

降,熟料硅酸盐矿物的含量不尽合理,熟料的fCaO

精细处理(见图1~图6)。要求班班检查,随时处

理。以上措施使G预热器气体分析仪显示氧含量从图1窑门垒砖密封图2窑门和燃烧器的密封图3窑尾鱼鳞片密封4.8%降低到4.2%,为煤耗和电耗的降低奠定了基 础。

2.2稳定生料入窑计量设备为了稳定入窑生料量,2017年8月公司启用新3720佃年第4期No.4 20佃新世他水泥导报Cement Guide for New Epoch型计量转子秤,该秤秤体结构见图7。2.2.1工作原理粉体经气动阀喂入生料秤,进入生料秤的粉体由 转子从进料口带至出料口并喂入下级设备。除皮标定

时,控制单元记录整圈皮重。带料运行时,电机减速 机旋转产生速度信号,称重单元检测秤体内生料重 量,由控制单元预算当前物料负荷率到落料口所需

要的速度,在当前物料接近下料口位置时控制单元

输出预算的转速调节信号,以快速、准确的控制电

机减速机转速来实现粉体连续高精度定量给料。 2.2.2主要技术指标动态累计误差W±l%;控制精度土 0.5%;喂

料能力50〜450t/h;系统功率W5.5kW。2.2.3系统功能与特点(1 )取消了流量调节阀,可进一步降低空间 要求,布置及安装更加方便;壳体刚性好、强度

高,高精度加工密封结构,有效防止冲料。(2)不受系统参量变化影响,取消了作为预

给料调节机构的流量调节阀,降低了故障率;准线 性调节机构,调节快速到位,流量跟踪迅速,无滞

后,无振荡,实时控制偏差W±0.5%。2.2.4优点与传统的水泥回转窑生料喂料工艺相比,采用准

线性调节机构,优化了水泥回转窑生料喂料工艺,喂

料量的调节畑 准确,入窑生料均匀、稳定,减少

了频繁调整操作,有利于窑系统热工制度的稳定,达

到了提高熟料产量、质量以及节能减排的目的。1-秤体;2-气动阀;3-进料口; 4-减速电机;5-测

速单元;6-刀口组件;7-机架;8-出料口; 9-称重单元;

10-转子叶片;11-收尘接口; 12-助流风接口; 13-控制单

元.382.3入煤磨热风降尘技改我公司取窑尾废气进入煤磨系统,沁3 150 mm 旋风除尘器负责降低废气中的窑灰。从实际生产来

看,进入煤磨系统的窑灰量对煤粉质量还存在较大

的影响。根据现场位置,我们又并列增设2个同等

规格①3 150 mm旋风除尘器。技改后,外观整齐,煤磨工况正常,收尘回

灰量增加,降低了煤粉中的窑灰量,煤粉中的灰分

由原来的20%降到了现在的18% (见表2入窑煤粉 分析),煤粉发热量增加约418 kJ,标准煤耗降低

约0.5 kg/to2.4预热器G和C5翻板阀技改锁风翻板阀是窑尾预热器工作时锁风下料必 不可少的重要部件,它是旋风筒料风分离效率、均

匀下料、换热效果的重要保障。我公司原使用单“舌头”翻板阀,物料成一

股一股下料状态,阀板头部通过物料时,内漏风就

在两边的缝隙发生。而双阀板实现中间连续下料,

两个阀板的开度均为原来一个阀板开度的一半,双

阀板两边的开度比原来单“舌头”小了很多。原用

C5翻板阀,内径700 mm,阀板长990 mm,夹角角 度45。,阀板下料宽度450 mm;而双阀板阀板长

540 mm,夹角角度40。,阀板下料宽度200 mmo 经测算,正常下料时,双阀板的漏风是单阀板的

1/6。我们将&下料管4个翻板阀(见图8)和C5下

料管2个翻板阀(见图9)换成双阀板后,&筒出

口温度降低5弋;内漏风减少;回灰量降低20%左

右,标煤耗降低约0.5 kg/to图8技改后的G翻板阀2.5使用节煤催化剂为了改善煤粉燃烧,进一步降低熟料标准煤

耗,2018年我公司启用了 118天的节煤催化剂。我 们在原煤入磨前皮带秤处,通过输送泵及输送管道

将液体产品喷洒于入磨原煤(图10)o节煤催化剂 添加比例为原煤重量的万分之九,配用_个精密计204 9年第4期No.4 2019踞瑞喜,等:我公司降低熟料煤耗的系列措施许多企业为了降低成本,优质煤和劣质煤搭配

量泵,人工根据煤磨工况对其适时调节即可。对比表7与表8可以计算节煤率:(104.52-

使用,调整原煤的质量(水分、灰分、挥发分、发图10向原煤喷洒节煤催化剂热量和固定碳等)。供应商为了既满足企业,又不

图9技改后的C,翻板阀降低效益,一般是在原煤水分上做文章,现在的原

煤供应商一般会控制较差的煤质(灰分高、挥发分 低、发热量低)水分小,而较好的煤质(灰分低、99.89 ) * 104.52 x 100%=4.43%。2.6稳定喂煤量,增设煤粉中间仓技改表7没有使用燃煤催化剂的数据记录平均班 平均班生料量平均日期用煤量班熟

料量/t煤粉热值熟料标 准煤耗

灰分fCaO3d

/t2018/7/52018/7/62018/7/7/t/(4.18 kj-kg1)5 779/(kg • f)104.95104.28103.45/%/%KH0.8880.885SM2.710IM1.453

强度

/MPa30.429.4271.00265.003 4532 13217.540.9970.9833 4683 47621412146215221575 8975 8935 90019.182.7432.6572.6272.6271.5001.4631.4801.473

263.67264.67262.33264.00237.3317.5217.2416.86

1.3530.9800.8870.8950.8960.9090.8840.89429.532.12018/7/82018/7/93 4873 4953 477103.64102.89103.765 9235 9055 9815 9675 9845 9495 9345 9666 0226 0351.07031.12018/7/102 146197616.5816.4316.1116.14

1.1402.5652.6272.6372.620L41033.230.12018/7/112018/7/123 2013 5043 434102.63103.650.7471.2671.0631.317

1.463L457263.00253.67260.67233.332 16331.233.033.42018/7/132018/7/1421202 0931887102.30105.830.8970.9141.4571.4801.513

3 3913 05716.192.6072.6172.5872.6732.6502018/7/152018/7/16104.82105.0715.416.410.9771.060

0.9080.9090.89931.933.231.532.1255.00259.00260.33250.33241.333 3513 4033 4733 3653 2093 4013 3063 3693 3852 069210121441.5271.473

2018/7/172018/7/18106.07104.69104.42106.9016.0816.411.1330.9101.317

0.9110.9160.9101.4331.4971.4571.4571.4171.412018/7/192018/7/202 07719816 0656 1426 00716.1616.3216.6416.712.6272.6172.5732.6072.5533.432.11.4201.3401.1601.5131.1452018/7/212018/7/22256.00254.00252.67256.182 0992 041104.64105.540.9170.9080.92633.65 9366 1265 96932.234.22018/7/23平均2 0802 090106.33104.5216.7716.670.9032.6271.46432.0挥发分高、发热量高)水分大,他们最终把好煤和 差煤的价格持平。这样一来,优质煤和劣质煤搭配

我们把煤粉仓锥体向上提1.8 m,原来与秤体

连接管道更换为①1 800 mm中间仓,中间仓上设置 收尘管道,容量为3 t煤粉的中间仓内始终保持21煤 粉,留有一定的空间,便于喂煤罗茨风机喂料风从

使用,煤粉篷仓下煤不畅的现象就会频繁出现。为 了加强烘干,确保68七磨尾温度,煤粉水分由2.5%

降低到2.0%,台时产量由40t/h下降到36t/h,煤粉 电耗增加2 kWh/t,煤粉篷仓下煤不畅的现象仍然 难以改变。转子上部间隙中向中间仓内窜风可以及时排出。煤

粉仓锥部增设调频分格轮下煤,调频分格轮根据中

间仓内设置的煤粉重量进行供煤,避免了因窜风形392019年第4期新世免水泥导報No.4 2019Cement Guide for New Epoch表8使用燃煤催化剂数据记录平均班 平均班 生料量平均 班熟

日期用煤量煤粉热值熟料标准 煤耗灰分/t2018/8/11/t料量/t/(4.18 kj-kg-1)5 990/(kg -f1)100.52102.7799.60/%fCaO/%3d

KH0.881SM2.6322.6192.6122.632IM1.452强度

/MPa31.832.9250.00249.00246.673 4482 1282 0642 1222 09716.6016.8016.4417.1316.6816.461.0451.1121.0922018/8/122018/8/133 3443 4383 3963 4385 9635 9985 9575 9225 8420.9110.9040.8980.9061.4841.4431.44932.031.433.434.233.332.732.732.732.92018/8/142018/8/152018/8/16250.67250.33248.67245.33247.33258.33101.751.2271.2321.46721222 0702 1062 0942 12899.79100.2798.142.6002.5472.5901.4421.459问停窑3 3533 4113 3933 4483 4782018/8/170.9092018/8/182018/8/192018/8/202018/8/215 8965 84416.6517.6717.7918.341.1201.3470.9040.9061.4561.4471.4441.45798.59101.3598.652.5992.5982.6182.6165 8455 8915 8681.1200.8890.8980.900251.67253.00246.50245.33243.6721470.8782018/8/222018/8/233 4213 29421122 0332 050100.4318.4518.681.0431.0301.4561.5091.4891.4581.4585 8295 8065 7995 8095 789100.9599.260.9090.9062.6192.62334.232.52018/8/242018/8/253 3213 30118.891&931.0230.9602 0382 06399.0798.969&440.8890.9142.6892.63432.634.234.132.82018/8/262018/8/272018/8/28246.00242.333 3423 2983 32118.581.3401.0932 03618.9318.840.9210.9142.6212.6131.4631.4921.489240.33247.67247.9420502 0445 9705 74699.9899.4799.891.4101.1201.1482018/8/29平均3 3113 37519.770.8970.9032.62930.832.82 0845 87617.872.621.464成的气囊阻碍煤粉的正常下料。尾煤增设中间仓前

后下煤趋势变化见图11和图12。图12尾煤增设中间仓后下煤趋势图图11尾煤增设中间仓前下煤趋势图旋风筒,减少人煤磨热风中的回灰料,增加了煤粉 发热量,降低了煤耗;预热器G和C5翻板阀技改, 减少了窑尾回灰量,降低了翻板阀内漏风;使用节 煤催化剂,改善了煤粉燃烧,减少了用煤量;增设

2.7优化生料配料,提高熟料易烧性2018年,我们将熟料的SM由原来的2.75降低 至2.65 (见表6),窑头喂煤减少了0.3 t/h,立升重

由1 230 g/L提高到1 280 gfL,熟料既易烧还易磨,

煤粉中间仓,稳定了喂煤量;优化生料配料,降低

水泥磨42.5号水泥产量提高5 t/h,不但提高了回转 窑产量和水泥磨的产量,还降低了煤耗。硅酸率,提高液相量,提高熟料易烧性。这些措施

的实施,2018年全年平均熟料标准煤耗从2017年的

104.8 kg/t降低到了101.5 kg/to参考文献3结束语2018年度,我公司通过对熟料烧成系统的窑 头、窑尾和预热器等加强密封,减少漏风;把原来

[1]呼志刚,卢志毅.系统漏风造成的能耗损失分析[J].新世纪 水泥导报,2014(4):42-43.(收稿日期:2019-02-14)的生料入窑DLD固体流量计技改为新型转子秤,稳 定了生料入窑计量;通过在入煤磨热风管道上增设

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