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废硫酸裂解制酸装置转化工序的技术改造

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第27卷第6期 化学工业与工程技术 Journal of Chemical Industry&Engineering VoI.27 N0.6 DeC.。2006 2006年12月 废硫酸裂解制酸装置转化工序的技术改造 解国宏 (中国石油抚顺石化公司石油二厂,辽宁抚顺113004) 摘要:介绍了抚顺石化公司石m--I-15 600 t/a废硫酸裂解制酸装置运行情况及转化工序存在的问 题,通过技术改造,装置运行平稳,系统开车率提高,转化率达到设计值,排放尾气中SOz质量浓度小于 960 mg/m ,达到国家环保标准,实现了经济效益和环境效益双增长。 关键词:废硫酸;烷基化;裂解;转化;技术改造 中圈分类号:TQ111.1 文献标识码:B文章编号:1006—7906(2006)06—0059—02 抚顺石化公司石油二厂废硫酸裂解制酸装置由 南化集团设计院设计,以烷基化废硫酸和固体硫磺 为原料,采用“两头一尾”、酸洗净化、“3-I-1”两转两 吸接触法工艺流程,是利用炼油厂废弃物生产工业 烷基化废酸 空气 固体硫磺 浓硫酸的环保型装置。处理废硫酸8 000 t/a,焚烧硫 磺3 000 t/a,生产98 (质量分数)工业浓硫酸15 600 t/a。2002年11月投产后,由于运行情况不好,2003年 8Yl进行了第一次技术改造,停掉了硫磺焚烧工序, 改成单独利用废硫酸裂解制酸工艺。经过生产运行 实践,发现该装置仍存在一些问题,制约装置优化运 行,主要表现为转化率低,尾气排放超标,电耗较高。 2004年10月进一步对转化工序技术改造,取得了显 著效果,实现了经济效益和 蟾熬益驭增长。 I原装置工艺流程 原装置工艺流程简图如图1。 . 2装置存在问题 装置停掉硫磺焚烧工序后,解决了最初的废酸 图1废硫酸裂解制酸装置工艺流程 处理量低、运行周期短的难题。但随之而来的新问 题是转化系统热量难以平衡。装置原来在转化器一 3技改措施 3.1更换催化剂 : 段人口设有第一电加热器,分3组,每组功率100 kW,总功率300 kW;转化器四段入口设有第二电加 热器,分2组,一组100 kW,另一组50 kW,总功率 转化器中使用的催化剂原是美国孟山都环境有 限公司生产的中温催化剂,反应温度基本在420~ 450 C,考虑到停掉硫磺焚烧工序后转化器各段入 口温度较低,改用山东临朐催化剂股份有限公司的 低温催化剂,装填量 由~9 m3增加到13.3 m。。具体 150 kW。这2个电加热器原设计是开停工时转化 器升温用的,但停掉硫磺焚烧工序后,因转化系统热 量难以平衡,在正常生产中第一电加热器需要常开 两组(计200 kW),维持一段入口温度,第二电加热 器需要全开,维持四段入口温度,而二、三段入口温 更换情况见表1。 . 收稿日期12006一O_9—13 一 度通常330。℃,270℃,根本不发生反应。所以装置 生产运行的电耗较高,转化率低,排放的尾气严重 超标。 、 ・  。‘ :作者简介:解国宏(1972一),男,辽宁抚顺人,1995年毕业于 沈阳化工学院化工工艺专业,学士学位,工程师,现从事硫酸、藏磺 生产管理工作。 。 E-ealrl: xieguohong789@163.・corn 一 -  。维普资讯 http://www.cqvip.com

・ 6O ・ 化学工业与工程技术 2006年第27卷第6期 表1催化剂更换情况 3.5 转化工序设备和管线增加保温厚度减少热 ’  I损失 ‘ 废酸裂解炉气经过净化工序后温度只有25 ̄40 ℃,为使净化后的冷气体达列反应温度,必须经过换 热来提高温度(约420℃),在硫酸工业中通常是用 二氧化硫转化三氧化硫放出的热量经过换热器与冷 气体换热实现。但停掉硫磺焚烧工序后,进入转化工 序的反应气体体积分数降低,由1O ~12 降到5 ~7.5 ,同时气量减少一半,并且减少的是300℃ 以上的焚硫炉气,转化自热平衡维持困难,因此转化 工序设备管线增加保温厚度,提高保温质量,降低热 损失,进一步提高转化工序各段进气温度。 改造前后的操作数据及经济技术指标对比分别 3.2调整转化工序换热流程,提高反应转化率 见表2和表3。 表2 改造前后转化器各段温度对比 停掉硫磺焚烧工序后,系统混合炉气量相对减 少5O ,炉气中S0 浓度相对降低,转化一段反应 放热相应减少,这就导致反应后的气体从转化一段 出来后经过换热进入转化二段时温度相对降低,通 常只有330℃左右,低于催化剂起燃温度5O℃,使 得在转化二段内无法进行转化反应,转化率大大降 低。为此,在转化第二换热器进出口增加副线,通过 副线调整提高转化器二段气体进口温度,使之达到 催化剂起燃温度,进行转化反应。经过这样技术改 表3改造前后经济技术指标对比 造,重新建立了转化的热平衡,提高了转化率,尾气 排放达到国家环保要求。 3.3增加第四换热器面积,去掉第三废热锅炉 第三废热锅炉主要用于降低转化器四段出口的 气体温度,同时回收余热。设计产汽量580 kg/h (1.0 MPa),由于停掉硫磺焚烧工序后,系统混合炉 气量相对减少5O ,产汽量不足200 kg/h(1.0 MPa)。采用新增加1个换热器(F=30.38m )与原 来第四换热器串联使用,代替原来第三废热锅炉,用 来提高转化器一段入口气体温度。 3.4去掉转化混合器 4结语  .经过改造,废硫酸裂解制酸装置运行平稳,系统 开车率达到91 以上;转化率明显提高,达到设计 值;废硫酸的回收利用率有了较大的提高,每年多生 装置原采用“两头一尾”,即同时焚烧硫磺和裂 解废硫酸产生2股反应气体,为了使这2股气体充 分混合,先经混合器混合,然后再进入转化器反应。 停掉硫磺焚烧工序后,只剩1股反应气体,无需混 合,所以去掉混合器,减少热量损失和系统阻力,提 高转化器一段入口气体温度。 产98 硫酸520 t,价值35.88万元;排放尾气中 SO 质量浓度小于960 mg/m。,达到国家环保标准; 每年可节约用电1 000 000 kW・h,实现了经济效益 和环境效益双增长。 

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