技术监督处关于炼铁厂高炉渣量的测算分析
从高炉炼铁理论可知,渣量增加100Kg/t,焦比升高7~8Kg/t,产量降低8%。所以降低渣量对降焦提产增效意义重大。按照公司要求,特对2008年4月份高炉渣量测算如下:
1、数据来源:炼铁厂生产技术报表(1~30日)。 入炉烧结矿比例:73.45%、烧结矿CaO含量10.68%。 入炉球团矿比例:24.83%、球团矿CaO含量0.9%。 入炉外矿块比例:1.71%、块矿CaO含量0%。
综合焦比537Kg/t。焦炭、煤粉A,13.18%左右,其中CaO含量3%左右。 3月份吨铁除尘灰16.7Kg,其CaO含量3%左右。
2、按照炼铁月报烧结矿、球团矿及外矿品位计算吨铁耗矿: 0.945/0.5728/0.998/0.985=1678Kg/t
WCaO料-WCaO尘 3、计算公式:渣量u=
W(CaO)
W(CaO)
WCaO料——各种入炉料带来的CaO量,Kg/t; WCaO尘——炉尘带走的CaO量,Kg/t; W(CaO)——炉渣中CaO的质量分数,%。
4、结果如下:(1.678×0.7345×0.1068+1.678×0.2483×0.009+0.537×0.1318×0.03-0.0167×0.03)/0.36=0.381t/t
5、若综合入炉品位达到58%,经测算渣量可较4月份减少26Kg/t,综合焦比降低2%(527Kg/t左右),提高产量2%(月高炉产量可达到7405t/日)。
6、导致高炉渣量增加的主要原因有以下几点:
6.1烧结矿品位4月份完成55.32%,较3月降低0.26%,其降低的主要原因是,4月份粗铁粉及细精粉配比36%,较一季度降低10%左右,外矿粉配比由一季度15%提高到23.15%,其中PT印度粉品位只有60%左右。
6.2 4月14日竖炉配加炼钢污泥,导致下半月球团矿品位降低0.5%左右。
6.3全月自产焦炭和外购焦炭灰分偏高,均在13.0%以上。 7、综合以上分析建议5月份开展以下工作: 7.1 精选车间生产68%品位精粉,供烧结。
7.2 4月份烧结虽然基本实现了100%的石灰粉烧结,但由于其CaO低,(70%左右)对烧结矿的品位、质量及产量影响较大。5月份重点提高烧结用石灰粉质量。
7.3建议竖炉暂停止使用炼钢干污泥。
7.4在现有的条件下,努力降低焦炭的灰分、硫分。
技术监督处 2008年4月30日
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