总第147期 山西冶金 SHANXI METALLURGY Total 147 No.1,2014 2014年第1期 生产实践・应用技术 低成本超高强度热轧锚杆钢筋的开发 吴明安, 詹卫金 (首钢长治钢铁有限公司, 山西摘长治046031) 要:利用新建100万c棒材车间具备完善的控制空冷的条件优势,通过制定合理的工艺方案和可控轧控冷 参数,采用微合金化+控轧控冷工艺路线,成功开发出低成本、超高强度的热轧锚杆钢筋。经检测。该产品屈服 强度达到690 MPa,抗拉强度达到860 MPa,冲击功达到36J,具有良好的综合性能。 关键词:低成本微合金化控轧控冷超高强度热轧锚杆钢筋 文章编号:1672—1152(2014)o1—0042—03 中图分类号:1G335.6*4 文献标识码:A 锚杆支护是煤矿井巷中应用广泛的一项重要支 护技术,这种支护方式具有支护效果好、成本低等诸 多特点,它的广泛应用给煤矿企业带来巨大的经济 效益。伴随着煤矿生产企业对煤炭开采效率及生产 的安全性要求的进一步提高,600 MPa级热轧锚杆 钢筋的应用已越来越广泛。 当前,随着国内钢铁企业同质化竞争的加剧,如 表2 600 MPa级热轧锚杆尺寸和允许偏差 规格 内径,d/mm 横肋高,h/mm 横肋 /mm 公称 允许 公称 允许 顶宽, 不圆度 blmm 公称 允许 Imm 尺寸 偏差 尺寸 偏差 22 22.尺寸 偏差 1.1 12 ±0.5 ≤O-3 +0.6 1 +O1 .O.8 +O-3 一O.2 t 0.18%~025%,t‘Jl 0.40%~0.60%,w(1VIn)=130%一 何在确保钢筋性能的基础上,降低微合金元素的使 用量,增加企业效益,成为摆在当前所有钢铁企业面 1.60%。力学性能:屈服强度不小于500 MPa,抗拉强 度不小于670 MPa,伸长率不小于20%。 正确设计600 MPa级锚杆钢筋的化学成分是获 前的一道难题。控轧控冷工艺作为提高低碳微合金 钢力学性能的有效途径,主要利用细晶强化和析出 强化等强化机制,采用不同变形及冷却工艺,以提高 钢材的综合力学性能 。 1产品技术条件 得合格性能的前提,c含量的提高可以提高钢筋强 度,同时也恶化钢的韧性和焊接性能;Si是炼钢过程 中脱氧元素,适量加入可以提高钢的强韧性;Mn具 有固溶强化的效果;P、S是钢中有害元素;V具有很 强的沉淀析出强化作用,可使钢在热加工过程中细 化相转变组织,改进钢的强韧性2],因此,加入V微 合金元素是本钢种成分设计的关键。 在参考500 MPa级锚杆钢筋的主要化学成分的 基础上,对600 MPa级锚杆化学成分控制要求为: w(C)=026%~0.30%,t 0.24%。 1.1钢筋力学性能要求 依据用户使用要求,同时保证力学性能,600 MPa 级热轧锚杆钢筋力学性能见表1。 表1 600 MPa级热轧锚杆钢筋力学性能 规格/ 22 屈服强度, 抗拉强度, 断后伸长率, 室温冲击功, Ra/MPa ≥6oo 见 Pa ≥80o A,% ≥l7 A ≥34 0.60%~0 ̄80%,乱O n)=1.60%一 1.2钢筋外形、尺寸及允许偏差 600 MPa级热轧锚杆钢筋表面无纵肋,横肋为 单项左旋,肋形为月牙肋,具体要求与普通强度锚杆 1.80%, (P)≤O.025%, (s)≤0.010%,W(、,)=0.19%~ 2.2生产工艺流程及装备 600 MPa级锚杆钢筋生产工艺流程为:150 171In x 150—砌方坯_+加热_+粗轧机组_+中轧机组 l号 钢筋相同,具体尺寸见表2。 2生产工艺方案 2.1钢坯成分设计 目前,500 MPa级锚杆钢筋的主要化学成分为: 收稿日期:2o13—11—20 冷却器 精轧机组叶2号冷却器-+倍尺飞剪_+冷 床 定尺剪切一+检验_+包装-+计量-一+入库。 该产品在新建的100万t棒材生产线上轧制。 该线有步进梁式加热炉1座,采用自动燃烧技术,可 第一作者简介:吴明安(1973一),男,首钢长治钢铁公司轧钢 厂总工程师。E—mail:616397935@qq.com 灵活控制开轧温度及断面温差;全线设有18架高刚 2014年第1期 吴明安,等:低成本超高强度热轧锚杆钢筋的开发 度短应力轧机,平立交替布置,以保证轧制的稳定 性;在精轧机组前、精轧机组各机架之间、精轧机组 后以及倍尺飞剪后均设有穿水冷却控制系统,此系 统能够灵活、精确地控制轧制温度及冷却速度;倍尺 飞剪采用进口设备,双电机串联传动,既保证了足够 的剪切速度,又可实现在低温下剪切;冷床和精整设 备采用常规选项及布置。 2虽符合产品性能控制要求,但其冲击功仅高出产 品设计2 J以上,方案1与方案3冲击功还略有不 足,甚至部分低于产品设计要求。要提高产品冲击 功,可通过调整化学成分,适当降低屈服强度和抗拉 强度,以达到提高冲击功的目的。 3.2金相组织 对方案1~3锚杆钢筋的金相组织进行分析,分 2-3控轧控冷操作要点 为降低微合金元素钒的添加量,达到降低生产 成本的目的,轧钢工序采用了控轧控冷工艺。为确保 此次600 MPa级锚杆钢筋的开发成功,在参考 22 mm螺HRB400E热轧带肋钢筋控轧控冷工艺 的基础上,长钢轧钢厂相关工艺技术人员制定了三种 控轧控冷工艺操作方案(见表3),以选定最优方案。 表3三种控轧控冷工艺操作方案 方案 开轧温度/ ̄C 进精轧温度,℃ 终轧温度/*C 水压,MPa 水温,℃ l 970一l 000 9o0—950 810 850 1.6_2.O ≤35 2 970一l 0oO 880—930 810—850 1.6—2.O ≤35 3 970—1 o0O 880—930 830—870 1.6~2.0 ≤35 3试制结果分析 3.1力学性能 首钢长钢公司于2012年7月份开始试制600 MPa级锚杆钢筋,累计轧制190 t有余,共分3个批 次进行轧制,期间对每批次抽检3支锚杆钢筋进行 性能检验,具体力学性能见表4示。 表4力学性能指标 方案 屈服强度,RJMPa 抗拉强度,RJMPa 伸长率,AI% 冲击功,A l 695—705 875—880 19.5一-2O.5 32~36 2 692—708 868—872 l9.O一20.0 36—40 3 689—694 863—868 l8.O l9.5 33~38 由表4可见,方案2钢筋屈服强度在692—708MPa 区间内,抗拉强度在868—872 MPa区间内,伸长率 在19.O%~20.0%区间内,符合产品性能要求;方案 l和方案3虽屈服强度、抗拉强度和伸长率均符合 产品性能要求,但其冲击功低于产品性能要求,由此 可看出,方案2符合产品性能控制要求。 由表4看出,抽检产品屈服强度皆达到689 MPa 以上,抗拉强度皆达到863 MPa以上,远高于产品设 计要求,屈服强度和抗拉强度富余量皆很充足;方案 析结果如表5所示,钢材芯部全部为铁素体与珠光 体组织,边部和肋部为珠光体、铁素体与少量的贝氏 体组织;边部组织比芯部晶粒度细小,芯部晶粒度为 8~8.5级,边部晶粒度为9 9.5级,见图1、图2和 图3。 表5金相组织 晶粒度级别/级 组织 方案 芯部 边部 边部 心部 1 8 9 F+P+少B F+P 2 8.5 9.5 F+P+少B F+P 3 8 9 F+P+少B F+P 图1锚杆钢筋芯部金相组织500× 图2锚杆钢筋边部金相组织100 x 图3锚杆钢筋肋部金相组织500× 由表4力学性能和表5金相组织统计数据可 知,方案2力学性能与金相组织晶粒度均优于方案 1与方案3。由此可知,适当降低精轧机前人口温度 和终轧温度,可有效控制奥氏体再结晶及晶粒长大过 程,细化晶粒组织,从而达到产品性能的设计要求。 4生产工艺改进 为进一步提高产品冲击功,降低生产成本,进行 工艺优化。 ・44・ 山西冶金 E-mail:sxyjbjb@126.com 第37卷 1)根据对试制过程中产品金相组织与性能进行 分析,决定进一步将开轧温度降低20℃,精轧入口 温度降低30 cC,在未结晶区轧制,以达到进一步细 化晶粒的目的。 微合金元素和控轧控冷工艺相结合的工艺路线,成 功开发出的600 MPa级热轧锚杆钢筋的力学性能和 金相组织均已达到产品设计要求,生产成本得到了 显著降低;与普通强度锚杆钢筋相比,使用600 MPa 级热轧锚杆钢筋,煤矿开采效率能够提高10%以上, 由此可见,此钢筋具有安全、高效、经济的优点。 参考文献 2)根据产品力学性能检测结果可知,原产品抗 拉强度富余量大,冲击功较低,因此决定适当降低V 含量,并将添加方式变为“钒氮合金和钒铁组合加 入”的添加方式,改进后可降低C、Si、N对冲击功的 不利影响。 5结语 [1]王有铭.钢材的控制轧制和控制冷却[M]北京:冶金工业出版 社,1995:58. [2]解万里,盂宪珩.钒对低合金钢的强化机理分析[J].河北冶金, 2006。153(3):4l— . 由此次试制过程的一系列实践证明:采用添加 (编辑:胡玉香) Development of Low Cost and High Strength Hot Rolled Anchor Steel Bars Wu Ming-an,Zhan Weijin (Shougang Changzhi Iron&Steel Co.,Ltd.,Changzhi Shanxi 046000) Abstract:By taking advantage of perfect cooling conditon,and a reasonable process scheme of contolrled roiling parameters of controHed cooling,and a microalloying and controlled rolling and cooling technology,a low cost and hight strength hot rolled anchor steel bars in the new steel rolling plant is successfully developed.The results show the yield strength of the product is 690 MPa,the tensile strength is 860 MPa,impact energy is 36 J and it has a good comprehensive performance. Key words:low cost,mieroalloyed,controlled rolling and cooling,high strength,hot oilred anchor steel bars (上接第25页) Development and Application of Low-Carbon Lime Used in RH Refining Desulfurization Process Cheng Li,Kang Yanping (Dongshan Mine of TISCO Mining Corporation。Taiyuan Shanxi 030003) Abstract:hiTs paper developed the production process of low-carbon lime used in RH vacuum deep desulfurization of TISCO No.2 steel plant throu comprehensive analyzing the factors of lime roasting principle,index requirements tO process of RH refining desulfurization and undressed ore of limestone.The process applies traditional rotary kiln to calcine limestone with the advantage of low cost,large capacity and stabiliy of tthe process indicators.Low-carbon lime calcined by this process applied in No.2 steel plant with favorable results.The average final sulfur content is 30 X 1 0-6, the average desulfurization rate reaches 37.73%and the average desulfurization amount is 20ppm with rio increase in carbon content.This process and product development not only have a wide range of applications in RH refining,but also in other refining furnace,such as using as a slag forming flux on the AOD. Key words:RH,refine oxidizing proces,desulfurization,low-carbon lime,process development