您好,欢迎来到意榕旅游网。
搜索
您的当前位置:首页钢结构工程施工中钢梁钢柱变形控制

钢结构工程施工中钢梁钢柱变形控制

来源:意榕旅游网
维普资讯 http://www.cqvip.com ・114・ 第33卷第23期 2 0 0 7年8月 山 西 建 筑 SHANXI ARCHITECn瓜E V01.33 No.23 Aug.2007 文章编号:1009—6825(2007}23—0114—03 钢结构工程施工中钢梁钢柱变形控制 周摘峰 要:结合广西平果铝业有限公司氧化铝二期高压溶出工程,以及洛阳新安香江万基氧化铝高压溶出工程的施工,具 体探讨钢结构工程施工中钢梁柱变形控制问题,并提出相应的防变形技术措施,以供相关工程参考借鉴。 关键词:钢结构,H型钢梁(柱),变形,工艺 中图分类号:TU758.11 文献标识码:A H型钢梁(柱)由于制作成本低、安装简便快捷、重量轻、强度 钢梁(柱)及吊车梁的制作,而且防变形效果明显。以下将做进一 高且抗震能力较强,已被广泛用于各类厂区建设工程中。事实上 步介绍。 H型钢梁(柱)本身结构并不复杂,但其制造焊接工艺十分讲究。 1 H型钢梁技术要求 尤其当要求在确保安全可靠的前提下尽量降低结构的重量时,必 根据其自身受力特点和使用要求,华银铝业有限公司氧化铝 然大量地采用薄板制作,一些较大型的厂房钢梁主体板厚可能达 一期高压溶出1标段工程H型钢梁(柱)及吊车梁在设计时,腹板 到20玎Ⅱn,普通规模的厂房,主梁、立柱的板厚一般仅有6 n瑚~ 与上翼缘连接,要求全长范围内开坡口焊接,下翼缘与腹板连接 12ITI1TI。因此,在组焊过程中对变形的控制就显得尤为重要。 在距端部L/8的长度范围内,要求开坡口焊接,焊缝等级为一级 如,广西平果铝业有限公司氧化铝二期高压溶出工程和洛阳新安 焊缝(100%无损检测)。 香江万基氧化铝高压溶出工程,通过改进工艺,顺利完成了H型 位时间的载荷增量;△ 为同一时间内的水平位移增量)。 2)按经验控制间歇时间。注意抛石压载挤淤期间,利用间歇 6.3 防止填筑体滑塌的技术措施 1)填筑时,及时挖去被挤出壅高的淤泥,使填筑体附近淤泥 时间内进行分侧均匀开挖淤泥,且借助施工机械在填筑体上来回 不高于邻近淤泥;2)在填筑体坡脚处打入木桩或竹桩,桩距约为 行走起到振动作用,使填筑体能均匀下沉。 0.3 m~0.5 m,桩伸入硬土层内不少于2 m;3)当需在填筑体附 6填筑施工中的几个技术问题 6.1 填筑体宽度与厚度的关系 当淤泥含水量较大时,填筑一定厚度后,有时会出现填筑体 近挖淤泥时,宜在深侧设置单侧齿墙加固。 7结语 1)抛石挤淤施工技术方案是充分利用淤泥的工程特性(在外 越填越宽,却难以加高。产生这种现象的原因是淤泥抗剪强度 界扰动下,絮凝结构被破坏,土料重整,形成新的胶溶现象,几乎 低,仅有粘聚力。填筑体与淤泥要有一定的接触长度,且填筑体 丧失抗剪能力),抛石很容易下沉而形成所控制的填筑体。显然 从而实现抗浪冲的作用(另 内不要混进淤泥,才有足够抗剪力来维持飘浮于淤泥中的填筑体 填筑体的力学性能均优于原来淤泥,而不至增宽、解体。因此应满足下式: 防泄流的作用是通过双向定喷高压注浆法施工形成直径为30 ClTI 的喷注桩来实现)。 B>rH2tg2(45。一声/2)/ 。 式中:B——填筑体的宽度,B=2.7 m; r——填筑体的比重,r=19 kN/m3; H_一——2)抛石挤淤具体操作中需采用相应的工程措施来解决“抛” 与“挤”。“压载”显然优于“强夯”、“振动”、“射水”等方法,于是定 为压载挤淤法;再者本工程淤泥层厚度不大且要作施工平台后又 是构筑物——防冲墙,“着底式”也显然优于“悬挂式”、“桩式”等 方法,整体满堂式抛石比散式抛石能更好地实现抗浪冲的效果。 填筑体的厚度,H=4.3 m; 填筑体的内摩擦角,本工程 =63.5。; Cl ——淤泥不排水剪切强度。 6.2在淤泥中加宽填筑体的方法 施工实践证明,采用“整体着底式抛石压载挤淤”是正确的。  在挤淤下沉及挖淤过程中,若出现边坡滑塌、整体滑动位移 参考文献:软基处理在高速公路中的应用[J].山西建筑,2005, 等现象而造成淤泥中的填筑体宽度不够,可采用以下措施补救加 [1]张晓春.宽:1)在需加宽侧进行卸荷挤淤;2)进行边部强夯挤淤;3)用索铲 31(2):69—70. 2]闫惠恩.浅谈公路水毁的成因及防治[J].山西建筑,2005,31 或吸泥泵距填筑体需加宽处定距深挖淤泥,形成卸荷槽,使用石渣 [(4):149—150. 有控制地滑塌和加宽;4)二次进占加宽适用于较大加宽的情况下。 Dumping construction technology of ripraps to squeeze mud and replacement CHEN Jing-n ̄g Abstract:Combined with practical work principle of construction design is introduced.According tO the features of dumping construction for mud replacement practical operation is discussed.Layer by layer construction method and other technical questions encountered in construction are elaborated in order tO perfect and promote the application of this kind of construction method. Key words:mud,txmstruction technology,ripraps 收稿日期:2007一o4—02 作者简介:周峰(1968一),男,工程师,十一冶建设有限责任公司第二建筑安装工程分公司,广西柳州545007 维普资讯 http://www.cqvip.com 第33卷第23期 2 0 0 7年8月 周 峰:钢结构工程施工中钢梁钢柱变形控制 ・ 115・ 2 H型钢梁制造中的变形分析 H型钢梁制造过程中,由于钢材有受热易变形特点,加装配 质量不好、焊接工艺不当,使成型的H型钢梁产生不同程度的变 形。常见变形见表1。 表1 H型钢梁在制造中的主要变形 序号 变形特征名称 1 平面内 向下弯曲 主要原因 影响后果 后的一面焊缝焊接一层间焊。 埋弧焊接工艺参数见表2,清焊根工艺参数见表3。 表2埋弧焊接工艺参数表 『焊接 焊材规格 焊机类型 焊接电流 焊接电弧 熔剂垫规格 焊接焊速 名称 A 电压/V I封底焊 D一4.0焊丝 自动埋弧焊 700 32 D20石棉绳 1 表3清焊根工艺参数表 l清根设备 碳棒直径 焊弧长度 清根速度 电流 清根深度 空气压力 焊缝清焊根深度不均,下料误差大,焊接受 修校浪费大或 热大 产生永久变形 两面焊缝受热不均,主要是清根焊接受热, 2 平面外 本应是两边对称焊,而由于清焊根多一次受 修校耗费大 侧向弯曲 热,相应焊接清焊根处多焊一次后,才与先 焊一面焊量相同 装配质量不好,焊接夹渣,造成清根深浅不 3 扭曲 一,从而引起清焊根、焊接次数不匀,从而受 修校耗费大 热不均,出现多向性变形 4 翼缘板 装配质量不好,零件加工平度超差,两边焊 产生永久变形 角变形 缝受热不均引起 H型钢梁变形,若在标准规定允许范围内,则不会影响钢梁 使用;若变形超过标准规定允许范围,不仅影响钢梁安装质量,更 重要的是在外荷载作用下,会产生应力集中和附加应力,使钢梁 安全性降低,以至影响其使用功能。采用校正、返修的做法,可达 到减小变形的目的,但会使局部应力增加且费工费料影响效率和 效益(如矫正挠度)。因此,有必要研究如何通过改进工艺、控制 焊接过程、提高焊接质量来达到控制变形的目的。 3控制H型钢焊接变形的技术措施 由表1表明,影响焊接变形的主要因素有焊接设备、焊接工 艺、焊接人员操作水平及装配质量。针对不同的影响因素,在焊 接中采取了不同的措施:1)对于焊接设备,为保证焊接设备完好, 使焊接能够顺利进行,焊接时采用了自制防变形夹胎具,焊接滚 胎加固,自制焊接翻转胎,更换计量不准的电流表、电压表等方 法;2)在焊接工艺方面,为获得最佳焊接参数,减小因焊接参数不 合理引起的焊接变形,采用焊前进行焊接模拟工艺试验、坡口处 预热等方法;3)在装配质量上,采用半自动切割机下料,刨边机加 工坡口,保证了工件装配直线度要求,再点焊固定,焊点间距为 200 m,还采用了按坡口焊接三级尺寸检查等方法;4)在焊接操 作方面,为提高全员产品质量意识和操作技能水平,组织焊工学 习产品质量法,对施工作业人员进行工艺方案交底,严肃工艺纪 律。具体采取的技术措施如下。 3.1 装配质量 H型钢板材下料采用半自动切割机,为确保结构尺寸准确、 误差小,每块板在下料时各边预留20 ITln2加工余量;在H型钢翼 板、腹板下好料后再经刨边机齐边,刨出焊接坡口,坡口形式为K 形,角度为30。,钝边为5 ITln2,然后经质量检查合格才能进行铆工 装配。装配前对所有对接坡口用砂轮机磨平,期间应仔细认真检 查装配质量,确保装配尺寸不超过允差范围,这样就为在焊接过 程中控制焊接变形打下了良好的基础。 3.2焊接工艺、焊接顺序的控制 1)焊接H型钢梁,在制作中变形的大小与焊接工艺、焊接顺 序有很大关系。所以在焊接H型钢梁前,必须根据材料厚度、材 质、设计坡口形式及焊缝等级来确定恰当的焊接工艺、焊接顺序, 才能有效地减小变形。 2)通常的焊接工艺、焊接顺序为:下翼缘一面焊缝加熔剂垫 一下翼缘另一面焊缝焊接一下翼缘加熔剂垫一面清焊根一下翼 缘清焊根的一面焊缝焊接一上翼缘一面焊缝处加熔剂垫一上翼 缘另一面焊缝焊接一上翼缘加熔剂垫一面清焊根一上翼缘清焊根 m/min A № l碳弧气刨焊 810 210 1 460 6 0.4 从该工艺过程可以看出,用碳弧气刨清焊根,由于电路中电 流、电压波动(电器群在网内争电),直接影响封底焊的质量,表现 在熔剂、熔渣不能彻底熔敷在表面,形成焊缝夹渣,清焊根后焊道 深浅不均,焊接时受热程度、次数不均,随受热增大,弯曲程度增 大。同时,熔剂垫用石棉绳,清根用碳棒以及人工消耗也大,工期 延长且弯曲变形后,只有用火焰校正效果佳,从而氧气、乙炔消耗 增加。 3)通常焊接工艺和焊接顺序进行改进,在组对H型时,翼缘 与腹板连接处垫4 ITln2间隙垫,保证装配间隙均为4 mm(间隙垫 设置间距为600 n1H1),如图1所示。用o32气体保护焊实施封底 焊,封底厚度4 ITln2,焊接工艺参数见表4。 表4 co2气体保护焊焊接工艺参数表 焊丝直径 O02气压力 焊接电流 电弧电压 焊接速度 焊接 焊丝外伸 气体流量 № A v 方法 L/min 1.2 0.4 270 27 0.6 平焊 14 1.5 改变后焊接顺序为:翼缘C0 气体保护焊封底焊一上翼缘 o32气体保护焊封底焊一埋弧自动焊多层焊。较更改工艺前后 可看出,由于C 气体保护焊焊丝较细,产生热能较小,且可两边 对称均匀施焊,变形微小,且焊接时无熔剂,不产生夹渣现象;同 时也省去碳弧气刨清焊根的工序,使梁焊道减少受热变形,也无 需加熔剂垫。封底后直接由埋弧自动焊按多层焊工艺进行焊接。 H型多层焊接顺序见图2。1~4为第一层焊序;⑤~⑧为第二层 焊序。 寸工 ⑦3 \4愿 寸工 ⑤】 !二 莲 图1 CO2封底焊间隙垫设置图 图2 It型钢梁焊序图 4)H型钢梁上加劲板焊接顺序采用焊工均匀对称分布、对称 施焊、焊速近似、同步且不问歇焊完,顺序见图3。 3.3预做反变形进行控制 H型钢梁焊接中,翼缘倾斜(角变形)、下挠有时无法校正,虽 然强制校正,但产生内应力较大,局部有死角,外观质量差。虽校 正了翼缘边缘,但腹板与翼缘连接处形成折弯状,不能再校正。 所以,对焊缝高度较大的H型钢梁,将翼缘板预做反变形,即根据 维普资讯 http://www.cqvip.com ・116・ 第33卷第23期 2 0 0 7年8月 山 西 建 筑 SHANXI ARCHITEC兀JRE V0I.33No.23 Aug.2007 文章编号:1009—6825(2OO7)23—0116-02 电厂扩建工程空冷平台支架柱清水混凝土施工 胡 军 摘要:对空冷柱清水混凝土的配合比设计进行了介绍,详细阐述了空冷柱清水混凝土模板的施工工艺,并从布料方式、 施工缝设置、施工缝处理、混凝土浇筑及其养护几方面论述了其浇筑施工工艺,以供类似工程参考借鉴。 关键词:扩建工程,施工缝,混凝土浇筑,模板,养护 中图分类号:TU755.6 国电电力大同第二发电厂二期扩建工程2×600 MW空冷机 文献标识码:A 表1 空冷清水混凝土柱C40级混凝土配合比 kg 组,冷却采用空气冷却系统,空冷凝器位于汽机房A列外场地。单 台机组空冷器支柱计16根,横向柱距22.2 ITffn,纵向柱距22.8 HⅡn0 每根柱子呈空心圆柱形,外径3 800 rain,内径3 200 iTlrn,圆柱壁 水泥 砂 l 碎石 l 水 I HZ-4B ̄N I 463 757 f 1 045 f 185 I 9.26 l注:配合比/kg ̄m-3 厚 =300 inrn。高度H=33 500 inrn。混凝土设计为C40,钢筋为 2空冷柱清水混凝土模板工艺 Ⅱ级,Ⅲ级,钢筋混凝土保护层厚度为40 inrn。钢筋连接采用绑 2.1模板的选型 扎接头。搭接长度不小于45d。 由于钢模板透气性差,混凝土表面气泡不易赶出,决定柱子 混凝土CA0,混凝土表面要达到清水混凝土的施工标准,要 外模选用多层板粘贴有机塑料板,内模选用多层板。 求表面平整光滑,色泽一致,几无气泡;模板接缝整齐有规律,无 2.2模板设计与制作 需装饰即具备饰面效果,为达到清水混凝土效果,施工时在配合 外模由10块1 193×2 440定型贴塑多层板组合而成,柱内 比设计、模板制作安装工艺、混凝土浇筑施工工艺、质量检验标准 模由9块1 116×2 440定型多层板组合而成。为保证柱混凝土 上有独特之处,现就以上方面做一具体介绍。 的外观质量,经过各种模板的比较,采取在外模板内贴有机塑料 1 空冷柱清水混凝土配合比设计 1)原材料选择。a.采用大同新龙牌P.O 42.5级普通硅酸盐 板的施工工艺。 制作步骤:1)将成品多层板(规格为1 220×2 240×18)制作 并将切口用清漆涂刷。2)将每块多层板沿纵 水泥,强度51 MPa,外加剂选用黄腾牌HZ-4B泵送剂,掺量为水 成所需多层板规格,锯槽深约12 mm~13 inrn,间距49 inrn。 泥量的2%。b.砂子选用大同县上泉乡黄砂,细度模数为2.3~ 向锯槽,易于弯曲成型,其中50板距多层板上边 2.7,II区中砂,含泥量1.8%,砂中泥块含量0.5%。C.石子选用 3)用六道弧形50板将多层板弯曲定型, inrn,距下边沿165 inrn,中间加设五道[12a槽钢,十道50× 狼儿沟5 mm ̄31.5 inrn连续级配碎石,含泥量0.6%,泥块含量 沿25用0e16×200对拉螺杆紧固。4)配模木龙骨与板材用1.5 0.3%,针片状颗粒含量4.2%,压碎指标7.9%。d.选用同一规 5扁铁,mm~@200 inrn固定,固定时先划线定位,然后 格、同一型号的原材料使配合比自始至终一致,以保证结构外观 寸钉间距@150 用相应直径的钻头开口,再打人钉子。钉头凹坑及板材接缝用建 颜色均匀,无色差。 干后用细砂纸将补胶处打磨光滑,对模面有划伤及轻 2)配合比。利用选用’的材料经多次试配最后确定空冷清水 筑胶补平,部碰伤之处进行同样处理。外模用胶将PVC塑料板粘贴在已成 混凝土柱C40级混凝土配合比如表1所示。 翼缘板宽度、厚度不同预制相应反变形b/100,根据梁跨度、翼缘 量为3 inrn,而模拟试验工艺中变形量仅为2.5 mm)。将该批H 板厚度预做起拱h/2 000,克服成型后的下挠(b为翼缘宽,h为 型钢用于工程中,焊缝处未见异常,说明所选焊接工艺合理。 梁截面高度)。 参考文献: 4控制效果 采用优化后的焊接工艺,顺利完成了1 208根H型钢的焊接 [1]孙训方,方孝淑,关来泰.材料力学[M].北京:机械工业出版 社.1995. 1991. 任务,经对这1 208根H型钢的变形情况进行检查可知,焊接变 [2]田锡唐.焊接结构[M].北京:机械工业出版社,机械工业 形量全部在工艺规定范围内,符合设计图样质量标准要求,产品 [3]中国机械工程学会焊接学会.焊接手册[M].北京:一次合格率100%(如翼缘板原工艺中变形量为6 inrn,目标变形 出版社。1993. Steel beaIIl aIld steel eolm defol ̄ng control in the steel structure construction project 7 ̄tOU Feng Abstract:Combined with the secondary high-pressure stripping project of aluminum oxide in the Pingguo incorporated company in Guangxi province and the W i high-pressure stripping p ect construction of aluminum oxide in Xian ̄iang in Xin’an in Luoyang city,discusses the steel beam and steel column deforming control problem in the steel structure construction project,and brings forward corresponding technical mea to prevent deforming,which will supply referenee to the similar project. Keywords:steel structure,H structural steel beam(column),deforming,technology 收稿日期.2007-04—24 作者简介:胡军(1971一),男,工程师,山西国投云峰能源有限责任公司,山西大同037006 

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- yrrf.cn 版权所有

违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务