故障前机组运行状况:负荷152.7MW协调运行,主汽压12.6MPa,炉膛负压-45Pa,氧量4.0%,2C、2D、2E制粉系统运行,总煤量67吨/小时。#1号燃油泵备用,#2号燃油泵检修,#3号燃油泵运行。AVC退出,6KV母线电压6.0KV。机组稳定,集控无任何操作。
6KVIIB段母线故障跳闸经过:12月14日22时59分发现2D、2E制粉系统跳闸,2C制粉系统C2、C3、C4火检失去,C1火检3秒后失去,但2C制粉系统3/4火检失去跳闸时间未到故未跳闸,煤量26吨/小时往炉内送粉。机组负荷、主汽压、主汽温迅速下降。#3号燃油泵跳闸,由于燃油压力低OFT跳闸。2B侧风组跳闸,炉膛负压由-45Pa上升至-351Pa,氧量由4.0%上升至5.5%。全炉膛火焰丧失,所有煤、油火检均检不到火焰,所有火检变绿,火焰电视变黑。但全炉膛火焰失去MFT保护拒动。同时发现6KVIIB段母线跳闸,本段快切闭锁,6KV0IB段快切成功,但6KV0IB段所接负荷全部跳闸。外围化学、燃料、脱硫、除灰告知许多电气开关跳闸、多条低压母线跳闸。
处理过程:发现2D、2E制粉系统跳闸时,立即投油助燃,但由于#3号燃油泵跳闸,油枪未能投入,迅速启动#1号燃油泵。汽机紧急降负荷,快压调门,减小蒸汽流量,防止汽温过快下滑,同时稳定锅炉汽包水位。安排运行人员至发变组保护室及#2机6KV工作母线室检查保护动作情况,告知#2机高厂变无分支过流,6KVIIB段母线快切后备失电闭锁,启备变低压侧B分支有过流信号。#2机6KV工作母线室冒浓烟,无法进入,值长通知消防队待命。由于还是无法检到火检,为了避免事故扩大,运行人员决定机组打闸。12月14日23时01分,负荷124.9MW,主汽压11.05MPa,汽机打闸,机炉电大联锁动作正确,锅炉MFT,发电机跳闸。随后立即检查锅炉、汽机、电气系统联锁均动作正确,但2B空气预热器跳闸,安排现场手摇2B预热器,后复归2B空气预热器变频器,重新投入运行,无异常。,热工恢复吹扫条件中“所有火检均检不到火焰”条件,启动锅炉吹扫。12月15日01时00分,锅炉点火,升温升压。
防范措施:1、合理安排运行方式,防止低负荷6KV工作段失压时,全炉膛
灭火。
2、完善保护的强制制定。
运行部 2006年12月15日
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