维普资讯 http://www.cqvip.com 一 中图分类号:TQ172.6 文献标识码:B 文章编号:1007—0389(20o7)02—0057—01 堆取料机滑动轨道的改造 胡庆银(山东东华水泥有限公司,山东淄博255l44) 山东东华水泥有限公司(以下简称我公司) 孔,同时用刨床刨削侧板顶面,以防阻碍滑动滚轮 石灰石储存及预均化堆场的YDQ1600/500/90型圆 运行:或者更换所有两侧板间立筋,同时把侧板内 形混匀堆取料机于2004年安装投人运行,取料能 表面止口堆焊至合理高度。上述做法虽然能够改善 力500t/h,主梁长度45 m,结构为箱体,其中松 现有工作状态,但均比较繁琐,实施起来非常困 数一榭一辛一 一卯4 料装置的料耙滑动轨道长度5.5 m,轨道护板长5 111 难,而且治标不治本,仍存在螺栓折断和滑动轨道 (见图1)。松料装置的两套滑动装置由液压站液压 继续下挠的隐患,效果不很理想。为避免上述不 驱动,相关技术参数见表1。 足.我们采用了取消螺栓连接,改变结构型式的现 场修复的做法。 首先拆掉护板一侧螺栓,把侧板用氧一乙炔焰 从底板上割掉后,缩短高度直至能放人滑动轨道 底面。接着在侧板板边开坡口后,往内侧移动 20 mm.使侧板外边与轨道侧面相平后与轨道焊为 一体,焊后焊缝用磨光机打磨平;用同样的方法 处理另一侧侧板。然后增加5 050 mm ̄100 nqm× 10mill钢板两块,并焊于轨道体两侧(见图3)。 图1滑动轨道及护板示意图 表1松料装置相关技术参数 掮板螺 . \ /7 ‘. 料耙 护板 /r// :一一/,,/ 驱动电机功率/kW ———\ -勺-_‘'-,~/ 运行行程/m 最佳倾角,(o) -,-'/—‘/~. 0P60 5运行速度/m・S ) 2280 20 i1 9。 430 n 可调倾角,(o) 滑动端梁轮距,m 图2滑动轨道改前剖面结构 在运行中,松料装置的料耙滑动轨道护板螺栓 经常折断(滑动轨道共2套,每套共有M20x35螺 \、 栓26套)。通过现场检查发现,滑动轨道底部与护 ’ 嗜加钢板 \‘ 7 — j乏 j 板内表面支撑部位没有靠在一起,从而使螺栓所受 护板t lI L一 【 560 — —剪切力过大,致使螺栓断裂频繁。改前靠近中心 —— 35{3 护板底座 I 26C 400 柱的滑动轨道中间已较两端向下弯曲达15 mm,这 I ————、 l r给设备的长期稳定运行造成了极大的隐患,必须进 一 行修复改造(改前剖面结构见图2)。 218O —80 l r I 40 、 要想恢复到设计结构,通常的做法是拆下轨道 图3滑动轨道改后剖面结构 护板,然后用机加工的办法把侧板螺栓孔铣成长 (下转第68页) 一57一 永{7l工程型 =2维普资讯 http://www.cqvip.com 支俊秉,等:牛津MDX1060荧光分析仪探测器通道的清洗方法 lllll誓 一?一 l 一 蠹 雾_ | |舞 囊j 。誊曩_麓蕾毒| ll | 表4探测器污染前后监控样检测结果变化情况 % 3探测器芯丝的清洗方法 上,影响电场的形状和强度,使探测器的峰位变宽, 射线强度下降,使检测结果偏低。 (2)探测器的清洗可采用高电流将其阳极丝上 的附着物烧掉,但通电清洗的时间不可太长,否则会 x荧分析仪通过长时间的使用,或者工作气体 不纯,可能会导致探测器被污染,这是探测器分辨率 变差、分析结果不稳定的主要原因,这时就需要清洗 将阳极丝烧断。 (3)清洗以后的探测器峰位变窄,射线强度增 探测器芯线。我们所采取的具体清洗方法如下:从样 品盖驱动板(该板上有一个四根线的插头)上取 +15V电压连上27—2OQ,3W的电阻,再连上一个 强,但仍不能恢复至出厂调试时的状态。同时,由于 射线峰位的改变,所有标准曲线都会产生很大的检 必须重新制作标准曲线方可使用。 量程为300 mA的直流电流表一端,电流表的另一端 测误差,接探测器芯线的一端,芯线的另一端接地(用手拿一 根很细的铁丝插人中间的小孑L,手不能断开铁丝,即 通过人体接地)。通电1—2 S即可,此时在电流表上 可以测到260mA左右的电流(注意有电流清洗时间 不可太长,否则会烧断芯线,能看到电流表有显示即 参考文献 [1】吉昂,陶光仪,卓尚军,罗立强,x射线荧光光谱分析[M】. 北京:科学出版社 (编辑:沈新) (收修改稿日期:2007一O1—17) 可)。同时在接电压清洗之前应将氩一甲烷工作气体 流量开大,日常工作时为2O一25 ml/min,在清洗探测 器之前应将工作气体开大至50 ml/min,并使其流动 5 10min,这样可以将探测器阳极丝上烧下的残留 碳及时随气流排出。 4探测器芯丝清洗前后的检测结果对比 (上接第57页) 探测器清洗之后各元素通道峰位检测结果见表 1;探测器清洗后各标准样品检测结果见表2。分析 表1和表2数据可知,虽然通过清洗探测器后测量 的x射线强度明显上升,但各元素通道的射线峰形 新增 新增 护板 钢板 钢板 梁 滑动轨道 新增 钢板 明显变窄,分辨率下降,仍无法恢复至出厂调试时的 状态。同时,由于射线峰位的改变,所有标准曲线都 会产生很大的检测误差,必须重新制作标准曲线方 可使检验结果准确。分析认为这主要是因为长期的 图4改造后滑动轨道及护板示意图 最后再增加300 mmx 190 mm ̄20 mm钢板两块,分别 焊于护板箱体两端(见68页图4)。焊接时应注意 所有焊缝不得有夹渣、气孑L等焊接缺陷,以确保焊 接强度:同时采取边焊接、边敲击的办法,以释放 焊接应力。 工作使用,致使仪器密闭性下降,会使部份灰尘及工 作气体的杂质附着在分光晶体、探测器窗口等其它 部位,这也会影响x射线的强度。 5结论 经过这次改造,在后来的生产中,运行一直平 稳.主机运转率大幅度提高,为企业创造了良好的 经济效益。 (编辑:徐凤娟)(校对:沈新) (1)x荧光分析仪探测器在长期使用之后,猝 灭气体分解所产生的碳会附着在探测器的阳极丝 一(收稿日期:2006—03-27) 68一 水i7l工程