您好,欢迎来到意榕旅游网。
搜索
您的当前位置:首页河北某铜钼矿选铜工艺试验

河北某铜钼矿选铜工艺试验

来源:意榕旅游网
Serial No.551 现代矿业 总第551期 March.2015 M0DERN MINING 2015年3月第3期 河北某铜钼矿选铜工艺试验 秦 军 (中钢石家庄工程设计研究院有限公司) 摘 要 河北某矿业公司铜钼矿矿石中铜品位为0.63%、钼品位为0.0l1%,为有效回收利用 有价元素铜,进行了2种流程的浮选试验研究。试验流程1采用磨矿分级一1粗2扫抛尾一精矿 再磨一1粗4精3扫工艺流程,试验最终可获得产率为1.60%、铜品位为20.01%、铜回收率为 52.49%的铜精矿。试验流程2采用分阶段磨矿一脱泥浮选工艺,获得的总铜精矿品位为 18.13%,铜回收率为80.18%。经试验效果对比表明:试验流程2工艺更为合理,浮选药剂效果明 显,试验技术指标更理想。 关键词铜钼矿磨矿浮选选矿工艺铜精矿 针对河北某矿业公司复杂难选铜钼矿石,为合 铜的形式存在,其铜分布率为77.87%;其次以次生 理回收利用铜矿资源,探索该矿矿石选矿指标的有 硫化铜和氧化铜形式存在,其分布率分别为 效方法,制定合理科学的选矿工艺,提高铜回收率, l7.46%和4.76%。 为该矿区铜矿石资源开发利用提供技术依据,对该 表3原矿中铜、钼的金属分布结果 铜钼矿进行了不同工艺流程的对比试验,最终确定 采用分阶段磨矿一脱泥浮选工艺回收铜,并获得了 满意的试验指标,经济效益及社会效益显著。 1矿石性质分析 对原矿进行化学多元素、铜物相及铜、钼的金属 分布情况分析,其结果分别见表1一表3。 表1 原矿化学多元素分析结果 % 由表3可知,该铜矿石的粒度分布不均匀,且易 室 ! !! 曼 泥化的矿物较多(如蛇纹石、绿泥石),部分铜金属 垒量 ; ; ; ; ; ; ; 分布于一0.037 mm粒级,这是导致该矿石难选的主 ! 生 鱼量 : ! :丝 !: 丝:!!丝: : 竺 竺: 要原因。 注:Au、Ag含量为g/t。 另外,经矿物分析,该铜矿的脉石矿物主要有蛇 由表1可知,矿石中铜品位为0.63%、钼品位 纹石、方解石、透闪石、石英等,属于含钙镁等硅酸盐 为0.011%,属典型硫化铜钼矿石;矿石中主要有价 类脉石矿物,脉石元素主要为si、Ca、Mg,且脉石含 元素为铜,除铜矿物外,其他可利用的元素含量均很 量占90%以上。矿石中主要回收的铜元素主要以 低。 矿物存在,铜的矿物主要为黄铜矿,钼的独 表2 原矿铜物相分析结果 % 立矿物为辉钼矿,铁的矿物为黄铁矿。 2选矿工艺流程试验 根据原矿铜物相分析结果可知,矿石中铜矿物 以原生硫化铜为主,含有一定量的次生硫化铜和氧 化铜,这将对浮选回收率产生一定的影响。为合理 利用该铜矿石资源,为此进行了2个不同试验流程 由表2可知,矿石中的铜矿物主要以原生硫化 的探索试验,对磨矿细度、浮选药剂及浮选指标等参 数进行了对比。试验流程1为磨矿分级一1粗2扫 秦军(1983一),男,工程师,050021河北省石家庄市槐安东路 抛尾一精矿再磨一1粗4精3扫工艺流程试验,试 108号。 验流程2采用分阶段磨矿一脱泥浮选工艺。 60 秦军:河北某铜钼矿选铜工艺试验 2.1试验流程1 试验流程1先将原矿进行磨矿分级,再经过1 次粗选、2次扫选,可抛掉57%以上的尾矿,泡沫产 品经再磨,在再磨细度为一0.074 mm 90%的条件 下,经过1次粗选、4次精选、3次扫选最终获得铜精 矿产品。 2.1.1再磨磨矿细度试验 通过磨矿细度试验得出,随着磨矿细度变细,铜 品位在细粒级的损失增大。因此,如果继续提高磨 矿细度,铜回收率也会出现明显的下降趋势。因此, 为了确认精选作业前是否必须进行再磨作业及合理 的磨矿细度进行了再磨试验。试验结果见表4。 表4 粗精再磨与否试验结果 % 由表4可知,尽管粗精泡沫不再磨试验工艺粗 磨细度为一0.074 mm 位%一" /一O O 0一 一O 0 O一0 O O一79.05%,比粗精泡沫再磨试 ∞ 一甜  一0 O 0 验工艺粗磨细度一0.074 mm 69.50%提高约10个 百分点,但由于没有进行粗精矿再磨,精选作业指标 不理想。因此,粗精矿再磨是非常必要的。经后续 试验确定粗磨最佳磨矿细度为一0.074 mm 67%,再 磨最佳磨矿细度为一0.074 mm 90%。 2.1.2捕收剂种类试验 为考察使用不同药剂下的最终尾矿品位,每组 试验均进行了1次粗选、2次扫选。共进行了4组 不同捕收剂对比试验,试验结果见表5。 由表5可知,由于该矿石含有较多的滑石等泥 化脉石矿物,各种捕收剂浮选精矿产率均较大;相对 其他捕收剂,Z200对于分选该矿石效果较高,因此 选择Z200作为分选该矿的捕收剂。 2.1.3浮选药剂用量 Z200捕收剂有起泡性,因此取消添加其他起泡 2015年3月第3期 表5浮选捕收剂种类试验结果 捕收剂 煎 型 量 ! 产品 产率 回收率 种类 粗选扫选1扫选2 名称 /% /% 精矿 54.84 67.76 丁基黄药100 30 10 尾矿 45.16 32.24 原矿 1oo.oo 100.O0 精矿 58.58 66.67 乙基黄药100 30 10 尾矿 41.42 33.33 原矿 100.O0 10o.oo 精矿 64.45 85.52 Z200 100 3O 10 尾矿 35.55 14.48 原矿 100.00 1oo.00 精矿 66.44 85.26 丁铵黑药100 30 10 尾矿 33.56 14.74 原矿 10o.O0 loo.00 剂。进行100,20,10 g/t 3组不同捕收剂用量的对 比试验。从试验结果看,Z200用量粗选为20 g/t左 右时,浮选指标较好。 为了提高选别精矿品位,进行了添加分散剂水 玻璃和六偏磷酸钠用量试验研究。共进行了1 500, 3 000,4 500 g/t 3组不同用量的对比试验。试验结 果表明:水玻璃和六偏磷酸钠用量均为1 500 g/t时 浮选指标较好。 2.1.4试验流程1全流程闭路试验 在上述确定的最佳试验条件下,进行试验流程 1闭路试验,其工艺流程见图1,试验结果见表6。 药剂用量单位:g/t 三一 铜精矿 图1磨矿分级一1粗2扫抛尾一精矿再磨 一l粗4精3扫工艺流程(流程1) 61 总第551期 现代矿业 2015年3月第3期 表6试验流程1选矿试验结果 % 由表6可知,原矿经磨矿分级一1粗2扫抛 尾一精矿再磨一1粗4精3扫工艺流程,可获得产 率为1.60%、铜品位为20.01%、铜回收率为 52.49%的铜精矿。 2.2试验流程2 试验流程2采用分阶段磨矿一脱泥浮选工艺, 先将部分易泥化、易浮选的矿物先用起泡剂浮选脱 除,然后再磨矿浮选有用的铜矿物,磨矿细度为 一0.074 mm 90%,脱泥部分单独处理浮选铜矿物, 最终可脱泥浮铜部分精矿1品位为17.98%,铜回 收率为13.55%;再磨浮铜部分精矿2品位为 18.16%,回收率达66.63%。总的精矿铜品位为 18.13%,铜回收率为80.18%。 2.2.1磨矿细度试验 通过矿石可磨度试验表明,该矿石随磨矿时间 的增加,一0.074 mm粒级含量开始阶段增加较慢, 随后增加并趋于稳定。从磨矿时间与磨矿细度的关 系上看,一0.038 mm粒级含量比例增加的速度较 快,且一0.074 mm以下粒级中,一0.038 mm粒级产 品占了大多数。铜基本在细粒级含量中分布较多, 当磨矿细度达到一0.074 mm 50%左右时,铜金属在 一0.074 mm粒级中的分布达到了54%左右,说明 矿石较为难磨,该矿石粗细分布不均匀,且部分易泥 化。为此分别进行了1段磨矿、再磨细度对浮选影 响的试验。试验结果见表7一表8。 表7 1段磨矿细度对浮选的影响试验结果 % 精矿 13.09 1.09 23.65 尾矿 86.91 0.53 76.35 原矿 100.00 0.62 100.00 由表7可知,随着磨矿细度变细,脱泥的精矿产 率越大,精矿中铜回收率越高;一0.074 mm 40%的 62 磨矿细度太粗,不利于浮选,故综合考虑,1段磨矿 细度选择一0.074 mm 52%左右为宜。 表8 再磨细度对浮选影响试验结果 % 由表8可知,随着再磨细度的提高,浮选精矿铜 品位略有降低,而铜回收率增加;但当再磨细度达到 一0.074 mm 85%时,铜回收率略有下降,这可能是 由于再磨细度太细,导致矿石泥化严重,从而影响铜 的浮选;综合考虑,选取再磨细度为一0.074 mm 75%为宜。 2.2.2脱泥浮铜药剂 试验选取CMC与水玻璃作为脉石抑制剂,从用 量试验结果中发现,随着CMC的加入,精矿铜品位 增加比较明显,但随着CMC用量的增加,精矿铜品 位虽然有所提高,但铜回收率降低,最终确定CMC 用量为200 g/t。选用抑制剂酸化水玻璃,不仅有利 于脱泥浮铜精矿铜品位的提高,而且对精矿中铜回 收率的提高也有较好的效果,当酸化水玻璃用量达 到2 000 g/t时,精矿指标最佳。综合考虑指标效果 和药剂成本,选用丁黄药作为捕收剂,并最终确定用 量为10 g/t。 2.2.3再磨浮铜药剂 由于该铜矿石的脉石成分较多且脉石矿物易泥 化,分散剂不但可以调节矿浆pH值,还可有效分散 矿浆。故选用六偏磷酸钠做分散剂,加入再磨磨矿 作业中。试验还采用了酸化水玻璃作为非金属矿物 脉石抑制剂,酸化水玻璃用量为2 000 g/t;石灰作为 金属矿物抑制剂,石灰用量为500 g/t。试验发现, 苯丙三氮唑对后续再磨浮铜的活化效果较为明显, 能够较为有效的提高铜回收率,在苯丙三氮唑用量 为100 g/t左右时,铜回收率达到80%的回收指标。 试验流程2工艺流程见图2,试验结果见表9。 秦军:河北某铜钼矿选铜工艺试验 2015年3月第3期 药剂用量单位:g/t 滑石粗选 CMC:200 酸化水玻璃:2 000 分级 丁黄药:10 — 2 油:5 矿.. % 六偏磷酸钠:50 石灰:500 +酸化水玻璃CMC:100苯丙三氮唑:100 :1 000 酸化水玻璃:, ̄cMc:100 500 TNN:5 亍簧南: 一 酸化水玻璃:2 000 2 油:2 2 油.2 丁黄药+Z2OO+SW.9:30+30+20 2轴:25 塑焦造 铜 扫选1 粗选  .酸化水玻璃:800 磨矿 一 铜精选2 酸化水玻璃….。趸灰:250} 花水玻璃:三了 05:01o+10 0 CMC:50 丁黄药+z200::1 5+5 000+ 2 亍簧翥+油:10 …Z20 酸化水玻璃:500 2 油:10 I 铜精选3 选1 铜扫选1 铜扫选3 石灰:250 l 酸化水玻璃:500 丁黄药+Z200:5+5 铜精矿1 铜精选2 }2 油:5 -尾矿1 I 铜扫选2 石灰:250 酸化水玻璃:500 铜精选3 尾矿2 铜精矿2 图2分阶段磨矿一脱泥浮选工艺流程(流程2) 表9试验流程2选矿试验结果 % 用分阶段磨矿一脱泥浮选工艺,先将部分易泥化、易 浮选的矿物先用起泡剂浮选脱除,然后再磨矿浮选 有用的铜矿物,粗磨磨矿细度为一0.074 mm 90%, 脱泥部分单独处理浮选铜矿物,选用合理的选矿药 2.3 2种试验流程分析对比 剂,最终可脱泥浮铜获得铜精矿1,铜品位为 对比试验流程1和试验流程2可知,在铜精矿 17.98%,铜回收率为13.55%;再磨浮铜得铜精矿 品位相差不多的情况下,试验流程2的铜精矿产率 2,铜品位为18.16%,铜回收率为66.63%;总铜精 和锕回收率均明显高于试验流程1;试验流程2工 矿铜品位为18.13%,铜回收率为80.18%。最终综 艺流程作业相对复杂,浮选药剂应用较多;试验流程 合铜资源回收率达到了理想的指标水平,为其他同 2为了更好的提高铜精矿回收率,磨矿作业选择3 类矿山提供了经验借鉴。 段磨矿,磨矿细度达一0.074 mm 90%,比试验流程 (2)由于脱泥浮选部分颗粒粒度较细,用于工 1在工业生产中将增加1台球磨设备,但3段磨矿 业生产的常规浮选机浮选细颗粒的能力不如浮选 的处理量经前2次磨矿分选作业已大大减少,工业 柱,并且随着浮选柱设备能力大型化、先进化,在未 生产可选择立式搅拌磨,在运行成本中不占主要消 来实际大规模工业生产中可考虑用单台浮选柱代替 耗;试验流程2综合指标高于试验流程1,更适合用 常规多台浮选机作业,这样既节约设备投资成本,也 于选矿厂工业生产,综合经济效益较高。 提高了选矿技术指标。 3 结语 (收稿日期2015-01.22) (1)河北某铜钼矿矿石通过浮选试验研究,采 63 

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- yrrf.cn 版权所有 赣ICP备2024042794号-2

违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务