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1080m^3高炉冷风系统运行稳定性研究与实践

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冶 金 动 力 2016年第2期 METAI I.URGICAL P()WER 总第192期 1080 m3高炉冷风系统运行稳定性研究与实践 刘 磊 (iJJ东钢铁集团有限公司,山东济南250101) 【摘要】针对4台1080 m 高炉配套汽轮鼓风机运行不稳定的问题,通过实施主油泵联轴器改造、防喘阀 起源改造、在线不减负荷凝汽器铜管差漏以及对调速系统的改造等措施,减少了汽轮机故障停机次数和供风波 动,为高炉稳定生产创造了条件。 【关键词】汽轮鼓风机;稳定性;防喘阀;凝汽器;调速系统 【中图分类号】TK229 【文献标识码】B 【文章编号】1006—6764(2016)02—0026—05 Research and Practice on Operation Stability of 1080 m3 Blast Furnace Cold Blast System Liu Lei (Jinan Branch of Shandong:ron and Steel(Group)Co.,Ltd.,Jinan,Shandong 250101,China) 【Abstract】Measures such as modifying the main oil pump coupling and anti-surge valve origin,online differentila leakage of condenser copper tube without load reduction and modiif- cation of the speed regulating system were taken to solve the problem of operation instability of the four steam turbines for the 1080 m blast furnace,which has reduced shutdowns and blast fluctuations of the steam turbines and improved the stbaility of blast furnace production. 【Keywords】steam turbine blower;stbaility;anti-surge valve;condenser;speed regulating system 1概述 3技术改造措施 莱钢能源动力厂现有6台汽轮鼓风机组(四用 3.1 对主油泵联轴器的技术改造 两备),担负着炼铁厂4台1080 m3高炉的冷风供应 3.1.1主油泵在汽轮机组中的作用 任务。汽轮鼓风机组由于设计、安装等方面的原因, 工业汽轮机主油泵为离心泵,通过挠性联轴器 机组运行存在不稳定的问题。近儿年来,机组逐步暴 由汽轮机转子带动齿轮箱来驱动,安装汽轮机的机 露出主油泵异音振动、防喘阀误动作、调速系统波动 头位置,为汽轮鼓风机组提供润滑、调节及保安系统 及凝结器泄露等设备问题,造成机组停机2O余次, 用油,其运行的正常与否直接关系着整个机组的安 严重制约着高炉冶炼的连续稳定生产。通过设备改 全稳定。 造和工艺调整,保证了风机连续稳定运行。 3.1.2问题分析 2存在问题及技术难点 针对汽轮鼓风机组在运行中暴露出的主油泵异 音振动、防喘阀误动作、调速系统波动及凝结器泄露 .…等设备问题,通过研究和分析,找出故障频发的原 : ,1f 龋 } _ 因,并进行相应的技术改造,不断提升机组运行的稳 定性,满足高炉冶炼的需要。 -,一 I 技术难点主要有:①主油泵运行异音振动的技 泽 0 术改造②防喘阀气源改造③凝结器铜管泄露查找 Z -l J¨ j ④调速系统波动的技术改造 如图1所示,汽轮机主油泵联轴器由中间套筒、 2016年第2期 总第192期 冶 金 动 力 METAU )IiG1CAL PI ⅣER 膜片和z型垫片组成,汽轮机转子通过联轴器带动 主油泵转动运行。主油泵在运行中,经常发生z型垫 片破碎或是膜片损坏导致的振动大和异音故障。对 z型垫片和膜片更换后,主油泵仅能维持正常运行 两个月,严重制约着机组的稳定运行。经过研究和分 大,轴向力基本都由z形垫片来承担,从而导致其破 碎。 f21主油泵泵轮平衡孔尺寸较小。 汽轮机主油泵为单级离心泵,在泵的后盖板靠 近轮毂处钻有平衡孑L,并在后盖板上增加一个密封 圈,密封圈的外径与叶轮吸人口外径相等。泵工作 时,后盖板密封圈内的液体与吸入口相通,其压力与 吸入口压力相近。密封圈外后盖板面积与吸入口外 前盖板的面积相等,因而派出液体的压力在前、后盖 板上的总作用力基本相等,少部分未被平衡的轴向 力由轴承承受。在对泵轮平衡孔检查时发现,其平衡 孔尺寸6x 4.3 mm,平衡孑L直径小。 3.1.3技术改进措施 析,找出主油泵联轴器产生故障的主要原因为: f11主油泵联轴器中间套筒内孔尺寸设计不合 理。 图l所示,主油泵联轴器为两个半联轴器、中间 套筒、膜片及z形垫片等共同组成。膜片和z形垫 片的作用都是承受汽轮机转子和泵轮转子的轴向剪 切力。汽轮机转子在运行时需经常变工况,此时转子 轴向位移将发生变化,这时膜片和z形垫片可通过 自身的弹性形变,来抵消汽轮机转子轴向移动时对 泵轴的轴向冲击;另外当油泵运行工况变化时,膜片 和z形垫片同样通过自身的弹性形变,抵消泵轴对 汽轮机转子的轴向冲击。通过检查分析中间套筒两 侧内孑L尺寸原设值计不合适,按照设计尺寸装配,联 轴器实际运行时膜片形变较小,而z形垫片形变较 (11对主油泵联轴器中间套筒尺寸重新设计。如 图2所示,通过分析计算,把中间套筒原内孔尺寸  ̄30mm ̄3mm,改造为两侧内孔尺寸 ̄30mm× 3.5ram,即在中间套筒两侧增加1arm的间隙,增加 膜片所承受的轴向推力,减少z型垫片所受的轴向 力。 图2中间套筒改造前后尺寸 (21泵轮平衡孔的优化设计。通过分析计算,将 泵轮平衡孔尺寸由①4.3 mm改为①5.4 mm。平衡 故障导致的设备停机。 3.2防喘阀气源的改造 孔扩大至5.4mm,能够减少泵轴两侧18—24%的不平 衡力,从而减少中间传动轴的对主油泵联轴器z型 垫片的轴向推力。通过理论计算分析,泵轮的平衡孑L 尺寸为 4.3ram,减少油泵的效率在1% 3%之间, 将尺寸扩大至 5.4 mm后,减少油泵的效率在 1.4% 3.4%之间,因此平衡孔尺寸扩大后对油泵的 3.2.1风机防喘阀的作用和工作原理 风机防喘阀,安装在风机出口送风管道上,用于 调节风机运行工况和起保安作用,其运行的稳定性 直接影响机组安全和高炉的稳定顺行。风机防喘阀 选用FISHER气动快开调节阀,对控制气源要求较 高,既要保证气源的清洁,又要保证气源的无水干 正常运行不会造成影响。 3.1.4实施效果 主油泵联轴器技术改造后,解决了主油泵运行 燥,否则都会对防喘阀的关键部件定位器造成影响, 导致防喘阀的波动,影响高炉安全生产。 防喘阀的动作是靠仪表程序和阀位定位器来实 异音和振动大的故障,使用寿命由原来的两个月提 现的。定位器是防喘阀的一个重要控制元件,它要求 高至一年以上,取得了较好的效果,杜绝了因主油泵 气源必须是压力稳定(0.4 0.8 MPa)、洁净的、无水 冶 金 动 力 28 METALLURGICAL P()wER 2016年第2期 总第192期 分。气源中的杂质、水分和压力低会影响定位器的正 常工作,造成防喘阀调整迟缓卡涩、阀位波动或自动 打开,从而影响高炉的正常生产。 3.2.2故障分析 . 风机防喘阀用气原设计为低压氮气,压缩空气 为备用气源。受系统影响,低压氮气管网压力长期低 于0.4 blPa,无法满足防喘阀气源要求要求,被迫长 期使用压缩空气。压缩空气中含有大量的水分,经过 升压后水的露点升高,压缩空气析出液态水。水分的 主要危害有两点:一是水珠进入到定位器后直接影 3.2.4实施效果 风机防喘阀使用中压氮气做为气源后,定位器 未再发生卡涩堵塞故障,防喘阀运行稳定,保证了防 喘阀的正常开关。 3.3针对凝结器铜管易泄露,泄露难查找的采取的 对策 3.3.1问题分析 汽轮机在运行时,由于循环水质和凝结器冷水 管束材质缺陷和铸造等缺陷,经常导致凝结器管束 发生泄漏,使铜管内的循环水进入凝结水系统,使锅 响防喘阀工作。二是防喘阀气源系统管路为普通焊 管,水分使管路锈蚀,造成了气源的污染,堵塞定位 器中的(直径小于1 mm)小孔,从而影响了防喘阀正 常工作。 3.2.3风机防喘阀改造的对策 针对氮气压力低,采用中压氮气经过减压后作 为防喘阀的主要气源。中压氮气压力稳定、洁净(不 含有水分及颗粒杂质),经过减压后可满足防喘阀的 要求,是防喘阀的优质气源。中压氮气经过汽动快切 阀和电动调节阀调整至O.68 MPa后,输送至各个风 机防喘系统。将中压氮气并入机组的压缩空气和低 压氮气管道,中压氮气为主要气源,低压氮气和压缩 空气分别为第一备用气源和第二备用气源,气源质 量和稳定性有了较大提高。改造系统如图3所示: 图3防喘阀氮气管路改造示意图 炉给水受到污染,影响锅炉给水品质,严重时机组大 量排水,造成严重浪费。凝结器发生的泄漏时,需停 机采用注水查漏法对泄露的铜管进行查找和封堵, 往往需要四至五天的时间进行处理。 3.3.2技术措施 f11薄膜真空在线查漏技术的应用 机组运行中,退出需要查漏的凝汽器。在凝汽器 汽侧真空状态下,将塑料薄膜用耦合剂均匀贴附在 在凝汽器前、后水室的端管板上。在凝汽器汽侧负压 作用下,薄膜开始向渗漏的铜管内移动,用肉眼即可 以看到该处薄膜在管口处向内凹陷,直至吸破,由此 迅速、准确的检查出泄漏的铜管并封堵。查漏原理见 图4: 图4凝汽器管路查漏原理图 (2)凝结器铜管改造为不锈钢管 8 风机凝结器铜管由于材质缺陷,加上循环水 对铜管的腐蚀,经常发生铜管的泄露现象,而且随着 机组运行时间的越来越长,铜管发生泄漏的次数越 来越多,而且泄露的铜管的数量逐渐增多。通过分析 研究,采用?25X0.5X5410的304不锈钢管替代? 25X1X5410的黄铜管,共3662根。 3.3.3实施效果 采用薄膜真空在线查漏法后,可以不停机在线 对泄露的铜管进行查漏,减少了机组的开停机次数。 查漏快速、迅速和准确率高,提高了检修的效率,达 到了预期的目的。8 风机凝结器铜管改为不锈钢管 后,机组管束未再发生泄漏现象。 3.4调速系统波动的技术措施 2016年第2期 冶 金 动 力 总第192期 也TAI.I.URGICAL POWER 29 3.4.1 问题分析 大量补充未进行净化的新油。④风机控制油滤油器 机组的运行中,风机负荷的调整、汽轮机负荷的 精度在20 ,过滤后的油质一般在8 10级。这与伺 调整是通过静叶伺服阀、电液转换器来实现的。由于 服阀小于8级的要求存在差距。 风机静叶伺服阀、汽轮机电液转换器精密度高,受油 3.4。2技术措施 质的影响非常大,当油质污染等级较高时,油质中的 f1)加强运行机组轴封压力的调整,在保证真空 杂质就会堵塞伺服阀的通道,造成机组负荷波动或 不变的情况下,尽量降低轴封进气压力,减少轴封漏 停机。因此油质污染等级的降低是保证机组负荷稳 气(特别是低压轴封的漏气),防止蒸汽顺轴漏入汽 定的重要原因。 机轴瓦。 油质污染的主要原因为:①机组运行时常有偶 f21在保证机组各轴瓦回油通畅的情况下调整排 然事故发生,使透平油受到污染。设备清洁度先天不 油烟风机的出口门,防止油箱负压过大使空气中杂 足,在机组运行时常有污染杂质出现,而油系统设备 质的和蒸汽漏人轴瓦。 在机组运行时受到磨损。例如交流润滑油泵、直流事 f31在油系统对油脂温度要求的范围内尽量降低 故油泵、推力轴承、支持轴承的磨损、冷油器漏油等。 油温运行。 ②设备本身设计不合理或运行操作不当使透平油油 (41对油系统进行检查,对蒸汽系统和高温热源 质下降。例如,汽轮机排烟装置排烟不畅 轴承箱及油 进行保温,防止高温热源对油系统局部进行加温以 箱内形成不了设计所要求的190 390 Pa真空度。油 加速油质的热氧化裂解。 挡、汽封不严或安装不当,蒸汽进入轴承箱,油中含 f5)安装在线旁虑系统。在油系统增加HNP073 水,使油箱等部件生锈,此外油中含水增加透平油乳 系列双级高真空滤油机保证油中水分、杂质的及时 化速度。降低油的理化特性,使调节系统失灵,给机组 滤除减少油质与水分子的接触时间防止优质的乳 安全运行带来危害。③因油系统泄漏、油箱油位低, 化。 图5风机油系统图 3.4.3实施效果 过减压后作为防喘阀的主要气源。较好的解决了低 机组润滑油油质有了较高的提升,润滑油实现 压氮气压力不稳定的现象和压缩空气中含水量较大 了“体”外循环,降低了控制有系统、润滑油系 污染堵塞防喘阀定位器的现象,保证了防喘阀的稳 统滤油器的工作压力,保证了静叶伺服阀、电液转换 定运行。气源改在后,汽轮机鼓风机未再发生因防喘 器的稳定运行。 阀气源故障导致的设备故障,确保了高炉冶炼的连 4取得的效果 续稳定。 (1)通过对主油泵联轴器中间套筒的尺寸进行 (3)采用机组在线不减负荷凝结器铜管薄膜查 改造,并对安装数据进行调整优化,解决了机组主油 漏法,能够快速、准确的查找出泄露的铜管,降低了 泵运行异音和振动大的问题,使用寿命由原来的两 机组查漏的检修时间;将8 机组凝结器铜管改造为 个月延长至目前的一年以上,保证了机组的安全稳 不锈钢管。不锈钢管较铜管壁厚减少一半,既可以增 定运行。 加换热效率,又能防止循环水对其的腐蚀,延长使用 (2)通过对防喘阀气源的改造,采用中压氮气经 寿命。 (下转第32页) 冶 金 动 力 2016年第2期 32 旧ALLURGICALPOWER 总第192期 表2各级抽汽等效热降及抽汽热效率 将轧钢车间蒸汽并人50 MW机组的方案具有 名称 等效热降x/(kl&g)抽汽热效率∞肠 以下优点: fl1高效将轧钢蒸汽并人50 MW机组后,机组 的热耗降低227.87 kJ/kWh,标煤节省量为8.83 g/ kWh,所节约燃料每年可多发电9.2xl06kWh,具有良 好的经济效益。 f21节省投资。从工程造价的角度考虑,余热回收 量相同的情况下,相对于螺杆发电机等装置,安装蒸 汽回收装置的费用比较小。 (3)N tl ̄装置通过热力计算后选择合理的安装位 置,不会对锅炉及汽轮机的运行产生影响,凝结水与 ( Xr/bX29300) 轧钢车间蒸汽的换热行为对全厂汽水系统的运行不 轧钢车间蒸汽按平均产汽量9 t/h考虑,经济性 发生影响。 计算结果汇总如下: (41对轧钢车间蒸汽流量变化具有良好的适应 排挤抽汽等效焓降AH:26.19 kJ&g 性。我公司自主研发的蒸汽回收装置的配置可以根 热耗率降低6q:227.87 kJ&Wh 据蒸汽流量的变化灵活调节,保证轧钢蒸汽无放散, 标煤节省量 :8.83 wh 全部回收。 3.2汽轮机真空影响计算 r51检修维护方便。我公司自主研发的回收装置 根据文献1计算,各排挤抽汽进人凝汽器总量 采用整装式,占地小,可布置在除氧层空闲场地上, 为8.46 。蒸汽回收装置节约新汽量为4.54 ,冷 可利用除氧层顶部单轨吊,安装检修方便。 凝量净增量为3.92 t/}1. 同时,该方案也为冶金工厂的低压饱和蒸汽的 对于湿冷机组,汽轮机背压增量与冷凝量的关 高效利用提供了一条新的思路。 系可借助于凝汽器变工况计算,由于冷凝量增加引 【参考文献】 起的汽轮机背压升高值为0.06 kPa,汽轮机排汽比 【1]林万超.火电厂热系统节能理论【M】.西安:西安交通大学出版社, 焓值升高值为O.69 kJ/kg,仅相当于轧钢车间蒸汽 l994.11. 排挤抽汽的等效焓降的2.6%,由此可见,轧钢车间 收稿日期:2015-12-10 并人50 MW回热系统所带来的经济性远比真空微 作者简介:刘璐(1979一),女,工程师,大学本科学历,毕业于河南科 技大学暖通专、 现从事发电及余热回收等热力专业设计工作。 降所带来的的损失大得多。 4总结 (上接第29页) m3高炉冷风系统运行稳定性,取得了较好的效果, (4)通过对润滑油箱增加滤油机,优化机组轴封 在同行业具有较高的推广价值。 的操作调整,加强机组油档的检修控制,提高机组润 收稿日期:2015-12-10 滑油的等级,防止油质污染导致电液转换器和伺服 作者简介:刘磊(1983一),男,大学本科学历,工程师,现从事热能方 阀卡涩造成机组调速系统波动。 面项目管理工作。 各项技术改造和操作法的应用,提升了1080 

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