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赣南某低品位锂辉石沉降脱泥——浮选回收试验

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Serial No.581 September.2017 现代矿业 总第581期 M0DERN MINING 2017年9月第9期 赣南某低品位锂辉石沉降脱泥一浮选回收试验 翁成钧 温胜来 (1.赣锋锂业有限公司;2.中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司; 3.华唯金属矿产资源高效循环利用国家工程研究中心) 摘要赣南某低品位难选锂辉石矿Li 0品位0.85%,主要有用矿物锂辉石和腐锂辉石合计 仅占2.1%,生产现场工艺存在选别效果差、流程复杂的缺点。为高效回收该锂辉石矿中的锂,按 沉降脱泥一浮选提锂原则流程进行浮选试验。结果表明,磨矿细度一O.10 mm占75%时,原矿沉 降脱泥后,以NaOH为pH调整剂、Na CO 为脉石抑制剂、CaC1 为活化剂、LH一1为锂辉石捕收剂, 经1粗3精1扫闭路浮选流程分选,最终得到Li O品位4.51%、回收率75.03%的锂辉石精矿,指 标较好,可为生产现场选矿工艺流程的改造提供技术借鉴。 关键词低品位锂辉石 脱泥LH一1 随着我国近年来锂辉石矿的大量开采,单一锂 辉石富矿资源不断减少,复杂难选锂辉石资源所占 比例逐渐增多,加强对低品位难选锂辉石矿的选矿 工艺研究显得尤为重要 引。 由表1、表2可知,该锂辉石矿Li:0品位仅 0.85%,主要含锂矿物锂辉石和腐锂辉石仅占 2.1%,脉石矿物以长石、石英、云母为主。 2试验结果与讨论 目前锂辉石选别主要采用浮选回收 J,浮选工 艺分正浮选和反浮选两种。正浮选通过抑制脉石, 直接浮选出目的矿物;反浮选则预先对锂辉石酸化 处理,抑制目的矿物,再采用胺类或羧酸类捕收剂浮 选长石、石英等脉石,浮选尾矿再活化除杂得到锂辉 石精矿 。该锂辉石矿Li:0品位低,脉石密度大且 赣南某锂辉石矿品位低,平均Li:0品位仅 0.7%~0.8%,属花岗伟晶岩型锂辉石矿。矿石矿 物组成复杂,矿物种类繁多、嵌布特征复杂,锂辉石 与脉石矿物致密共生,分选难度高,是一种典型的复 杂难选锂辉石矿。生产现场采用浮选脱泥一再磨一 分级溢流脱泥一底流浮选工艺回收锂辉石,回收指 标不理想,且流程较为复杂。为高效回收利用该锂 辉石矿中的锂,对其进行选矿试验。 1 矿石性质 赣南某低品位锂辉石矿矿石化学多元素分析结 果见表1,主要矿物组成见表2。 表1 矿石化学多元素分析结果 % 组成复杂,若使用反浮选工艺,存在上浮量大、药剂 消耗多的问题,因此采用正浮选工艺进行锂辉石的 回收。 浮选试验使用的pH调整剂NaOH、分散剂 Na:CO,、活化剂CaC1 均为分析纯试剂,新型云母捕 收剂MAS一3和锂辉石捕收剂LH.1为实验室自配药 剂,主要成分为氧化石蜡皂、环烷酸皂、油酸。 2.1条件试验 通过控制单一变量的方法分别对磨矿细度、脱 泥方式、药剂制度等进行条件试验,流程见图1。 2.1.1磨矿细度试验 锂辉石浮选粒度一般要求小于0.15 mm J,粒 度过粗或过细都不利于浮选。在NaOH用量700 g/t(球磨+浮选用量500+200 g/t)、Na2CO3用量 1 000 s/t(球磨+浮选用量800+200 g/t)、CaC12用 翁成钧(1992一),男,助理工程师,342802江西省赣州市宁都 县。 量250 g/t、LH一1用量1 800 g/t的条件下,进行磨矿 细度试验,流程见图1,结果见图2。 126 翁成钧 温胜来:赣南某低品位锂辉石沉降脱泥一浮选回收试验 2017年9月第9期 脱泥 Na0H Na2CO CaCl^ LH一1 浮选 锂精矿 尾矿 图1条件试验流程 9O 85 80 咯 0 .-: 75 70 65 磨矿细度(一0.1 mm含量),% 图2磨矿细度对浮选效果的影响 _一锂精矿Li20品位;▲一锂精矿Li2O回收率 由图2可知,磨矿细度为一0.1 mm占75%时, 锂精矿Li 0品位达到峰值,Li:0回收率也达到较高 水平,选别指标较好;继续增大磨矿细度,因产生过 磨,难选细粒增多,锂精矿品位下降,回收率变化不 大,因此确定磨矿细度为一0.1 mm占75%。 2.1.2脱泥试验 该锂辉石矿常年受风化作用,表面夹杂大量风 化矿,可浮性变差 J,且风化矿在磨矿过程中易产 生大量难选细泥,消耗大量药剂,严重影响浮选指 标,因此浮选前进行预先脱泥十分必要。 锂辉石预先脱泥方式主要有浮选脱泥和沉降脱 泥两种,按图3流程分别进行浮选脱泥和沉降脱泥 试验,结果见表3。 原矿 药剂用量单位:g/t ’。_●_^___________—— O磨矿:一0.1 mm占75% 磨矿:一0.1 占75% Na0H:50o NaOH:500 Na,CO :800 Na2CO3:800 }MAS-3:100 浮选脱泥 矿泥 J 锂浮选给矿 矿泥 j 锂浮选给矿 (a)沉降脱泥 (b)浮选脱泥 图3 预先脱泥流程 表3 预先脱泥试验结果 % 由表3可知,相比沉降脱泥,浮选脱泥锂浮选给 矿Li 0回收率略低,且实际流程更复杂,生产成本 较高。在不考虑云母回收的情况下,采用沉降脱泥 较为合理。 2.1.3 Na2CO 加药方式与用量试验 在磨矿细度一0.1 mm占75%、NaOH用量700 g/t(球磨+浮选用量500+200 t)、CaC12用量250 g/t、LH-1用量1 800 t的条件下,进行Na CO 添 加方式及用量试验,结果见图4。 镁 回 0 . 一 600+0 800+200 1 000+200 纯碱用量(球磨+浮选)/(g/t) 图4 Na CO。用量及添加方式对浮选指标的影响 -一锂精矿Li2O品位;▲一锂精矿Li20回收率 由图4可知,球磨+浮选Na:CO 添加量800+ 200 g/t时,浮选指标最佳。在球磨前提前加人 Na CO,能促进其充分混合,可显著提高后续锂辉石 浮选指标,因此Na:CO,采用分段添加较为合适,适 宜用量为1 000 g/t。 2.1.4 NaOH加药方式及用量试验 NaOH主要起到调节矿浆pH作用,其强腐蚀性 对矿石表面的脉石能起到良好的擦洗作用,促进硅 酸盐脉石腐蚀溶解,增加矿石新鲜表面积。在磨矿 细度一0.1 film占75%、Na2CO3用量1 000 g/t(球 磨+浮选用量800+200 g/t)、CaC12用量250 g/t、 LH.1用量1 800 g/t的条件下,进行NaOH添加方式 及用量试验,结果见图5。 由图5可知,考虑到粗选应尽可能提高回收率, 兼顾品位,选择NaOH球磨与浮选用量500+200 g/t,此时锂辉石选别效果最佳。 127 总第581期 现代矿业 2017年9月第9期 爵 回 300+0 300+200 500+200 700+200 300+100 500+100 700+10O 烧碱用量(]求磨+浮选)/(g/t) 图5 NaOH添加方式及用量对浮选指标的影响 ・一锂精矿Li20品位;▲一锂精矿Li20回收率 2.1.5 CaCl2用量试验 在磨矿细度一0.1 mm占75%、Na0H 700 g/t (球磨+浮选用量500+200 g/t)、Na2CO3 1 000 g/t (球磨+浮选用量800+200 g/t)、LH.1用量1 800 g/t的条件下,进行CaC1 用量试验,结果见图6。 5 4 4 堡 略0 j 3 3 3 2 CaC1 量/(g/t) 图6 CaCI:用量对浮选指标的影响 _一锂精矿Li20品位;▲一锂精矿¨20回收率 由图6可知,随着CaC1 用量的增加,锂辉石精 矿Li 0品位先升高后下降,回收率逐渐上升。考虑 到药剂成本,选择CaC1:用量300 g/t。 2.1.6捕收剂LH.1用量试验 在磨矿细度一0.1 mm占75%、NaOH 700 g/t (球磨+浮选用量500+200 g/t)、Na2CO3 1 000 g/t (球磨+浮选用量800+200 g/t)、CaC1,用量300 g/t的条件下,进行锂辉石捕收剂LH.1用量试验,结 果见图7。 由图7可知,随着LH.1用量的增加,锂辉石精 矿Li 0品位逐渐下降,回收率不断上升,综合考虑, LH一1用量2 000 g/t较为适宜。 2.2闭路试验 在条件试验的基础上,按图8进行沉降脱脱 泥一闭路浮选试验,结果见表4。 表4表明,原矿磨矿至一0.1 mm占75%后,沉 降脱泥后,进行1粗3精1扫闭路浮选,可获得锂辉 128 薅 回 LH-1用量/(gh1 图7 LH.1用量对浮选指标的影响 ・一锂精矿Li20品位;▲一锂精矿Li20回收率 原矿 药剂用量单位:g/t O磨矿lN aOH :一:5 00.10 mm ̄75% c。。 沉降脱泥 锂粗选 锂精矿 图8沉降脱泥一闭路浮选试验流程 表4 沉降脱泥一闭路浮选试验结果 % 一 石精矿Li20品位4.51%、回收率75.03%的良好指 标。 3 结论 赣南某锂辉石矿Li 0品位低、矿物组成复杂, 锂辉石与各种脉石矿物交代共生,分选难度大。原 矿磨矿至一0.1 mm占75%,经沉降脱泥,在pH调 整剂NaOH用量700 g/t(分段加药,球磨+浮选用 量500+200 g/t)、脉石抑制剂Na2CO31 000 g/t(球 磨+浮选用量800+200 g/t)、活化剂CaC12用量 300 g/t、锂辉石捕收剂LH一1用量2 000 g/t的条件 下,经1粗3精1扫闭路浮选,可获(下转第133页) N N C L 棚 樊洁何景玲等:黑石砬子铁矿选矿工艺的比选 2017年9月第9期 表1O各段磨矿磨机一览表 有悬浮炉磁化焙烧、闪速炉磁化焙烧,也均尚未用于 大规模生产实践。因此综合考虑,暂以弱磁选一强 磁选一离心重选流程进行选厂设计,同时建议进一 步研究弱磁选一强磁选一焙烧磁选工艺,以取得最 大的经济效益。 (2)前期选矿试验中矿石相对可磨度试验缺少 近年来,西5.r5 m的磨机在国内大型铁矿选矿厂 已成熟使用,鞍钢集团下属多个铁矿选厂具有丰富 的使用经验。设计按西5.5 m溢流型球磨机进行选 型,估算得出4台西5.5 m×8.8 m溢流型球磨机能 一0.045 mm粒级结果,标准矿样为齐大山和大弧山 选矿厂人选矿石,但未给出实际生产的磨机生产数 据,设计中磨机选型是参考相关资料进行的,有待进 一步验证。 满足原矿设计处理量1 000万t/a的磨矿要求,其他 设备均按4个系列进行配套选型。 (3)针对黑石砬子铁矿石难磨难选的特性,建 议进行扩大连选试验,为下一步详细的设计提供可 靠依据。 参考文献 4。讨论 (1)此次设计对弱磁选一强磁选一离心重选和 弱磁选一强磁选一焙烧磁选两种工艺流程进行了初 步技术经济比较。尽管弱磁选~强磁选一焙烧磁选 流程指标优于弱磁选一强磁选一离心重选流程,但 菱铁矿选矿焙烧磁选还处于研究实验阶段,经济合 理性、环保节约问题还未解决。目前新型焙烧方式 [1] 王运敏,等.中国黑色金属矿选矿实践[M].北京:科学出版 社,2008. (收稿日期2017-06-01) (上接第128页)得Li2O品位4.51%、回收率75. 03%的锂辉石精矿。相比生产现场工艺流程,该工 艺显著提高了锂辉石精矿品位和锂回收率,大大简 化了工艺流程,可作为该锂辉石矿选矿工艺的改造 流程。 参考文献 李承元,李勤,朱景和.国内外锂资源概况及其选冶加工工 艺综述[J].世界有色金属,2001(8):4-5. 孙传尧,印万忠.不同颜色锂辉石浮游性的差异及晶体化学分 析[J].有色金属,2000(4):107一】】1. 廖明和,许温复,王学平.锂辉石重液分选试验[J].非金属矿, 2oo3,26(6):4O41. 罗仙平,吕玲芝,陈晓明,等.江西某低品位难选锂辉石矿直接 浮选工艺[J].有色金属工程,2012(5):36-37. Hu Y H,Feng Q M.Technolo ̄and Equipment of minerM Re- [1]林大泽.锂的用途及其资源开发[J].中国安全科学学报, 2004,(9):72-76. sources ̄ocessing[M].Beijing:Science Press,2006. 伟,等.某锂辉石矿石工艺矿物学特征及 [2] 赵开乐,王昌良,邓谢贞付,王毓华等.伟晶岩型锂辉石浮选研究综述[J].稀有金 属;2013,37(4):646. 选矿试验[J].矿物学报,2014(4):1-2. [3] 朱文龙,黄万抚.国内外锂矿物资源概况及其选矿工艺综述 [J].现代矿业,2010(7):14. (收稿日期2017-07—10) 133 

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