有色金属(冶炼部分)(http://ysy1.bgrimm.cn) 2013年1期 doi:10.3969/j.issn.1007。7545.2013.01.003 RKEF工艺处理缅甸镍红土矿 赵景富 (中国有色集团沈阳有色金属研究院,沈阳110141) 摘要:介绍了采用回转窑一电炉法(RKEF)处理缅甸达贡山镍红土矿生产镍铁的中试试验过程,得到了 下述最佳工艺参数:干燥后原矿含水2o ~22 、回转窑预还原温度900℃、还原剂煤的配入量7 、镍 品位19 ,烟尘制粒时湿矿配入量为烟尘的25 、尘球含水3O ,电炉熔炼时放渣温度1 550~1 600 ℃、镍铁合金放出温度1 45O~1 500℃。 关键词:镍红土矿;干燥;还原焙烧;镍铁合金;制粒;回转窑;电炉 中图分类号:TF815 文献标志码:A 文章编号:1007 7545(2013)01—0008—04 Treatment for Myanmar Nickel Laterite with RKEF Process ZHAO Jing—fu (Shenyang Research Institute of Nonferrous Metals,Shenyang 110141,China) Abstract:The pilot plant test on ferronickel alloy production from Myanmar Dagon Hill nickel laterite by rotary kiln—electric furnace smelting process(RKEF)was introduced.The optimum process parameters in— clude moisture of 2O ~22 in dried ore,pre—reduction temperature of 900℃,reductant dosage of 7 , nickel grade in{erronickel alloy of 1 9 9/6;2 5 9/6 of dust as dosage of wet laterite,the moisture of dustball of 3O in palletizing process,slag and ferronickel alloy discharging temperature in electric furnace smelting process of l 550~1 600℃and 1 45O~1500℃,respectively. Key words:nickel laterite;drying;reduction roasting;ferronickel alloy;pelletizing;rotary kiln;electric f11rnace 用红土型镍矿冶炼生产镍铁的方法主要有高炉 RKEF工艺中间试验厂。该中问试验厂为世界上仅 冶炼、土法烧结一电炉冶炼、烧结机烧结一电炉冶 有的两座之一,2008年建成以来,开展了多项中试 炼、回转窑 电炉冶炼(以下称RKEF工艺)E1-7 ̄。 试验,取得了大量的试验数据。 然而,前三种工艺均不同程度地存在污染重、能耗 高、资源利用水平低的问题,已经或即将被国家产业 中间试验厂及工艺流程 政策所限制。RKEF工艺以污染少、能耗低、资源回 中试厂于2007年10月开始建设,2008年9月 收率高、产品品位高而得到重视,已经成为世界上冶 交付使用。主要由 1 m×10 m回转干燥窑、 1.5 炼红土型镍矿生产镍铁的主流工艺。 m×12.5 m回转还原窑、1 000 kVA矿热电炉、烟 中国有色集团2004年立项开发缅甸达贡山镍 气收尘系统、Testo360型烟气测试仪、终端控制系 矿,目前已经建成年产8.5万t的镍铁冶炼厂。为 统等部分组成。 了给该冶炼厂的设计和投产提供依据,中国有色集 试验工艺:镍红土矿经筛分、破碎后进回转窑进 团2007年在沈阳有色金属研究院投资建设了 行干燥,然后进回转窑进行还原焙烧,焙砂进电炉熔 收稿日期:2012—07 17 作者简介:赵景富(1966一),男,吉林省吉林市人,高级工程师 2013年1期 有色金属(冶炼部分)(http://ysy1.bgrimm.cn) ・ 9 ・ 炼生产镍铁合金。 CaO 1.51、烧失13.54。试验用还原煤为普通烟煤, 2 试验及结果 2.1 试验原料 高位发热量26.49 MJ/kg,固定碳46.41 ,挥发分 33.22 ,灰分16.93 ,全水5.8 。 2.2红土矿干燥试验 试验用400 t红土矿采自缅甸达贡山镍矿,矿 样平均含Ni 1.99 ,含Fe 12.37 ;Fe/Ni:6.22, 红土矿干燥的目的是去除原矿中所含的部分水 分,同时避免过程中产生过量的粉尘。因此,需要确 SiO /MgO一1.87,镁和硅含量高,属于硅镁型镍 矿。试验用红土矿主要成分( ):Ni 1.99、MgO 19.09、Cr2O3 1.17、Co 0.03、Fe 13.72、SiO2 42.14、 定干燥后矿的水分与产尘量的关系,进而确定最佳 的干燥条件。红土矿回转窑干燥矿水分设定为含水 12 、15 、18 、2O 、22 ,对应的产尘量试验结 果见表1。 AI2O3 2.61、S 0.09、C 0.88、H2O 35.50、Mn 0.22、 表1水分干燥试验结果 Table 1 Results of moisture drying test 序号 窑头温度/ ̄c 窑尾温度/℃ 湿矿水分/ 干矿水分/ 产尘量(干基)/kg 由表1可看出,通过控制干燥矿适宜的水分,可 以有效地控制产尘量,因此建议该矿工业生产时控 制干矿含水量为20 ~22 。 2.3预还原试验 时开始结圈,焙砂烧结严重,但结圈块及烧结块硬度 不大,容易打碎。因此该矿样工业生产时应将焙烧 温度控制在900 oC左右。 2.4合理镍铁品位试验 还原焙烧是RKEF法工艺流程中的重要环节, 合理的镍铁品位是指在保证镍回收率、产品质 量及能耗等技术经济指标良好的情况下,镍铁合金 中含镍品位。通过调整还原窑及电炉中还原煤的配 入量,在镍充分还原的条件下控制铁的还原率,从而 提高或降低镍铁含镍品位。 当还原煤的配人量为干基矿的l1 、9 、7 、 5 、3 时,镍铁品位分别为12.32 、14.97 、 18.66 、22.52 、25.67 ,镍回收率分别为 91.2 、90.9 、90.8Vo、88.6 、80.3 。 通过控制还原焙烧温度、还原剂的配比来调整焙砂 中镍的还原度,同时保证还原窑不结圈。在适宜的 温度范围内和一定的还原剂配入量条件下,还原度 与焙烧温度正相关。本试验还原煤配入量为干基矿 的7 ,试验结果见表2。 表2预还原试验结果 Table 2 Results of pre-reduction test 结果表明,随着还原煤配人量的提高,镍铁中镍 的回收率上升,而镍品位下降。综合考虑技术经济 因素,本矿样生产镍铁的合理镍品位为18.66 。 此时的回收率为90.8 。因此,工业生产镍铁品位 19 左右比较合适,此条件下渣含镍为0.08 左 由表2可知,900℃左右焙烧时,金属镍、铁以 及二价铁的还原度指标均较好。还原窑在1 000℃ 右。在19 9/6左右镍品位条件下,镍铁合金成分分析 结果见表3。 表3镍铁合金成分 Table 3 Components of ferronickel alloy 序号 C 0.7’2 1.O8 O.87 /% S 0.231 0.341 Cu Cr 0.62O 0.467 Ni 19.35 20.13 Fe 77.7 77.5 Co 0.255 O.204 Si 0.900 O.033 P 0.107 0.096 0.387 18.74 79.2 0.252 0.187 0.089 0.096 ・ 10 ・ 有色金属(冶炼部分)(http://ysy1.bgrimm.cn) 2013年1期 通过对表3数据及试验现象观察,发现下述2 个问题: 的减少造成反应热降低,炉渣温度下降致使表层结 壳气体排出不畅。所以,气体增长到一定程度又不 能及时排出时,炉渣被气体鼓起就产生了泡沫渣。 2.5冶炼温度试验 1)合金杂质含磷超标 试验过程中发现镍铁合金产品中磷含量远远大 于预算值,经分析统计,镍铁产品平均含磷0.1 左 右。磷进入合金系数为35 左右,与原矿含磷对 比,富集倍数大于4,需要引起高度重视。由于磷优 先于铁还原,冶炼生产过程中几乎无法控制其在产 品中的富集。因此,生产中只能根据原料特性,采取 配料稀释的方式加以控制,或采取精炼措施对产品 进行脱磷处理。但这样不仅麻烦,还会增加成本。 2)出现泡沫渣 红土矿冶炼过程中,镍铁合金及炉渣出炉温度 选择对冶炼技术经济指标影响较大。炉渣温度过 低,渣黏度大,流动性不好,镍还原不彻底,镍与渣分 离不好,影响镍回收率;炉渣温度过高,需消耗大量 的电能及降低炉衬寿命;合金温度过低,造成无法浇 铸;另外,合金温度过高,也需消耗大量电能及影响 炉衬寿命。因此,选择合适的出炉温度是镍铁冶炼 关键技术参数。为确定合理的冶炼温度,试验对镍 铁合金及炉渣成分进行差热分析,根据差热分析结 果,镍品位19 左右的镍铁合金熔点为1 360~ 1 380℃,炉渣熔点1 420~1 440℃,生产时镍铁合 金放出温度在1 450~1 500 oC比较合适,炉渣放出 温度在1 550~1 600℃为宜。中试试验结果与上 在进行25 9/6镍品位试验时,还原煤的配人量降 到3 9/6,电炉中产生大量的泡沫渣,此条件下渣含镍 最高达1.24 ,严重影响了回收率,而且险些造成 安全事故。因此生产过程中要严格控制泡沫渣的产 生,不要片面追求过高的镍铁品位。 泡沫渣产生的原因:一是还原剂的减少,料层的 述分析基本吻合。试验用镍铁合金及炉渣的成分及 熔点见表4和表5。 电阻增大,电极插入深度增加,炉底合金温度升高, 脱碳反应迅速提高,瞬间产生大量气体;二是还原剂 表4镍铁合金成分及熔点 Table 4 Components and melting point of ferronickel alloy 炉次 C 0.383 0.450 1.080 成分/ Cu 0.030 0.022 0.022 Cr 0.111 0.231 0.467 Ni 25.24 22.24 2O.13 Fe 73.47 76.20 77.50 Co 0.301 0.268 0.204 S 0.207 0.360 0.341 Si 0.004 0.004 0.033 P 0.096 0.096 0.096 熔点/X7 2.6烟尘制粒试验 为188.31、169.26、143.52、140.29 kg/干基吨。 红土矿冶炼过程产生的烟尘基本以制粒的方式 返回冶炼系统。本试验尝试了多种制粒方案,但结 果均不理想。根据缅甸红土矿黏性大的特点,以湿 红土矿作为烟尘的黏结剂,添加少量水,采用圆盘制 粒机进行制粒。这样可以减少外加黏结剂的成本。 固定水分30%条件下,当湿红土矿配入量分别 为烟尘量的15 、20 、25 、3O 时,产尘量分别 固定配矿量25 条件下,尘球含水分别为 20 、25 、3O 、35 时,产尘量分别为15O.64、 148.33、143.52、142.98 kg/干基吨。 根据上述结果并考虑制球成本及后续处理成 本,确定最佳制粒条件为:湿矿配人量为烟尘的 25 ,尘球含水3O 。 (下转第16页) ・ 16 ・ 有色金属(冶炼部分)(http://ysy[.bgrimm.cn) 2013年1期 换这层消耗炉衬~—电极糊捣打层,无需按原设计 每年更换电炉的耐火砖和微孔碳砖。虽然电炉改造 寿命达到8个月,电炉改造后年处理铜钴矿石量和 年产铜钴合金基本上达产达标。 参考文献 [1]中国有色工程设计研究总院.刚果(金)铜钴冶炼厂可 行性研究报告ER].北京,2002. [2]北京矿冶研究总院.刚果(金)铜钴矿电弧炉还原熔炼 前后属于试生产期,各项技术经济指标不完全可比, 但电炉自改造后至今,年处理铜钴矿石量和年产铜 钴合金基本上达产达标,因此,我们认为富利铜钴冶 炼厂还原熔炼电炉的改造是成功的。 5 结论 通过在铜钻氧化矿还原熔炼电炉的炉堂内壁及 试验研究报告[R].北京,2002. [3]金川镍钻研究设计院.刚果(金)铜钻氧化矿小型试验 炉底捣打一层电极糊,作为电炉的消耗炉衬,解决了 报告[R].甘肃金昌,2002. 电炉的渗漏和炉墙严重腐蚀的发生,捣打层的使用 (上接第1O页) 3 结论 1)采用RKEF工艺处理缅甸达贡山镍红土矿 生产镍铁技术可行。干燥矿含水率20 ~22 ,还 参考文献 [1]张友平,周渝生,李肇毅,等.红土矿资源特点和火法冶 金工艺分析[J],铁合金,2007(6):18—22. E2]周晓文,张建春,罗仙平.从红土镍矿中提取镍的技术 原窑焙烧温度900 oC左右,还原煤配入量7 ,此时 镍还原率较高,而且回转窑不结圈,镍品位19 左 右、回收率达到91 左右。 研究现状及展望[J],四川i有色金属,2008(1):18—22. [3]李洪桂.冶金原理[M].北京:科学出版社,2005:192~ 203. 2)电炉冶炼镍铁的合理品位为19 ,此时技术 [43李家瑞,王立川I.镍冶金学EM].北京:中国科学技术出 版社,1990. 经济指标最佳。如果生产25 品位的镍铁合金,镍 回收率损失较大,而且出现泡沫渣,不利于安全生 产。 [5]王金花,宁平.铁合金与铁合金制品生产新技术新工艺 [M].北京:冶金工业出版社,2004. 3)磷在镍铁产品中的富集比大于4,导致产品 [6]栾心汉,唐琳,李小明,等.镍铁冶金技术及设备[M]. 北京:冶金工业出版社,2005. E 7]Moskalyk R R,Alfantazi A M.Nickel laterite process— 含磷超标,生产中应注意配矿或采取脱磷措施。 4)放渣温度l 55O~1 600 oC,镍铁合金放出温 度1 45O~1 500℃较为合适。 ing and electrowinning practice[J ̄.Minerals Engineer ing,2002,15(20):593—605. 5)将湿红土矿直接用作烟尘制粒黏结剂,可降 低制粒成本。