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超深斜井施工支洞的设计与施工

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2010年第3期 超深斜井施工支洞的设计与施工 陈 侯 (福建省水利水电勘测设计研究院,福建福州 350001) 摘要:该文针对金钟水利枢纽5-.程引水隧洞局部段落埋深大、施工支洞难以布置、竖井和平支 洞均不经济的问题,经方案比选,选用了一条深度近200 m的超深斜井支洞。虽然增加了一些 投资,但加快了工程施工进度,为尽快发挥工程效益做出了贡献,可供类似工程参考。 关键词:引水隧洞;超深斜井;金钟水利枢纽 中图分类号:TV672 文献标识码:B 文章编号:1002—3011(2010)03—0028—02 低于400 m的地方均位于象溪河道右岸。为尽量减少斜井施 工支洞的高差,将高差控制在200 m以内,可以选择将支洞 进口布置在龙丈村、过岭埔村或象溪水电站附近.初拟图中 1 工程概况 福建省金钟水利枢纽工程坝址位于仙游县石苍乡金钟村 附近的粗溪中游。坝址以上流域面积200 km2。枢纽由混凝 土面板堆石坝、岸边式溢流道、金钟至双溪口隧洞和双溪口 的方案①、②、③。但三种方案的斜井长度均超过1 300 m, 施工难度和投资都太大。可见将井底设置在A点附近的方案 太不经济,难以实现。 至宝峰隧洞等永久建筑物组成,具有供水、发电、防洪、灌 溉等效益。金钟至双溪口隧洞长14.093 km.双溪口至宝锋 隧洞长12.468 km。开挖洞径3.4 m,村砌后洞径2.8 m。 由于工程引水隧洞长,洞径小,埋深较大,局部洞段埋 深高达500 m以上,施工支洞难以布置,隧洞施工难度较 大。经分析论证,在隧洞桩号4+523 m布置了2#大坪斜井 施工支洞.在10+941 m布置了3#汾山斜井施工支洞。受 从本工程的地形条件看,将井底位置往下游移动,斜井 支洞更难以布置。将井底位置往上游方向进行适当调整,仍 然将斜井支洞进口布置在龙丈村或过岭埔村或象溪水电站附 近。初拟图中的方案④、⑤、⑥,各方案比较见表1。其中 方案④离A点最近,掘进1 600 m(支洞1 290 m、主洞310 m)后可以到达目标位置A,方案⑤、⑥均为掘进1 930 m 后,可以到达目标位置A。从施工进度方面,方案④最有 利,但斜井长度接近1 300 m,投资太大,太不经济。方案 ⑤、⑥对工期影响相差不大,但方案⑥斜井最短.投资最 小。应优先考虑。经过现场进一步查勘,过岭埔村(方案 地形条件所限,2#、3 斜井支洞的深度均为110 m,在两个 支洞间的主洞单头最大掘进长度约为3.2 km,开挖施工难 度较大。为本工程的控制工期项目。 在主洞开挖实施过程中。由于2#大坪和3#汾山支洞工 作面的开挖进展缓慢,进度严重拖后。为加快施工进度,尽 ⑤)附近房屋较多,菜地较多,地形较为狭窄,施工干扰较 大;象溪水电站(方案⑥)附近场地开阔,施工布置方便。 因此,初步选定方案⑥象溪水电站方案。洞线为图中BC. 具体布置见图1。 快发挥工程效益,在2#大坪支洞和3#汾山支洞之间增设了 象溪支洞。受工程地形条件所限,象溪支洞只能布置为斜井 支洞,高差近200 m,长约800 m,施工难度极大,但对加 快施工进度非常有利。 2 超深斜井施工支洞的设计 2.1斜井施工支洞方案比选 根据引水隧洞洞线布置情况,斜井支洞井底设在2#大 坪斜井和3#汾山斜井的中间位置A点(桩号7+700 m处。 见图1)附近,对上下游工作面的施工都有好处,最有利于 象溪乡 垒 至 堡坌整.600 图1洞线方案平面布置图 缩短工程工期,此处主洞的洞底高程约为169.3 m。纵观A 点附近的地形地质条件,在周围1 500 m范围内,地面高程 2.2斜井支洞坡度设计 收稿日期:2010—07 16 28 初选方案斜仆施工支洞地面高程为369.00 m,井底高 2010年第3期 程约为171.9 m.支洞深度为197.1 m,平距为580 m.弩虑 井底车场水平段30 m,斜井坡度为18.8。。一般斜井施工支 洞坡度控制6—25。。深度控制在100 m左右。本工程斜井深 度近200 m,风险较大,卷扬机提升压力较大,缆绳还需要 加长和专门定做。为安全考虑,坡度控制在18。以内,本斜 井暂按16.7。(i=30%)左右进行控制。 2.3斜井支洞方案优化 支洞进口布置在象溪电站附近的小桥下游50 m的山凹 内,地形开阔,有利于临建设施的布置。在尽量降低洞口高 程的同时,必须满足有关规范的规定,将支洞进口底板高程 图3斜井支洞横断面图 法,即机械钻孑L、非电延时雷管分段微差起爆。工作面由挖 掘机一次装渣和仓面盘运。然后由装载机二次装渣后,经卷 扬机牵引运输出洞。施工程序包括:施工准备一测量与放线 一布置在满足20年一遇防洪标准的高程以上,最后将洞口定 在B点,地面高程为369.O0 m。为将斜井的坡度适当放缓, 以减小提升难度.确保安全出渣,将斜井井底位置往t涧下 游移动至D点(桩号6+806 m)。这样支洞挖好后.可以更 进口明挖一捌口护坡一全断面井挖一锁[J混凝土浇筑一继 续全断面井挖一斜井衬砌一验收后进入主洞施工。 全断面光面爆破施工采取循环作业流程.即测量放样、 钻孑L、装药、爆破、通风散烟除尘、安全检查、支护、出渣 等。 快接近目标桩号A点,更有利于支洞发挥作用。加快工程施 工进度。D点的主洞洞底高程为171 m,则斜井深度为198 m。平距约为700 m,井底车场设置水平段3O m,斜井坡度 为l5.79。(i=28.29%)、长度为730 m。斜井支洞纵剖面详 见图2。 (1)测量放样:洞外平面控制等级为四等控制网,高程 控制等级为四等。洞内平面控制测量布设电测距导线,分为 贯通测量用的基本导线和施工放样用的施工导线。 (2)钻孔:采用风钻钻孔,孔径40 mm。根据隧洞的地 质情况,一般布置炮孑L 58个,其中掏槽孑L 1+4个,崩落孑L 16+9个,光爆子L 28个。钻孔布置如图4所示。 图2斜井支洞纵剖面图 2.4斜井断面设计 斜井采用常规的城门型断面(见图3),考虑布置四轨 双行道,根据提升设备外形尺寸、管线布置、人行道宽度和 设备问隙等因素,开挖断面选用4.2 m×3.8 m~5.0 m× 4.2 m。衬后断面为4.2 mX 3.8 m。斜井按规定设置有防止 轨道下滑的防滑桩、侧边人行踏步和排水沟、避车洞等。 3 超深斜井支洞的施工 斜井采用全断面光面爆破、机械与人工相结合的施工方 图4钻孔布置图 (下转第32页) 29 2010年第3期 3.3运行实践 (1)敷设施工的数据处理软件中,数据记录和储存模块 在实际施工中,指挥长可根据水流流速数据,确定向海 尚需完善。 底敷管的具体时间(参数为流速小于3节)。根据托管架尾 (2)由于由F8键人工指令后才进行一组数据的记录储 部测深仪的数据。通过浮力配置方案确定如何调整托管架的 存.因此数据的记录储存量有限,给统计分析带来不便。建 浮力配置(参数为小于5.8 m)。根据DGPS卫星定位数据调 议今后可单独建立几个记录文件,连续记录数据。同时。应 整锚泊系统以调整敷管船船位等。 扩充打印输出模块。 各仪器和计算机系统运行均比较正常,数据流通畅。由 (3)目前所采用的系统仅仅是一个检测系统.未设计任 于配置了双套显示系统,具体操作人员和指挥长、工程技术 何反馈系统。建议今后应进一步开发自动化控制系统.为工 人员能够及时、同步了解检测数据,减少了指挥和操作的盲 程施工提供更多的帮助。 目性,提高了反应速度,降低了误操作的机率,同时也帮助 参考文献 了工程技术人员收集施工资料,进行总结分析,以进一步完 [1]中华人民共和国建设部.钢丝网骨架塑料(聚乙烯) 善施工工艺和施工技术,规范操作规程。 复合管(cJ/T189—2007)[S].北京:中国标准出版社, 2007. 4 结语 [2]美国石油学会.海洋管道规程(S].北京:石油工业 随着现代电子技术的不断发展,电子化测量系统以其高 出版社。1985. 速、精确等众多优越性而广泛地被应用到各行各业中。电测 [3]马良.海底油气管道工程[S].北京:海洋出版社, 系统的应用极大地保证南日岛跨海供水工程跨海段管道敷设 1987. 施工过程的安全性。根据该工程实践,现有的电测系统也存 作者简介:郑俊杰(1974一),男,福建莆田人,工程 在一些需要改进的缺陷: 师。从事水利水电工程施工及监理工作。 (上接第29页) 牵引运渣出洞。当超深斜井进尺超过500 m之后,施工难度 (3)装药结构:炸药采用2#岩石硝铵炸药,掏槽孔中 进一步加大。洞内超过500 m的爬坡使装载机运渣出洞更加 孑L不装药,其余4孔和崩落孑L采用连续装药,周边孑L采用不 吃力,加大洞外卷扬机的牵引变得非常重要。为确保装载机 偶合连续装药。 的辅助牵引以及后期主洞开挖的梭矿斗车出渣的牵引配套, (4)爆破:采用非电延时雷管分段微差起爆,分8—1O 将洞外5 t卷扬机更换为20 t卷扬机。 段进行。 (5)通风散烟除尘:采用最有效的混合式通风;通过湿 4 结语 式凿岩和装碴洒水等措施减少扬尘;采用鸭嘴喷雾器降尘, (1)斜井施工支洞的深度一般控制在100 m左右,在许 利用工作面的气管和水管制作风水混合水幕。控制烟尘。 多工程实践中得到了良好的应用,已有了很好的施工经验, (6)安全检查与支护:爆破作业后,原来岩体受到不同 施工装备已很完备。施工方法也很成熟。本工程2#、3#支 程度的影响。出渣之前,需进行专人检查、撬挖,确保安 洞深度均为110 m。其施工过程也验证了这一点。 全。若围岩较差。需边开挖边支护,采用木支撑或钢支撑作 (2)本工程新增象溪斜井施工支洞深度近200 m,安全 为临时支护。 施工极其重要。需要配备合适出渣运输装备,特别要配备出 (7)出渣:是本工程超深斜井施工难度最大的一环。在 渣装备和足够的辅助牵引卷扬机。并注意匹配足够长度的缆 井挖最初250 m。出渣难度相对较小。可以由装载机工作面 绳,以避免更换缆绳。 装渣后,直接运输出洞。随着斜井开挖的不断深入,出渣难 (3)斜井施工支洞深度超过150 m时,施工难度极大, 度不断加大。如果单靠装载机出渣,设备超负荷运转,会带 对施工水平要求很高。除了进行详细的方案论证,确定良好 来安全隐患,且出渣工序耗时不断加大,进度也难以保证。 的设计方案外,还需要富有经验的施工队伍,才能确保超深 因此。在井挖进尺的250—500 m斜井段,工作面增设一台 斜井施工支洞的顺利完成。本工程近200 m的超深斜井施工 小型挖掘机,洞外增设一台5 t卷扬机。挖掘机既为爆破后 支洞的j顿利实施为类似工程提供了宝贵的实践经验,可供类 的安全检查和支护服务,也为仓面出渣服务,以最快的速度 似工程借鉴。 将洞渣盘运至工作面之外,为下一个循环争取宝贵的时间。 作者简介:陈侯(1972一),男,福建仙游人,高级工程 装载机可以从容地进行二次装渣,然后由洞外的卷扬机辅助 师,从事水利水电工程设计工作。 32 

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