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筛管堵井产生的原因以及处理的措施

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筛管堵井产生的原因以及处理的措施

作者:冯克丘 张畅 宋秀艳

来源:《中国科技博览》2019年第09期

[摘 要]筛管在采柱中起到进液和过滤两个作用,但是在实际生产过程中,由于各种原因的影响,经常出现筛管堵井,共有两种情况:一、是导致抽油泵供液不足而干磨烧泵,增加油田开发成本。二、是导致油井产量下降。针对这种情况,对产生筛管堵井原因进行分析,针对不同的原因从工作实际出发,提出了相应的治理对策。 [关键词]供液不足;措施:筛管堵:动液面:测试:功图

中图分类号:TE377 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2019)09-0033-01 1、前言

随着油田开发进入中后期,油井井筒环境日益恶化,出砂、结蜡对油井井下管柱影响是越来越大了。在机采管理工作中,经常发现油井功图类型为供液不足或气影响,沉没度大于500米的资料异常井,属于不合格资料。但分析油井管柱结构及各部分的工作原理,将该类井定义为筛管堵井较为合理。就以几口典型井为例,对筛管堵井产生原因及治理对策进行分析。 2、筛管堵井产生的原因

把功图为供液不足或气影响,沉没度大于500米的井,认定为筛管堵。结合采油矿现场的实际情况, 筛管堵井主要有以下三种原因:

一、出砂原因。油井压裂后压裂砂返吐进入井筒或地层出砂,在抽汲过程中,砂粒将筛管堵住。

二、井筒原因。由于井筒环境比较恶劣,测试动液面时产生假液面导致沉没度高,但实际上油井沉没度较低,功图为供液不足或气影响,以及测试资料不准确产生筛管堵井。 三、结蜡原因。油井含蜡量高,长期未化清导致筛管外壁结蜡将进液通道堵住。 3、对于筛管堵井的井进行的处理措施 3.1、加强资料管理

对于测试资料不准确的原因导致筛管堵井,一、定期校验测试仪器;二、定期培训测试工作人员,防止因操作不当造成资料不准确;三是改进测试方法,测试完1口井时,应简单分析功图和动液面,发现资料不合格井立即复测,尽量减少不合格的测试资料。

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以某井为例:5月15日测试功图为气体影响,沉没度为710米,根据功图形状及沉没度认定为筛管堵,技术人员分析并提出下步化清措施。

之后该井未上任何措施,6月1测试功图显示为正常,沉没度315米,根据油井历史测试数据及实际生产情况认为,6月1日测试资料反应的是油井真实工作状况,5月15日为不合格的资料,应该马上复测,减少不必要的处理措施,大大地降低了油田开发经济成本。 3.2、加强化清管理

针对油井井筒脏造成的假液面和井筒轻微结蜡导致的筛管堵井,在多次测试确认功图和液面资料无误后,应立即进行化清,以避免抽油泵长期处于供液不足状态下造成干磨烧泵,并及时地恢复油井产量,减少产量损失。

某于2017年10月测试功图为供液不足,沉没度828米,认定为筛管堵;11月测试功图仍为供液不足,沉没度710米,认定为筛管堵,两次测试结果都认定为筛管堵,技术人员提出化清措施。11月10日化清,12月2日测试功图为正常,沉没度430米,油井恢复正常生产。 3.3、使用正循环热洗抽油泵

对于出砂和结蜡严重的油井,造成化清无法成功处理的筛管堵井,需进行动用管柱作业。 某井2017年10月5日测试功图为供液不足,沉没度660米,认定为筛管堵,10月25日进行化清处理措施,11月15日测试功图为供液不足,沉没度580米,仍为筛管堵。一直到2018年2月,测试结果都是筛管堵,2月15日再次进行化清处理,测试结果为筛管堵,3月核实泵效情况:油压0.6MPa,抽十次0.6 MPa,稳压0.6 Mpa,无泵效,3月15日检泵作业发现,外壁结满死蜡,检泵后恢复正常生产。

针对于这种类型的油井,可下入正循环热洗抽油泵,待出现筛管堵现象时,上提活塞进行正循环热洗,提高洗井压力,将死油死蜡或砂粒清洗干净,使油井恢复正常生产。正循环热洗抽油泵结构设计:泵筒设计为内外筒结构,并在内筒上端设计洗井泄油口。 (1)、正常工作时

依据上下冲程柱塞极限位置,调节柱塞行程位置,确保抽汲过程中柱塞始终堵住泄油口,不会出现柱塞上端泄油现象。 (2)、洗井时

将活塞上提一定距离露出泄油口,洗井液由泄油口排出进入内外筒之间空腔,再经由筛管排至套管完成洗井。

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4、 结论

(1)、筛管堵井主要通过功图与沉没度进行判断,当功图为供液不足或气影响,沉没度大于500米时,判断该井为筛管堵,仅通过此方法容易出现判断失误,还可以通过测试和现场试泵效,与之前泵效对比,若抽10次后上升压力值变小,或无泵效,则可能是筛管堵,否则就是资料不准确,需再次核实。

(2)、出现筛管堵井首先应复测,确认测试资料准确无误,以免影响技术人员分析判断,导致直接上化清或作业措施,增加不必要的费用,影响生产。

(3)、确认为筛管堵后,应先进行化清处理,可适当提高洗井压力和洗井排量,将进液通道打开,两次化清无效后再动管柱进行作业处理。

(4)、研制正循环热洗抽油泵,通过合理的结构设计,在筛管被堵死后,可上提活塞,实现正循环洗井,将死油死蜡或砂粒清洗干净,恢复油井正常生产,避免再次动用管柱作业,降低生产成本,提高油井产量。 参考文献:

[1] 牛彦山. 抽油泵的泄油防砂技术设计与试验,石油知识(自然科学版),2012年4期

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